《電子技術(shù)應用》
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雙捻機控制系統(tǒng)設計
來源:微型機與應用2010年第20期
陳曉軍1,2
(1.江南大學 通信與控制工程學院,江蘇 無錫214122;2.南通市廣播電視大學 機械工程系,江蘇
摘要: 鋼簾線是輪胎的重要組成部分,其質(zhì)量直接影響著輪胎質(zhì)量。雙捻機是鋼簾線捻制的主要設備,其控制系統(tǒng)的設計采用可編程序控制器(PLC)作電氣控制系統(tǒng)的主控制器,變頻器(VVVF)驅(qū)動各電機實現(xiàn)同步控制。采用觸摸屏(HMI)技術(shù)不但實現(xiàn)了人機操作界面友好,而且機器運行狀態(tài)監(jiān)控及時全面、方便調(diào)試與維護。該系統(tǒng)成本低、運行穩(wěn)定、生產(chǎn)率高。
Abstract:
Key words :

摘  要: 鋼簾線是輪胎的重要組成部分,其質(zhì)量直接影響著輪胎質(zhì)量。雙捻機是鋼簾線捻制的主要設備,其控制系統(tǒng)的設計采用可編程序控制器(PLC)作電氣控制系統(tǒng)的主控制器,變頻器(VVVF)驅(qū)動各電機實現(xiàn)同步控制。采用觸摸屏(HMI)技術(shù)不但實現(xiàn)了人機操作界面友好,而且機器運行狀態(tài)監(jiān)控及時全面、方便調(diào)試與維護。該系統(tǒng)成本低、運行穩(wěn)定、生產(chǎn)率高。
關(guān)鍵詞: PLC;變頻器;觸摸屏;雙捻機;控制系統(tǒng);同步控制

    鋼簾線是用優(yōu)質(zhì)高碳鋼制成的表面鍍有黃銅且具有特殊用途的細規(guī)格鋼絲股或繩,主要用于各種車輛輪胎和飛機輪胎及其他橡膠制品的骨架材料[1]。鋼簾線的生產(chǎn)主要包括拉絲和捻制兩個工藝過程,雙捻機將拉成的多股鋼絲捻制成鋼簾線繩。雙捻機根據(jù)放線工字輪位置分為兩種基本類型,一種是放線工字輪在主機飛輪的里邊,而收線工字輪在飛輪的外面,即“內(nèi)放外收”型;另一種是放線工字輪在主機飛輪的外面,而收線工字輪在飛輪的里邊即“外放內(nèi)收型”[2]。本文研究的是用于鋼簾線生產(chǎn)的“內(nèi)放外收”型雙捻機控制系統(tǒng)設計。
1 雙捻機工作原理
    雙捻機的基本原理是機身旋轉(zhuǎn)一周,捻出兩個捻距的股或繩的鋼絲繩。其結(jié)構(gòu)以及工作原理如圖1所示。

    圖1中,收線工字輪位于旋轉(zhuǎn)體的外部,7個放線工字輪(1個芯線輪和6個絲輪)分兩面安裝在飛輪內(nèi)部的搖籃上。鋼絲和芯線從內(nèi)部放線工字輪引出,通過若干過線導輪匯集到固定在搖籃上的過線軸B,再經(jīng)過固定在飛輪軸右端的過線輪A后,到達固定在左端飛輪軸上的過線輪C,繼而到達過捻器。再經(jīng)過若干導輪和相關(guān)檢測裝置到達收線工字輪。在BA段和CD段分別實現(xiàn)了主捻和過捻,捻出了兩個捻距[3]。
    根據(jù)雙捻機的工作原理分析,其生產(chǎn)工藝主要包括主捻、過捻和收排線三道工序。其中,捻股部分由主電機驅(qū)動飛輪旋轉(zhuǎn)體實現(xiàn)主捻和扭轉(zhuǎn)伺服電機驅(qū)動過捻器實現(xiàn)過捻(即完成雙稔);收線部分由電機驅(qū)動收線輪和排線電機控制排線;此外還有搖籃電機控制搖籃翻轉(zhuǎn);吸風、排風電機對機器內(nèi)部進行冷卻。根據(jù)工藝要求,整個設備的運轉(zhuǎn)速度能夠根據(jù)需要進行調(diào)整,而且要求主捻電機、過捻電機和收線電機轉(zhuǎn)速之間保持一定的比例,即各電機同步運轉(zhuǎn)。所以,雙捻機控制系統(tǒng)的核心功能就是控制設備中各個電機根據(jù)工藝要求轉(zhuǎn)速間始終保持一定比例的同步運行。同時系統(tǒng)還要求具有運行控制、工藝參數(shù)設置、系統(tǒng)調(diào)試、成品長度計算、設備狀態(tài)監(jiān)測、故障報警處理等功能。
2 控制系統(tǒng)硬件設計
    通過工作原理和控制需求分析,確定本雙捻機的控制方案。運用PLC作為系統(tǒng)的控制核心,對主捻電機、過捻電機、收線電機和排線電機均采用交流變頻器進行同步控制。采用觸摸屏技術(shù)提供友好的操作和監(jiān)控畫面。由于系統(tǒng)電機數(shù)目少,且分布比較集中,因此決定采用通過控制PLC設定運行參數(shù),然后通過D/A轉(zhuǎn)換模塊發(fā)出信號控制變頻器的速度指令,使各個變頻器驅(qū)動電機按給定的速度運轉(zhuǎn)??刂葡到y(tǒng)原理圖如圖2所示。

    控制系統(tǒng)主要包括主捻控制、過捻控制、收線控制和排線控制等子系統(tǒng)。
2.1 主捻控制
    主捻電機M1根據(jù)負荷選用Y160M-4 11 KW型電機,變頻器1選擇臺達VFD185B43A 18.5 KW型變頻器,主電機速度檢測選用臺達ES3-0CCN6942型編碼器。主捻控制在觸摸屏中設定主捻電機的升降速度值給PLC,PLC通過編碼器反饋主捻電機的轉(zhuǎn)速來控制變頻器的加減速運行,主捻在工作過程中決定了鋼簾線捻距。
2.2 過捻控制
    過捻控制是整個控制的核心。其起停運行必須與主捻電機同步,鋼絲繩的捻制合格與否主要取決于過捻電機的工作狀況。選用臺達ASD-A1521MA伺服驅(qū)動器+ECMA-E31315ES 1.5 KW伺服電機,就是臺達伺服的ASD-A的驅(qū)動器驅(qū)動和ASD-B的電機的A+B的配置。這種控制回路采用高速數(shù)字信號處理器(DSP),可以高速、高精度地完成各種復雜控制的運算。采用強健性控制技術(shù),使得伺服馬達的低速特性更佳,配合增益自動調(diào)整、指令平滑功能的設計、軟件分析與監(jiān)控,使得ASD系列交流伺服真正做到高性能、高響應、高精度、高可靠[3]。采用蘭寶公司的LR18BF08LUM型電感接近傳感器,通過檢測扭轉(zhuǎn)輪軸由扭轉(zhuǎn)力引起旋轉(zhuǎn)角度來調(diào)整過捻電機的轉(zhuǎn)速,實現(xiàn)閉環(huán)控制,提高控制精度。
2.3 收線控制
    收線電機的控制直接影響成品線在后道工序的質(zhì)量。隨著收線卷徑不斷擴大,收線電機的轉(zhuǎn)速隨之逐步減小,以保證線速恒定。選用Y90S-4 1.1 KW的電機并采用臺達VFD015B43W 1.5 KW變頻器控制,通過卷徑計算(變頻器內(nèi)部處理),張力反饋裝置來調(diào)節(jié)收線電機速度,以實現(xiàn)線速度恒定[4]。
    控制方案用張力閉環(huán)控制的速度模式為:
    
2.4 排線控制
    對于成品絲來說,排線的質(zhì)量很關(guān)鍵。采用VFD007E43A 0.75 KW變頻器控制排線電機的換向。排線控制分為恒排距和恒排速兩種方案。恒排距即排線速度會隨著收線速度的變化而變化,保證工字輪上卷繞絲之間的排距恒定不變;恒排速即在整個過程中排線速度不變,工字輪上卷繞絲之間的排距不斷變化,隨著收線速度減小,排距增大[6]。本系統(tǒng)在程序中采用的是恒排速控制。
3 PLC控制設計
3.1 控制要求

    根據(jù)雙捻機的工作要求,控制系統(tǒng)需具備以下功能:
    (1)電機的控制:7臺電機的啟動、停止、正轉(zhuǎn)、反轉(zhuǎn)以及速度的動態(tài)調(diào)節(jié)都由PLC對變頻器進行控制,從而實現(xiàn)電機的控制。電機的同步控制由PLC程序根據(jù)工藝參數(shù)計算,而后分別控制相應的變頻器實現(xiàn)。
    (2)邏輯控制:系統(tǒng)的邏輯控制由PLC檢測設備的各種開關(guān)信號、傳感器信號實現(xiàn),把這些信號作為PLC程序中關(guān)于啟動、停止、各種故障和工作狀態(tài)的條件觸點,用這些觸點設置梯形圖的觸發(fā)條件來實現(xiàn)邏輯控制。
    (3)工藝參數(shù)設置:各種工藝參數(shù)的設定、顯示都通過觸摸屏完成。
    (4)設備狀態(tài)監(jiān)測和故障顯示:在觸摸屏上顯示各種狀態(tài)參數(shù),包括電機飛輪的實時轉(zhuǎn)速、收線、芯線、單絲的實時長度以及當設備出現(xiàn)故障時系統(tǒng)的故障信息等[7]。
3.2 PLC選型及I/O分配
    根據(jù)控制要求,PLC選用西門子公司的S7-200 EM226CN型,根據(jù)系統(tǒng)的實際配置,共增加了3個擴展模塊:6ES7 223-1PL22-0XA8的16點輸入輸出模塊,6ES7 231-0CH22-0XA8的AI 4×12 bit模擬量輸入模塊,6ES7 232-0HB22-0XA8的AO 2×12 bit模擬量輸出模塊。I/O分配表如表1所示。

3.3 控制程序設計
    系統(tǒng)控制軟件采用模塊化設計。控制程序的編制可以通過在PC機上用STEP7-Micro/WIN32軟件創(chuàng)建、測試、仿真和修改PLC控制程序,然后通過專用電纜將程序下載到PLC中。其主要功能模塊如表2所示。

    程序由主程序OB1和各功能模塊組成,在主程序中對各個模塊進行調(diào)用。程序運行時,先判斷系統(tǒng)的狀態(tài),然后根據(jù)不同的狀態(tài)執(zhí)行不同的動作。對電機控制時,首先根據(jù)狀態(tài)計算各個電機的給定速度,通過數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換把速度轉(zhuǎn)換成頻率形式,然后調(diào)用相關(guān)功能模塊完成對各電機的控制。
    雙捻機控制系統(tǒng)PLC程序流程如圖3所示。

4 觸摸屏設計
    觸摸屏是觸摸式工業(yè)圖形顯示器的簡稱,是一種人機界面,也稱為HMI(Human Machine Interface)[8]。本系統(tǒng)從性價比的角度選用了臺達DOP-A57BSTD型觸摸屏, 使用Screen Editor Version : 1.05.82軟件進行設計。在人機界面中,設計了12幅畫面,包括開始、機床運行、計米復位、工藝設置、計米設定、計米系數(shù)、方向選擇、監(jiān)視、調(diào)試、收線、速度設置和故障查詢。故障顯示使用指示器,給出位元件即可實現(xiàn)閃動效果,讓操作者很方便地知道故障部位,整體感強。
    本系統(tǒng)采用PLC+VVVF控制模式,其中用PLC作為控制平臺的控制核心,具有集成度高、抗干擾能力強等特點;采用變頻器實現(xiàn)對電機實時同步控制,收線張力恒定;采用觸摸屏(HMI)技術(shù)實現(xiàn)了人機操作界面友好,機器運行狀態(tài)監(jiān)控及時全面,方便調(diào)試與維護。通過實際生產(chǎn)運行,控制精度得到很大提高,成本大大降低,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,極大地提高了生產(chǎn)效率。
參考文獻
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