《電子技術(shù)應用》
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基于觸摸屏和PLC的萬能銑床控制設計
馬立修 李廣富 盧世龍 孫豐剛 付景顏 陳立偉
摘要: 本文提出了利用西門子S7-200和觸摸屏對X62W 型臥式萬能銑床的繼電接觸式電控系統(tǒng)進行技術(shù)改造的方案。
Abstract:
Key words :

引言

  X62W萬能銑床是一種高效率的加工機械,在機械加工和機械修理中得到廣泛的應用。萬能銑床的操作,是通過手柄同時操作電氣與機械,以達到機電緊密配合完成預定的操作,是機械與電氣結(jié)構(gòu)聯(lián)合動作的典型控制,是自動化程度較高的組合機床。但是在電氣控制系統(tǒng)中,故障的查找與排除是非常困難的,特別是在繼電器接觸式控制系統(tǒng),由于電氣控制線路觸點多、線路復雜、故障率高、檢修周期長,給生產(chǎn)與維護帶來諸多不便,嚴重地影響生產(chǎn)。時隨著工業(yè)自動化的發(fā)展,對工業(yè)智能化程度的要求越來越高,以及市場經(jīng)濟要求制造業(yè)對市場需求做出迅速反應—生產(chǎn)出小批量、多品種、多規(guī)格、低成本和高質(zhì)量的產(chǎn)品。為滿足這一要求,生產(chǎn)設備和自動生產(chǎn)線的控制系統(tǒng)必需具有極高的可靠性與靈活性,這就需要使用智能化程度高的控制系統(tǒng)來取代傳統(tǒng)的控制系統(tǒng),使電氣控制系統(tǒng)的工作更加靈活、可靠,更容易維修,更能適應經(jīng)常變動的工藝條件?;谶@些問題,本文提出了利用西門子S7-200和觸摸屏對X62W 型臥式萬能銑床的繼電接觸式電控系統(tǒng)進行技術(shù)改造的方案。

1 X62W萬能銑床工作原理及繼電器接線圖

  1.1 工作原理

  主電路中有三臺電動機,M1是主電動機,拖動主軸帶動銑刀進行銑削加工;M2是進給電動機,拖動升降臺及工作臺進給;M3是冷卻泵電動機,供應冷卻液。三臺電動機共用一組熔斷器FU1作短路保護。每臺電動機均有熱繼電器FR作過載保護。其中以主電動機的熱繼電器FU1和冷卻泵電機的熱繼電器FU2作總的保護,它們的常閉觸頭串在控制電路的總線上,而進給電動機的熱繼電器FR3只作進給系統(tǒng)的保護,其常閉觸頭接在進給控制電路中。因為主電動機要求不頻繁的正反轉(zhuǎn),用組合開關(guān)SA5控制倒相。進給電動機的正反轉(zhuǎn)頻繁,用接觸器KM3和KM4進行倒相。冷卻泵在主電動機起動后方可開動,另有手動開關(guān)SA1控制。主電機采用兩組起動按鈕SB3和SB4并聯(lián),兩組停止按鈕SB1和SB2串聯(lián).接觸器KM1是電動機M1的控制接觸器,SQ7是位置開關(guān),用作主軸變速的沖動開關(guān)。主軸的起動,按下起動按鈕SB3或SB4,接觸器KM1通電吸合并自鎖,主電動機M1起動.當主電動機起動后,KM1的輔助觸頭接通控制電路的進給控制部分,才可以開動進給電動機。 電機的轉(zhuǎn)速達到一定速度時接通速度繼電器,當按下停止按鈕SB1或SB2時,接觸器KM2得電,主軸電機反轉(zhuǎn)。

  工作臺向右進給,當主軸起動后,工作臺控制電源接通.將位置開關(guān)SQ1旋轉(zhuǎn),SQ1-1常開觸頭閉合,接觸器KM3通電吸合,電動機M2正轉(zhuǎn).當運行到預定位置時,位置開關(guān)SQ1復位,電動機M2停止轉(zhuǎn)動。

  工作臺向左進給,將位置開關(guān)SQ2旋轉(zhuǎn),SQ2-1閉合,SQ2-2斷開,接觸器KM4通電吸合,電動機反轉(zhuǎn),工作臺向左移動。

  當SA3-1、SA3-3閉合SA3-2斷開時,電流通過11、SQ6、15、SQ4-2、16、SQ3-2、17、SA3-1、18、SQ1-1(或11、SA3-3、21、SQ2-2、22、SQ1-2、17、SA3-1、18、SQ3-1)、19、KM4、20 ,KM3得電M2正轉(zhuǎn),工作臺向下運動。

  當SA3-1、SA3-3閉合SA3-2斷開時,電流通過11、SQ6、15、SQ4-2、16、SQ3-2、17、SA3-1、18、SQ2-1(或11、SA3-3、21、SQ2-2、22、SQ1-2、17、SA3-1、18、SQ4-1)、24、KM3、25, KM4得電M2反轉(zhuǎn),工作臺向上運動。

  當SA3-2閉合 SA3-1、SA3-3斷開時,電流通過11、SQ6、15、SQ4-2、16、SQ3-2、17、SQ1-2、22、SQ2-2、21、SA3-2、19、KM4、20, KM3得電。當SA3-2閉合,SA3-1、SA3-3斷開時,進給電機M2正反轉(zhuǎn)就組成了互鎖,SQ1,SQ2,SQ3,SQ4位置開關(guān)控制圓盤旋轉(zhuǎn)不同的位置。

  不論電動機正反轉(zhuǎn),接觸器KM3和KM4的線圈電流都由SQ1-2和SQ3-2接通.若機床正在向左進給 機床的聯(lián)鎖問題,當SQ2或SQ4被旋轉(zhuǎn)時,它們的常閉觸頭SQ2-2或SQ4-2是斷開的,所或向右進給時,發(fā)生誤操作,壓著上下前后手柄,則一定使SQ3-2或SQ4-2中的一個斷開,使KM3或KM4斷電釋放,電動機M2停止運轉(zhuǎn),以確保安全。位置開關(guān)SQ6為進給變速沖動開關(guān)。

  冷卻和照明控制,冷卻泵只有在主電動機起動后才能起動,所以主電路中將M3接在主接觸器KM1觸頭后面, SA1控制冷卻泵。照明電路用安全電壓36伏用開關(guān)SA4控制。

2 X62W 型萬能銑床控制系統(tǒng)的硬件構(gòu)成

  2.1 PLC 的選擇和硬件設計。

  根據(jù)X62W萬能銑床電氣控制要求,輸入輸出均為開關(guān)量,需要PLC監(jiān)測的輸入信號有8個按鈕,5個行程開關(guān),兩個選擇開關(guān),輸入點為 21點,PLC輸出控制信號有6個繼電器,1個照明燈,共7點。因此,選用了西門子S7-200PLC,具體配 置 如 下 :CPU226CN AC/DC/DC型(6ES7 216-2BD23-0XB8),自帶24點輸入,16點輸出,自帶兩個接口2個RS-485接口 PORT0和POT1,一個通訊接口,能滿足控制要求。PLC的I/O口分配是根據(jù)其控制對象的特點和控制要求,將I/O口的輸入輸出口與相應的電氣設備相連,達到控制和檢測的功能,具體I/O分配如表1。進行完I/O分配后,進行PLC硬件設計,PLC外接硬件電路如圖1。

  I/O分配表

 

表1

  內(nèi)部寄存器I/O分配表

表2

  2.2 PLC編程:

  根據(jù)機床控制要求,PLC語句表如程序1,在程序設計過程中,用了6個內(nèi)部輔助繼電器來簡化程序設計,主軸電機正反轉(zhuǎn)互鎖和進給電機正反轉(zhuǎn)互鎖提高了系統(tǒng)運行的可靠性。在程序中將不同的控制方式均分開設計,這樣程序結(jié)構(gòu)簡潔、清晰。由于整個系統(tǒng)用觸摸屏控制,它可替代物理按鈕和開關(guān)及其指示燈,所以在編程序是這些按鈕和開關(guān)均使用了內(nèi)部寄存器M0.6-M3.1, 把下面程序的輸入寄存器改成相應的內(nèi)部寄存器即可。內(nèi)部寄存器程序,如程序2

  程序1 手動控制程序


  程序2 自動控制程序

3、觸摸屏選擇及設計

 

  觸摸屏越來越多的用在了工業(yè)中,方便,易于遠程控制。根據(jù)X62W銑床的控制要求,我們用NTOUCH觸摸屏和MCGS組態(tài)軟件配合PLC來替代控制柜上的按鈕和選擇開關(guān)等物理元器件,并且還可以通過觸摸屏來監(jiān)視銑床運行動作情況。

  3.1 MCGS組態(tài)編輯

  通過對系統(tǒng)的分析,在本系統(tǒng)中,依靠MCGS系統(tǒng)設計組態(tài)畫面,實現(xiàn)對系統(tǒng)操作和監(jiān)控。如圖2所示。

圖2 系統(tǒng)控制總體畫面

  以上提到此系統(tǒng)的輸入和輸出均是開關(guān)量,所以在MCGS組態(tài)的實時數(shù)據(jù)庫中定義的名字類型也要為開關(guān)型的,如圖3

圖3 實時數(shù)據(jù)庫

  3.2 通訊連接

  既然用MCGS控制此系統(tǒng),那么怎么才能讓其與西門子PLC相互通訊,起到監(jiān)控的作用?MCGS組態(tài)軟件在設備窗口中建立系統(tǒng)與外部硬件設備的連接關(guān)系,使系統(tǒng)能夠從外部設備讀取數(shù)據(jù)并控制外部設備的工作狀態(tài),實現(xiàn)對工業(yè)過程的實時監(jiān)控。根據(jù)此系統(tǒng)的控制要求以及控制方式,可以利用PPI電纜,相互傳數(shù)據(jù),以便實現(xiàn)監(jiān)控。

  在設備窗口中需要設置設備0-[通用串行口父設備]屬性和設備1-[西門子S7-200PPI]屬性,此時,還需要設置設備內(nèi)部屬性增加相應的PLC通道,和通道讀寫類型,輸入通道多數(shù)用到的是內(nèi)部寄存器,讀寫類型是只讀類型,輸出寄存器Q0.0~Q0.6讀寫類型,Q1.0.和Q1.1只讀類型值讀取SA313和SA32的開關(guān)信號,在實際通訊過程中,在設備屬性設置中“串口端口號”設為0-COM1,通訊波特率設為:6-9600,數(shù)據(jù)位位數(shù):3-8位,數(shù)據(jù)校驗方式:偶校驗,一位停止位,數(shù)據(jù)采集方式:同步采集。設置完后單擊“確認”按鈕返回。

  為了西門子S7-200PLC與MCGS更好的通訊,必須在設備屬性設置:[設備1]對話框中設置屬性設備注釋為:西門子S7-200PPI,初始工作狀態(tài)為:啟動,最小采樣周期為:1000ms,PLC地址為:2,內(nèi)部屬性設置PLC通道要與實施數(shù)據(jù)庫中所定義的名字相對應。如圖4。

圖4 PLC通道屬性設置

  編輯完畢組態(tài)畫面,在上位機上試驗成功,便可以通過上位機的網(wǎng)線接口用一根網(wǎng)線和觸摸屏上的網(wǎng)線借口相連接,并且在MCGS嵌入式組態(tài)軟件菜單欄中“工具”“下載配置”設置好IP地址,便可以下載到觸摸屏中,如圖8,然后,用PPI電纜連接觸摸屏和PLC,母頭連接觸摸屏COM5口,公頭連接在PLC接口上,即可實現(xiàn)丟掉控制柜面板上的按鈕控制,用觸摸屏的軟按鈕控制,畫面生動,清晰。

4 結(jié)束語

  本文所述方案是對原來的繼電接觸式模擬控制系統(tǒng)進行 PLC與觸摸屏改造而成,已在實驗室控制柜予以實施。運行結(jié)果表明,該 PLC 控制系統(tǒng)無論是硬件還是軟件,控制穩(wěn)定可靠,且盡大限度降低了操作的危險性。

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