1 引言
廣州發(fā)電廠位于廣東省廣州市,始建于1935年,經(jīng)過多次改造容后?,F(xiàn)在該廠有4臺60MW抽氣供熱機組(#1~#4機)和1臺25MW余熱綜合利用機組(#0機),是廣州市主要的供熱電廠,集中供汽不僅為廣州市的環(huán)保做出了很大貢獻,同時也創(chuàng)造了一定經(jīng)濟效益。在當(dāng)前競價上網(wǎng)、燃煤價格上漲的嚴(yán)峻形式下,為了提高自身的競爭力,創(chuàng)造更好的經(jīng)濟效益。我們必須大力推進節(jié)能降耗改造,爭取安全多發(fā)。自從2003年至今,該廠進行了一系列節(jié)能降耗改造項目,其中凝結(jié)水泵電機改變頻控制,采用ABB電氣傳動系統(tǒng)有限公司的ACS800變頻器,節(jié)能效果顯著。運行中也出現(xiàn)了一些問題,最后我們經(jīng)分析研究并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),提出了針對性的解決方法。目前各凝結(jié)水泵變頻運行良好。
2 凝結(jié)水泵的運行工況
在汽輪機內(nèi)做完功的蒸汽在凝汽器冷卻凝結(jié)后,集中在熱水井中而凝結(jié)水泵的作用是把凝結(jié)水及時地送往除氧器中。在正常運行時,凝汽器內(nèi)的水位不能過高或過低。調(diào)整凝汽器內(nèi)的水位是凝結(jié)水泵運行中的一項主要工作。沒有使用變頻器之前,凝汽器內(nèi)的水位調(diào)整是通過改變凝結(jié)水泵出口閥門的開度進行節(jié)流調(diào)節(jié)。在節(jié)流過程中凝結(jié)水泵的特性曲線不變,葉片轉(zhuǎn)速不變,依靠關(guān)小閘閥,人為地增加管道阻力以減小流量,因此,大量能量在閥門上損耗。同時,電動機和水泵長期處于高速,大負(fù)荷下運行,以及對閥門的頻繁操作,造成維護工作量大,設(shè)備壽命降低,影響機組的穩(wěn)定運行。
3 凝結(jié)水泵改變頻控制的經(jīng)濟效益
該廠#1~#4機為C60-8.83/1.27型汽輪機,該型汽輪機配備兩臺12NL-125型凝結(jié)水泵,其揚程125M, 流量320T /H,電機功率為180kM,電壓380V。異步感應(yīng)電動機,其轉(zhuǎn)速公式為n=n1(1-s)=60f/p(1-(n1-n)/n1), 可見,只要改變其中任何一個參數(shù)都可以實現(xiàn)轉(zhuǎn)速的改變。變頻器是通過改變電源頻率f的方式來改變電動機轉(zhuǎn)速的。對于某一電動機,轉(zhuǎn)速與頻率是線性關(guān)系的,如圖1所示。
由此可見,變頻調(diào)速線性度很好,從而省去由于節(jié)流調(diào)節(jié)的功率損耗,可達(dá)到節(jié)能的目的。根據(jù)流體動力學(xué)理論和水泵的特性曲線可知,水泵的流量、轉(zhuǎn)速、扭矩、功率之間有如下的關(guān)系:
Q/Qe=n/ne , H/He=(n/ne)² , P/Pe=(n/ne)³ (1)
式中:Qe—泵的額定流量,He—泵的額定扭矩,Pe—泵的額定功率,
ne—泵的額定轉(zhuǎn)速。
由此公式(1)可知,當(dāng)流量下降20%時,轉(zhuǎn)速相應(yīng)下降20%,而功率下降了40%,也就是節(jié)約電能40%??梢?,變頻器調(diào)速節(jié)能效果非常顯著。
以下是該廠凝結(jié)水泵改變頻控制前、后錄得的一組數(shù)據(jù),如表1。
表1 #1機凝結(jié)水泵改造前后數(shù)據(jù)對照表
由表1可知,凝結(jié)水泵的平均電流從219A降至166A,以該廠#1機全年運行時間t=6800小時計算,每年節(jié)約電量為:
W節(jié)約=W原-W改后=20.5萬kW·h
以該廠供電價0.36元/ kW·h 計算,節(jié)約電量折合人民幣為:
20.5×0.36=7.38萬元
這次變頻器改造的成本約為12萬元,可見只需約18個月即可以收回成本,因此經(jīng)濟效益是可觀的。
4 出現(xiàn)問題的分析和處理
4.1變頻器溫度過高故障停運
2004年9~10月間,#2機乙凝結(jié)水泵變頻器由于工作環(huán)境溫過高造成故障停機發(fā)生了3次。對我們節(jié)能降耗安全運行構(gòu)成了隱患。我們通過現(xiàn)場分析檢查發(fā)現(xiàn)供貨商提供的變頻器控制柜內(nèi)原來的散熱用風(fēng)扇為38W小風(fēng)扇,且安裝在側(cè)壁,通風(fēng)散熱效果差。如圖2:
另外,該控制柜安裝在封閉的380V母線室內(nèi),母線室在夏季自身環(huán)境溫度高達(dá)40℃左右,通風(fēng)差。我們錄得故障停機時的控制柜內(nèi)溫度為85℃,變頻器本體溫度高達(dá)98℃。而ACS800變頻器正常工作環(huán)境條件要求,溫度在-40~70℃,干燥潔凈的空氣。
經(jīng)過我們的分析測算,將風(fēng)扇安裝在變頻器柜頂部,并采用兩個100W的風(fēng)扇通風(fēng)散熱。如圖3所示。
根據(jù)流體動力學(xué),熱空氣向上通過柜頂排出,冷卻空氣從柜側(cè)底邊的通風(fēng)網(wǎng)吸入,如此循環(huán)反復(fù)達(dá)到良好的通風(fēng)散熱效果。同時,我們在380V母線室圍墻頂側(cè)加裝兩臺大功率排風(fēng)扇用于母線 室的通風(fēng)散熱。改造后,我們錄得正常運行時,柜內(nèi)空氣溫度為65℃,基本滿足了變頻器的正常工作條件。
圖3 改后雙100W風(fēng)扇
4.2凝結(jié)水泵馬達(dá)振動大
#1機乙凝結(jié)水泵變頻器改造后,在試運行過程中,當(dāng)變頻調(diào)速至1350r/min運行時,我們測量該馬達(dá)徑向振動快速增加至0.35mm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過規(guī)程規(guī)定的0.08mm的正常值。正常運行時,凝結(jié)水流量在180~260t/h之間變化,很多時都是把凝結(jié)水泵轉(zhuǎn)速調(diào)整到1350r/min左右運行。這就給我們檢修工作提出了一個難的課題。如何解決該泵的振動問題,關(guān)系到我廠的節(jié)能降耗和安全多發(fā)的經(jīng)濟效益問題。
為此,我們對該泵進行了振動監(jiān)測和診斷分析。我們發(fā)現(xiàn)當(dāng)工頻運行時,馬達(dá)振動值為0.02mm,單獨試馬達(dá)時振動值為0.01mm,而且變頻調(diào)速把轉(zhuǎn)速降至1300r/min以下時,振動值也逐漸降低至正常值以內(nèi)。一開始診斷時,我們走了一些彎路。按常理,我們判斷為馬達(dá)本體電氣方面的因素引起的,經(jīng)過對電機電氣參數(shù)的重新檢查和調(diào)整,重新調(diào)整磁力中心、更換電機軸承、調(diào)整電機軸承間隙和緊力、及聯(lián)軸器上的連接螺栓按重量對稱安裝等一系列檢查調(diào)整后,電機振動故障仍不能排除,證明我們上述診斷結(jié)論是錯誤的。后來我們對電機進行升速曲線分析,結(jié)合前面的處理經(jīng)驗。我們發(fā)現(xiàn)該電機的工作轉(zhuǎn)速和其升速曲線上出現(xiàn)振動峰值的轉(zhuǎn)速過于接近。每個機械系統(tǒng)都有一個固有的振動頻率,單就某一電機而言,其固有頻率f與電機系統(tǒng)的支撐剛度K,電機轉(zhuǎn)子質(zhì)量m有關(guān),當(dāng)電機和泵體聯(lián)機時,應(yīng)將他們視為一個整體系統(tǒng)來看待,這樣,整個機組系統(tǒng)的固有頻率發(fā)生了變化,當(dāng)電機的轉(zhuǎn)頻和該系統(tǒng)的固有頻率接近時,由于轉(zhuǎn)子不平衡共振將產(chǎn)生異常振動。因此不難理解,為什么電機單體試車時正常,而和泵體聯(lián)體試車時在某一速度范圍出現(xiàn)強烈共振了。
4.3 針對我們的診斷分析,我們采取了如下的處理措施
(1) 把電機轉(zhuǎn)子與泵體作為一個整體系統(tǒng)重新校正其動平衡,從而改變其轉(zhuǎn)子質(zhì)量。
(2) 對于凝結(jié)水泵基礎(chǔ)進行加固處理,從而改變其支撐剛度。
通過以上兩項措施后,我們改變了該整體系統(tǒng)的固有頻率,避免在某一轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)產(chǎn)生的共振,從而消除了電機振動大的故障,機組恢復(fù)了正常運行。
5 結(jié)束語
在燃料成本大幅上漲,電價實行競價上網(wǎng)的嚴(yán)峻形式下,電廠選用一些節(jié)能潛力較大的泵與風(fēng)機實施變頻調(diào)速改造的意義非常重大。我廠凝結(jié)水泵實行變頻調(diào)速后,在節(jié)能降耗方面產(chǎn)生了顯著的經(jīng)濟效益。同時也減少電機啟動時的電流沖擊,延長了設(shè)備壽命,從而降低了檢修維護的成本,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。雖然,在改造過程中也出現(xiàn)了一些問題,這些都是很正常的,但我們不會知難而退,而是迎難而上,認(rèn)真研究分析,最終都能很好的解決問題。變頻器在其他系統(tǒng)上也有廣泛的應(yīng)用空間,值得我們大家今后繼續(xù)研究探討。本文提及的一些經(jīng)驗,對于使用同類型的設(shè)備系統(tǒng)的兄第單位可以借鑒。