摘 要: 分析了CMOS邏輯電路的功耗來(lái)源,對(duì)低功耗內(nèi)建自測(cè)試技術(shù)進(jìn)行了研究。為了減少被測(cè)電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率,提高測(cè)試向量之間的相關(guān)性,研究了隨機(jī)單輸入跳變測(cè)試生成序列,可以在不損失故障覆蓋率的前提下,降低被測(cè)電路的開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率,實(shí)現(xiàn)測(cè)試期間的低功耗,特別適合于數(shù)字集成電路的內(nèi)建自測(cè)試。
關(guān)鍵詞: 集成電路測(cè)試;內(nèi)建自測(cè)試;測(cè)試矢量生成器;低功耗測(cè)試;矢量跳變
隨著超大規(guī)模集成電路和系統(tǒng)級(jí)芯片(SoC)的發(fā)展,集成電路的測(cè)試面臨越來(lái)越多的困難,尤其在測(cè)試模式下的功耗大大高于工作模式時(shí)的問(wèn)題已經(jīng)引起了研究人員的重視。隨著IC工作頻率、集成度、復(fù)雜度的不斷提高,IC的功耗也快速增長(zhǎng)。以Intel處理器為例,其最大功耗大約每4年增加1倍。而隨著制造工藝特征尺寸的降低,CMOS管的靜態(tài)功耗急劇增加,并且呈指數(shù)增長(zhǎng)趨勢(shì)。由此帶來(lái)了一系列的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,因?yàn)檫^(guò)大的功耗會(huì)引起IC運(yùn)行溫度上升,導(dǎo)致半導(dǎo)體電路的運(yùn)行參數(shù)漂移,影響IC的正常工作,降低了芯片的成品率和可靠性,甚至使電路失效[1]。因此低功耗測(cè)試對(duì)當(dāng)今VLSI系統(tǒng)設(shè)計(jì)變得越來(lái)越重要,在芯片測(cè)試的過(guò)程中考慮低功耗測(cè)試問(wèn)題已成為一種趨勢(shì)。特別是在當(dāng)前深亞微米工藝下,線寬越來(lái)越小,所以對(duì)線上的電子密度要求越來(lái)越嚴(yán)格。隨著溫度的升高,電遷徒速度越來(lái)越快,導(dǎo)致連線的失效率上升,從而降低了整個(gè)電路的可靠性。高功耗造成的溫度升高還會(huì)降低載流子的遷徒率,使得晶體管的翻轉(zhuǎn)時(shí)間增加,因而降低了系統(tǒng)的性能。
1 CMOS電路能量和功耗數(shù)學(xué)估算模型
CMOS VISL中的功耗主要分為靜態(tài)功耗和動(dòng)態(tài)功耗兩大類(lèi)[2]。靜態(tài)功耗主要由漏電流產(chǎn)生,由于CMOS電路結(jié)構(gòu)上的互補(bǔ)對(duì)稱(chēng)性,同一時(shí)刻只有一個(gè)管子導(dǎo)通,漏電流很小,因此靜態(tài)功耗不是系統(tǒng)功耗的主要部分。動(dòng)態(tài)功耗來(lái)自于器件發(fā)生“0/1”或“1/0”跳變時(shí)的短路電流和對(duì)負(fù)載電容充放電時(shí)所引起的功耗,動(dòng)態(tài)功耗是電路功耗的主要來(lái)源[3]。
在CMOS電路中,一個(gè)CMOS邏輯門(mén)的平均動(dòng)態(tài)功耗Pd可表示為[4]:
根據(jù)式(1)可知,CMOS VISL中的動(dòng)態(tài)功耗主要取決于3個(gè)參數(shù):電源電壓VDD、時(shí)鐘頻率f和電路中反映節(jié)點(diǎn)開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率的幾率因子?琢。通過(guò)降低電源電壓VDD和時(shí)鐘頻率f來(lái)降低電路的功耗是以降低電路的性能為代價(jià)的,因而通常采用降低測(cè)試時(shí)電路開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率?琢來(lái)降低功耗,這種方法不會(huì)使電路的性能下降,是目前降低功耗的主流技術(shù)。
2 RSIC測(cè)試序列生成
首先將移位寄存器SR初始化為(0,0,0,…,0),用使能信號(hào)將觸發(fā)器(FF)置“1”,F(xiàn)F和SR都由公共的測(cè)試時(shí)鐘信號(hào)Clock所控制,在(n+1)時(shí)鐘周期內(nèi)SR產(chǎn)生的測(cè)試向量為:{(0,0,0,…,0),(1,0,0,…,0),(1,1,0,…,0),(1,1,1,…,0),…(1,1,1,…,1)}。在下一個(gè)時(shí)鐘信號(hào)到來(lái)時(shí)“與”門(mén)使SR的第一級(jí)為“0”,經(jīng)過(guò)n個(gè)時(shí)鐘脈沖后,SR的輸出為{(0,1,1,…,1),(0,0,1,…,1),(0,0,0,…,1),…,(0,0,0,…,0)},然后周而復(fù)始繼續(xù)重復(fù)以上過(guò)程。
初始化后,在(2n+1)個(gè)時(shí)鐘周期內(nèi)Counter的輸出保持穩(wěn)態(tài),而SR產(chǎn)生(2n+1)個(gè)不同的測(cè)試向量,在信號(hào)Counter-Clock的作用下,SR與Counter作“對(duì)應(yīng)位的異或運(yùn)算”,可產(chǎn)生(2n+1)個(gè)單輸入變化(SIC)測(cè)試向量。可用于對(duì)集成電路的低功耗測(cè)試。
3 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證
為了驗(yàn)證RSIC測(cè)試序列可以降低測(cè)試期間的功耗,用Xilinx公司的專(zhuān)用功耗分析工具——XPower對(duì)上述譯碼器進(jìn)行功耗分析實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)中選用的FPGA是spartan3系列的xc3s400,其封裝形式為tq144,速度等級(jí)為-6,直流電源電壓為3.3 V,最大時(shí)鐘頻率為50 MHz。
在不同時(shí)鐘頻率下,對(duì)CC4028譯碼器邏輯主電路分別施加如圖2所示的偽隨機(jī)全測(cè)試序列(MSIC)和如圖3所示的隨機(jī)單輸入跳變(RSIC)測(cè)試序列,測(cè)得的平均動(dòng)態(tài)功耗如表1所示。
由表1可知:
(1)隨著時(shí)鐘頻率的提高,譯碼器的平均動(dòng)態(tài)功耗不斷地增加,這與理論分析公式(1)相符。
(2)與MSIC測(cè)試序列相比,RSIC測(cè)試序列在不同的時(shí)鐘頻率下均可降低測(cè)試時(shí)的動(dòng)態(tài)功耗。
由于BIST的廣泛使用,對(duì)其進(jìn)行低功耗設(shè)計(jì)的研究非常活躍,已經(jīng)成為一個(gè)很重要的研究方向,但是通過(guò)降低電源電壓VDD和時(shí)鐘頻率f來(lái)降低測(cè)試期間的功耗是不可取的,因?yàn)檫@樣會(huì)影響電路的性能及測(cè)試的效率。而減少電路的開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率的幾率因子?琢不會(huì)影響測(cè)試的正常進(jìn)行。本文的研究表明單輸入跳變測(cè)試序列相對(duì)于多輸入跳變具有更高的相關(guān)性,在測(cè)試的過(guò)程中可以有效地減少被測(cè)電路內(nèi)部節(jié)點(diǎn)的開(kāi)關(guān)翻轉(zhuǎn)活動(dòng)率?琢,達(dá)到降低測(cè)試功耗的目的。
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