在我國,經(jīng)濟型車床因其價廉而得到廣泛的應(yīng)用。在數(shù)控化改造過程中,常使用的是單片機系統(tǒng),如MCS-51系列單片機作為控制核心,控制系統(tǒng)的速度和精度因CPU的性能影響都不夠高,改造后的功能也僅僅是單一數(shù)控車床而已。在實踐中采用了DSP TMS320F240微處理器作為數(shù)控系統(tǒng)的控制核心,提高了伺服系統(tǒng)控制的速度、穩(wěn)定性、精度等性能,同時,實現(xiàn)了經(jīng)濟車床可進(jìn)行車、銑、削等加工的多功能綜合性數(shù)控改造。
1.經(jīng)濟型車床的多功能化改造
以改造經(jīng)濟型車床C616 A為例,車床結(jié)構(gòu)參見圖1所示。
圖1 C616A車床結(jié)構(gòu)示意圖
具體方法是:與普通數(shù)控車床改造的不同在于:將原來車床刀架(或電動刀架)更換為動力銑頭,用來夾持各類柄(棒)狀銑刀,動力銑頭的主軸軸線與車床中心線等高且垂直(也可轉(zhuǎn)動900與車床中心線平行)。動力銑頭由單獨的電動機進(jìn)行控制。更換動力銑頭為車床刀架(或電動刀架),即與普通數(shù)控車床相同。車床縱向(Z向)、車床橫向(X向)運動由第1套二軸聯(lián)動的數(shù)控主系統(tǒng)進(jìn)行控制。
在C616A車床主軸箱的Ⅺ軸左端部位,拆除原車床中連接Ⅺ軸、Ⅻ軸的齒輪(Z=100),
用FWl60型萬能分度頭與Ⅺ軸左端連接,選用另一步進(jìn)電機(與X向步進(jìn)電機技術(shù)參數(shù)相同,t=5mm,位移控制精度為0.005 mm)為Y向步進(jìn)電機與FWl60型萬能分度頭輸入蝸桿連接,因此,可以實現(xiàn)車床主軸Ⅵ的旋轉(zhuǎn)控制(此時使車床主軸Ⅵ處于空擋位置)。FWl60型萬能分度頭和Y向步進(jìn)電機安裝在鑄鐵支架上。移開鑄鐵支架,裝上Z=100的齒輪,就可恢復(fù)普通車床原主軸箱與進(jìn)給運動的傳動連接。主軸的旋轉(zhuǎn)運動即由第2套二軸聯(lián)動的數(shù)控子系統(tǒng)進(jìn)行控制。該數(shù)控子系統(tǒng)由數(shù)控主系統(tǒng)的發(fā)信指令控制啟動運行。2套數(shù)控系統(tǒng)最好相同,以方便加工編程和數(shù)控加工的同步進(jìn)行。
Y向步進(jìn)電機與分度頭的輸入蝸桿直接連接,選擇分度頭的傳動比為i=1:40,Y向步進(jìn)電機轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn),帶動分度頭主軸轉(zhuǎn)動1/40轉(zhuǎn),Y向步進(jìn)電機轉(zhuǎn)動40轉(zhuǎn),可帶動分度頭主軸轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn)。而由車床主軸傳動系統(tǒng)(見圖1)可知,分度頭主軸轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn),帶動車床主軸轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn)。
在數(shù)控車床X向的運行控制中,X向步進(jìn)電機與橫向滾珠絲杠直接連接,當(dāng)給定t=5 mm的運行長度時,滾珠絲杠轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn),X向步進(jìn)電機也轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn)。當(dāng)給定Y向運行長度Ly=5×40=200mm時,可以控制Y向步進(jìn)電機轉(zhuǎn)動40轉(zhuǎn),即控制車床主軸轉(zhuǎn)動1轉(zhuǎn),以實現(xiàn)對工件的旋轉(zhuǎn)控制。另外,從《機修手冊》查得,C616A車床主軸傳動鏈中,可調(diào)整離合器彈簧的松緊以得到不同的極限壓力傳遞切削動力。
經(jīng)上述改造后的C616A車床,具有三坐標(biāo)聯(lián)動和任意2套二坐標(biāo)聯(lián)動的功能。
2 控制系統(tǒng)的改造
控制系統(tǒng)的核心采用美國TI公司的電機控制專用DSP微處理器芯片TMS320F240。它具有高性能的DSP內(nèi)核和豐富的微控制器外設(shè)功能,已成為MCS-51等傳統(tǒng)的微控制系統(tǒng)和昂貴的多片設(shè)計的一種廉價的替代產(chǎn)品。與其他方案相比,它不但具有高速信號處理和數(shù)字控制功能,而且為步進(jìn)電機和其他電機控制應(yīng)用提供了單片解決方案所必需的外圍設(shè)備。
2.1 DSP TMS320F控制系統(tǒng)的實現(xiàn)
DSP TMS320F240主要由CPU(20MIPS的高速運算能力)、544×16的片內(nèi)RAM、16K×16FLASHEEPROM、事件管理器、片內(nèi)外圍接口模塊(EMIF)等幾部分組成。具有電機控制的獨特資源有:通用定時器、12路PWM脈寬調(diào)制輸出,2路10位8通道A/D轉(zhuǎn)換器、SPI和SCI:同步串行外設(shè)接口、看門狗(WATCHDOG)與實時中斷定時器(RTI)。由于數(shù)控系統(tǒng)高速度和高精度的要求,選用12bits串行D/A轉(zhuǎn)換器TLV5616,該器件帶有靈活的4線串行接口,可以無縫連接F240串行口,采用12bits并行A/D轉(zhuǎn)換器,采集受控對象的輸出并傳送給F240,F240根據(jù)控制算法實時準(zhǔn)確地修正控制輸入。由于TMS320F240 的內(nèi)部存儲器不能滿足需要,必須進(jìn)行擴展,將程序存儲器擴展為64K×16的SRAM存放零件加工程序,數(shù)據(jù)存儲器擴展為64K×16的FLASH ROM存放系統(tǒng)程序。 用DSP TMS320F240實現(xiàn)的C616A車床控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖如圖2所示,整個車床的DSP硬件路結(jié)構(gòu)原理圖如圖3所示
圖2 DSP控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)框圖
圖3 DSP車床控制系統(tǒng)硬件原理框圖
2.2 車銑多功能加工的數(shù)控原理
經(jīng)過上述的數(shù)控改造后,數(shù)控主系統(tǒng)可以控制Z向、X向運動的運行;也可以與數(shù)控子系統(tǒng)串聯(lián),同時實現(xiàn)控制與Y向運動的聯(lián)動運行(數(shù)控子系統(tǒng)Y向由數(shù)控主系統(tǒng)的發(fā)信指令控制啟動運行)。數(shù)控主系統(tǒng)與子系統(tǒng)的聯(lián)動加工流程控制如圖4所示。
圖4 主、子數(shù)控系統(tǒng)聯(lián)動加工流程圖
3 結(jié)束語
采用該方法對我院數(shù)控中心的經(jīng)濟型車床C616A進(jìn)行了改造,實現(xiàn)了在一個車床上可以進(jìn)行一定的數(shù)控車、銑、削等多功能的加工。可以進(jìn)行的加工主要有:軸類零件上的等分或不等分平面;軸類零件上的各類鍵槽;銑削加工絲杠;銑削軸類零件端面的溝槽及凸輪型面;車削加工軸類零件;拋磨加工軸類零件。另外,DSP系統(tǒng)的優(yōu)良性能保證了數(shù)控伺服系統(tǒng)控制的高精度、高穩(wěn)定性、高速度,實踐證明,大大提高了零件加工的精度,拓展了數(shù)控車床的加工范圍和質(zhì)量,具有很強的實用性。