一、20T門吊的電氣結(jié)構(gòu)
本文針對匯川變頻器和H2UPLC在鄭州鐵路局下屬某貨場20T門式起重機中應(yīng)用作以介紹:
本起重機額定起重量:20T,起升高度:11米,起升速度:10米/秒,大車速度:47.9米/秒,小車速度:45.2米/秒,跨度:18米,有效懸臂6.5米。
主鉤電機 1臺 6極變頻電機 45KW
大車電機 4臺 8極普通異步電機 7.5KW
小車電機 2臺 6極普通異步電機 11KW
電氣系統(tǒng)主要元器件由匯川MD320系列變頻器、匯川H2U系列PLC、以及匯川人機界面構(gòu)成。
■變頻器的選擇
在起重機行業(yè),特別對于起升機構(gòu)為安全其間,所選電器容量要遠大于設(shè)備的額定容量。故在選主鉤電機變頻器時要對其容量進行放大處理。
主鉤電機為6極變頻電機,3~50Hz范圍內(nèi)為恒轉(zhuǎn)矩運行,50~100Hz范圍內(nèi)為恒功率運行。主鉤變頻器型號為MD320T-75KW。
大車電機為8極電機-7.5KW,大車變頻器型號為MD320T-45KW;
小車電機為6極電機-11KW,小車變頻器型號為MD320T-37KW;
PLC 選兩臺60點PLC;
它的基本框圖如下:
在設(shè)計過程中,主要要考慮以下問題:
1)主鉤在上升或下降時的防溜鉤問題
在電磁制動器抱住之前和松開后的瞬間,極易發(fā)生重物由停止狀態(tài)下滑而產(chǎn)生溜鉤。在這個問題上主要應(yīng)考慮變頻器運行時與電磁制動器接觸器吸合的配合時間,若在上升,下降過程中制動器打開過早,易出現(xiàn)溜鉤,打開過晚,變頻器容易報故障,在停車過程中,若抱閘過早,變頻器容易報故障,抱閘過晚易出現(xiàn)溜鉤。所以,解決此問題的關(guān)鍵主要有兩點;
■起吊重物停住控制要點
通過設(shè)定停止起始頻率,和維持時間 (應(yīng)大于制動電磁鐵抱閘時間0.6s),當變頻器的工作頻率下降到時,變頻器輸出一個“頻率到達信號”,發(fā)出制動電磁鐵斷電指令,此時維持一段時間,隨后變頻器工作頻率降為0Hz。
■起吊重物升降控制要點
設(shè)定“升降起始頻率 和“檢測電流時間 ,當變頻器達到的同時,變頻器開始檢測電流,確認電流足夠大,產(chǎn)生的力矩能抵消下降力矩時發(fā)出松開指令,使制動電磁鐵開始通電松開抱閘,應(yīng)大于電磁鐵松開時間。 但還有其他參數(shù)及機械上的配合;譬如:變頻器的加減速時間, 電磁制動器彈簧的松緊程度等)。
2)自動轉(zhuǎn)矩提升設(shè)置
大小車因為是一拖多運行,控制方式應(yīng)選為 U/F控制。適當?shù)靥岣咧蓄l電壓可以改善低頻特性,提高啟動轉(zhuǎn)矩;提高零頻電壓可以加大直流強勵磁,可以有效改善大小車的啟動特性。其曲線參見下圖:
3)加減速時間的切換問題
當鉤子剛吊著重物,吊繩有松到繃緊直到離開地面的過程中,鉤子的稱重量由0開始逐漸增加, PLC通過重量限制器輸出的信號自動選擇工作方式,變頻器升速時間也不一樣,這就需要一個加減速時間的切換的問題,我們設(shè)定空鉤的加減速時間為第一加減速,正常及滿鉤作業(yè)時為第二加減速,當重量達到分界線時自動切換到第二加減速時間,第一加減速時間要比第二加減速時間短才能適應(yīng)吊車的快速作業(yè)。
二、電氣特點
1)整個系統(tǒng)具有以下功能:
1)起升電機工作在閉環(huán)矢量模式下,通過旋轉(zhuǎn)編碼器信號反饋使在升降重物時對位更精確;
2)PLC控制允許在線編程、在線修改、并對各種故障進行檢測;
3)PLC通過重量限制器輸出的信號自動選擇工作方式。
三、效果分析
通過1年的運行,和本貨場老系統(tǒng)(串電阻調(diào)速)相比,效果很明顯。
主要表現(xiàn)在以下方面:
1)維護費用大大降低,低壓電器,電動機,電刷,電阻的維修率大大降低;
2)調(diào)速更加平穩(wěn),低速時啟動轉(zhuǎn)矩很大,司機沒必要在吊特別重的貨物時先打到高速檔;
3)系統(tǒng)啟動平穩(wěn),減少了對減速機、連軸器、鋼絲繩的機械沖擊;
4)也降低了對電網(wǎng)的沖擊;
5)最顯著的優(yōu)點是節(jié)約能源,據(jù)統(tǒng)計,比老系統(tǒng)節(jié)電26%;
6)比老系統(tǒng)提高工作效率20~25%。