文獻標識碼: A
DOI:10.16157/j.issn.0258-7998.181696
中文引用格式: 郭偉軍,章國青,孫以澤. 基于STM32和PCL6045BL的經(jīng)編機電子橫移系統(tǒng)設計[J].電子技術應用,2018,44(12):36-39.
英文引用格式: Guo Weijun,Zhang Guoqing,Sun Yize. Design of warp knitting electronic shogging system based on STM32 and PCL6045BL[J]. Application of Electronic Technique,2018,44(12):36-39.
0 引言
梳櫛橫移機構作為經(jīng)編機五大基本機構之一,其動作性能直接決定著成圈編織過程的成敗與產(chǎn)品品質(zhì)的優(yōu)劣,對經(jīng)編產(chǎn)品的花式效果、性能和檔次,以及花型研發(fā)的創(chuàng)作空間都有著重要的影響[1]。電子橫移的應用,順應了目前全新的個性化小批量、訂制化多品種的短周期經(jīng)編產(chǎn)品市場競爭需求,為經(jīng)編操作提供了極大的便利和靈活性[2]。目前,國外經(jīng)編企業(yè)已開發(fā)出了多種適用于不同機型的電子橫移產(chǎn)品,但其價格相對比較昂貴,因此,開發(fā)適合國內(nèi)經(jīng)編企業(yè)成本低廉、性能穩(wěn)定的高性價比電子橫移系統(tǒng)有著深遠的意義。本文結合并發(fā)揮嵌入式微控制器和專用運動控制芯片的特點及優(yōu)勢,設計了一套嵌入式經(jīng)編機電子橫移系統(tǒng)。
1 系統(tǒng)總體設計方案
經(jīng)編機梳櫛橫移運動具有大加速啟停、高精度定位和高頻率往復等特點,因此所設計的系統(tǒng)必須滿足運動平穩(wěn)、定位精確、響應快速等要求[3-4]。系統(tǒng)設計采用三層架構進行規(guī)劃,依次是:運動管理層、運動控制層和運動執(zhí)行層,圖1即為系統(tǒng)總體結構框圖。運動管理層,采用工控機作為系統(tǒng)管理支持,配備編寫或組態(tài)的上位機軟件向上與操作用戶直接交互,向下與運動控制層經(jīng)由通信網(wǎng)絡進行數(shù)據(jù)通信。運動控制層,作為系統(tǒng)控制核心,其主要任務是完成對多軸伺服驅(qū)動機構的實時運動控制,并與上位機進行通信,獲取并存儲工藝數(shù)據(jù)、系統(tǒng)參數(shù),執(zhí)行上位機控制或反饋上位機監(jiān)測等。運動執(zhí)行層,主要包括由伺服驅(qū)動器與伺服電動機、電缸組成的電氣伺服執(zhí)行機構和由導紗梳櫛、撐桿與拉簧組成的機械傳動機構兩部分。
2 運動管理層設計
選用工控機作為系統(tǒng)管理支持,有著運行穩(wěn)定和數(shù)據(jù)處理能力強等優(yōu)點。本文采用北京昆侖通態(tài)的MCGSE進行系統(tǒng)的上位機軟件組態(tài)開發(fā),應用Modbus TCP協(xié)議與運動控制層進行數(shù)據(jù)通信。設計的上位機軟件主界面如圖2所示,其他內(nèi)部界面根據(jù)功能需求開發(fā)設計。
3 運動控制層設計
經(jīng)編機電子橫移系統(tǒng)涉及的關鍵技術即為運動控制技術,運動控制技術是制造業(yè)自動化前進的旋律,是推動新的產(chǎn)業(yè)革命的關鍵技術[5]。隨著微電子技術的不斷發(fā)展,基于嵌入式系統(tǒng)的運動控制日益增多。本文結合嵌入式微控制器STM32與專用運動控制芯片PCL6045BL兩者的特點及優(yōu)勢,設計了一套嵌入式經(jīng)編機電子橫移控制器,滿足系統(tǒng)對復雜的控制功能和高速、高精度運動控制的要求,同時兼顧系統(tǒng)成本和結構。
3.1 運動控制器硬件設計
運動控制器硬件結構主要包含兩大部分:STM32主控板和PCL6045BL運動控制板,兩塊板之間通過STM32的FSMC(Flexible Static Memory Controller)總線進行通信,系統(tǒng)硬件總體結構框圖如圖3所示。其中,主控芯片STM32F103ZET6是ST公司生產(chǎn)的基于ARM Cortex-M3內(nèi)核的32位微控制器,主頻可達72 MHz,具有高性能、低成本、穩(wěn)定等諸多優(yōu)點[6]。運動控制芯片PCL6045BL是日本NPM公司設計的一款功能強大的專用運動控制芯片,是一種CMOS大規(guī)模集成電路,專門用于提供驅(qū)動步進馬達或伺服馬達所需的高速振蕩脈沖,可提供多種脈沖輸出功能,可以控制多達4個運動軸,采用總線方式接收MCU命令,同時可向MCU提供PCL的工作狀態(tài),使得MCU通過簡單的指令便可實現(xiàn)多種運動控制,這種智能化設計理念很好地減少了MCU的負擔[7-8]。雙針床經(jīng)編機為增強花型變換能力,梳櫛數(shù)一般在4~8把之間,因此該系統(tǒng)采用兩塊運動控制器來完成對伺服執(zhí)行系統(tǒng)的控制,兩塊控制器通過交換機轉換,與上位機之間采用Modbus TCP協(xié)議進行通信。
3.2 運動控制器軟件設計
控制器軟件設計主要包括PCL6045BL運動控制器驅(qū)動程序及運動控制功能程序設計、Modbus TCP通信設計和系統(tǒng)主體程序設計三大部分。
3.2.1 PCL6045BL的控制
PCL6045BL通過將IF0端子拉高、IF1端子置低配置其與STM32的接口模式為16位的H8接口。STM32通過FSMC總線來驅(qū)動PCL6045BL,將PCL6045BL當作16位的SRAM來控制,F(xiàn)SMC的工作模式配置為模式A。由于外擴的SRAM、以太網(wǎng)接口芯片DM9000A和PCL6045BL均掛載在FSMC總線上,它們使用不同的片選進行區(qū)分,SRAM接FSMC_NE3,對FSMC_NE2配合FSMC_A19和FSMC_A20通過74HC138進行地址譯碼輸出,DM9000A接74HC138的Y2#輸出端,PCL6045BL接Y4#輸出端,如此一來,便可計算得到其對應的基地址分別為0x64100006(注:DM9000采用FSMC_A2作命令和數(shù)據(jù)區(qū)分線)和0x64200000,然后每個軸的內(nèi)部寄存器地址由A1、A2地址線確定(注:A0接地),軸地址范圍由輸入端子A3和A4進行選擇,從而各軸控制地址映射范圍依次為:X軸=基地址、Y軸=基地址+0x10、Z軸=基地址+0x20、U軸=基地址+0x30。STM32對PCL6045BL的訪問實際上是對寄存器的操作。圖4(a)和(b)分別給出了STM32讀寫操作PCL6045BL寄存器的流程圖。
在實現(xiàn)基本的讀寫操作后,就可利用這些基本的讀寫操作函數(shù)編寫所需要的運動控制API,這里只對重點使用到的相對(即增量)定長運動模式作簡單介紹。首先,寫入相對定長運動指令到運動模式寄存器PRMD,接著配置運動速度相關寄存器,然后寫入運動偏移量到運動距離寄存器PRMV,最后寫入啟動指令等待完成即可。
3.2.2 Modbus TCP通信
Modbus通信協(xié)議是工業(yè)領域通信協(xié)議的業(yè)界標準,是應用于電子控制器上的一種通用語言,通過此協(xié)議可以實現(xiàn)控制器與控制器之間、控制器經(jīng)由網(wǎng)絡與其他設備之間的通信[9]。Modbus主從式或CS(Client/Server)架構很好地滿足了確定性的要求,目前世界上絕大部分網(wǎng)絡都使用TCP/IP,通過在應用層使用Modbus協(xié)議,將Modbus信息幀嵌入到TCP幀的數(shù)據(jù)段中,就可以實現(xiàn)工業(yè)以太網(wǎng)的數(shù)據(jù)交換,具有很高的性價比,是一種很好的解決方案[10]??刂破鬈浖浦睱WIP到平臺上實現(xiàn)嵌入式TCP/IP協(xié)議棧,在通信應用層上將Modbus幀嵌入到TCP幀中簡單可靠地實現(xiàn)嵌入式Modbus TCP協(xié)議。所設計的系統(tǒng)中運動控制器作為服務器(Server),上位機作為客戶端(Client)經(jīng)由交換機與兩塊控制器建立通信連接??刂破鞫薓odbus服務器設計流程如圖5所示。
3.2.3 系統(tǒng)主程序
在上電完成系統(tǒng)初始化后,讀取花型重要參數(shù)如花型高度、當前橫列等,開啟服務器端,等待上位機建立網(wǎng)絡通信連接,接收由上位機傳入的花型工藝數(shù)據(jù)或參數(shù)修改信息,然后在經(jīng)編機運行過程當中,實時采集主軸絕對值編碼器獲取主軸位置信息,根據(jù)主軸位置信息和當前橫列,獲取并計算出相應的橫移驅(qū)動指令,橫移角度到達時發(fā)送給伺服驅(qū)動器,進而使伺服電動機驅(qū)動電缸帶動導紗梳櫛完成橫移墊紗運動。系統(tǒng)主體程序?qū)崿F(xiàn)流程圖如圖6所示。
4 運動執(zhí)行層設計
運動執(zhí)行層作為最終的輸出,對系統(tǒng)的精度有著重要的影響,該層在設計過程中主要是對一些器件的選型。伺服電動機選用的是松下的低慣量MSMF082L1U2M交流伺服電動機,其額定輸出功率為750 W,額定轉速3 000 rpm,最大轉矩為2.39 N·m。伺服驅(qū)動器選擇的是松下MINAS A6系列MCDLN35SG通用通信型驅(qū)動器,采用位置控制模式,具有控制簡單且定位精確的優(yōu)勢。伺服電動缸選用的是常州博控自動化科技有限公司的BKB060伺服電動缸,行程60 mm,導程10 mm,傳動精度高,安裝方便,使用壽命長。
5 測試結果
系統(tǒng)以企業(yè)生產(chǎn)的RD7-EL-138-E22雙針床拉舍爾經(jīng)編機(針距1.155mm)為實用對象,系統(tǒng)平臺搭建實物圖如圖7所示,測定的梳櫛橫移起始角度如表1所示,使用的是8位絕對值編碼器所對應的實際值而非實際的角度值。根據(jù)花型工藝要求所使用到的梳櫛為GB3~GB7,本文以GB5為主要測試對象,其對應的工藝墊紗數(shù)碼值如表2所示。圖8為使用松下伺服PANATERM測試軟件實測的在主軸轉速300 r/min運行條件下的GB5伺服系統(tǒng)的絕對式單圈數(shù)據(jù)(即位置)波形圖,圖中標注的數(shù)字即為對應的工藝墊紗數(shù)碼。測試結果和現(xiàn)場實際應用都表明,系統(tǒng)橫移定位精確,響應速度較高,運行平穩(wěn),布面質(zhì)量良好,滿足正常生產(chǎn)需求。
6 結論
本文采用三層架構完成系統(tǒng)設計,著重對運動控制層主要模塊的軟硬件設計做了介紹,充分發(fā)揮了嵌入式微處理器和專用運動控制芯片的特點及優(yōu)勢,實現(xiàn)了系統(tǒng)的穩(wěn)定可靠運行,并在實際現(xiàn)場應用中取得了成功的驗證,滿足雙針床拉舍爾經(jīng)編機800橫列/分鐘的生產(chǎn)能力。
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作者信息:
郭偉軍,章國青,孫以澤
(東華大學 機械工程學院,上海201620)