無(wú)線供電是一個(gè)很吸引人的制作課題,許多電子類(lèi)雜志和論壇上都有關(guān)于制作無(wú)線供電電路的介紹,這些電路雖各有千秋,但都有一個(gè)共同的不足之處,一是傳輸效率不太理想,二是不論有無(wú)接收器在工作,發(fā)射部分都一如既往地向外源源不斷地發(fā)射能量,這是不能令人滿意的。
筆者所設(shè)計(jì)的這個(gè)無(wú)線供電裝置,除了傳輸效率比較高,它還有一個(gè)顯著的特點(diǎn):能自動(dòng)檢測(cè)有無(wú)接收部分工作,只有檢測(cè)到確有接收器在工作,它才會(huì)連續(xù)輻射無(wú)線電能,否則就始終只工作在低能耗的檢測(cè)狀態(tài)。其工作方框圖如圖1所示:
發(fā)射部分采用CMOS電路與場(chǎng)效應(yīng)管的組合,這種組合不僅效率高,而且控制也簡(jiǎn)單易行。發(fā)射線圈采用李茲線和蛛網(wǎng)式繞法,以取得較高的變換效率。電路見(jiàn)圖2a:
工作原理:
1.發(fā)射部分
振蕩源由1/4個(gè)CD4011和遙控器用的晶體組成晶振電路,實(shí)測(cè)振蕩頻率為560kHz,這個(gè)頻率對(duì)收音機(jī)的中波段有兩處干擾:560kHz和1120kHz。因手邊沒(méi)有更合適的晶體選擇,也只好將就了。
4011是一個(gè)2輸入端與非門(mén),所以電路能否工作還取決于另一個(gè)輸入端的電位,此輸入端的電位由IC2(555電路)的狀態(tài)決定, IC2輸出占空比約等于1/10的方波,所以使高頻振蕩電路的工作與間歇時(shí)間比也等于1/10。
4011的另3個(gè)與非門(mén)并聯(lián)起來(lái)作為推動(dòng)級(jí),把振蕩與輸出級(jí)隔離開(kāi)。為了能在小功率的推動(dòng)下也能輸出足夠大的高頻功率,輸出級(jí)選用場(chǎng)效應(yīng)管IRF634,場(chǎng)效應(yīng)管是一種電壓控制器件,原則上不消耗激勵(lì)功率,但它的極間輸入、輸出電容很大,有幾百pF,如果直接接到4011的輸出端,會(huì)因?yàn)镃MOS門(mén)電路的輸出電流很小而使波形的上升時(shí)間和下降時(shí)間變大,而導(dǎo)致效率下降。所以我還在CMOS門(mén)電路的后面加了一對(duì)互補(bǔ)的三極管,此互補(bǔ)管接成射極輸出,具有極小的輸出電阻,可以使方波的上升和下降時(shí)間大大減小。實(shí)踐證明,加上了這級(jí)電路后效率有了明顯提高。而且,使空載和有負(fù)載時(shí)的電流有顯著的區(qū)別,這就為無(wú)線供電的智能化提供了簡(jiǎn)單可靠的檢測(cè)依據(jù)。
在沒(méi)有負(fù)載時(shí),也就是說(shuō),無(wú)線供電的接收部分沒(méi)有靠近發(fā)射線圈時(shí),VT3的源極電流很小,R6上的電壓降還不足以使VT4導(dǎo)通,所以IC3的第2腳上沒(méi)有觸發(fā)脈沖,第3腳上也沒(méi)有高電平輸出;一旦接收部分靠近了發(fā)射線圈,從發(fā)射級(jí)接收了足夠的能量,于是使得VT3的源極電流增加,R6上也產(chǎn)生了足夠大的電壓,能夠推動(dòng)VT4導(dǎo)通,在VT4的集電極產(chǎn)生了幅度足夠的負(fù)脈沖,驅(qū)動(dòng)IC3使之輸出高電平。此高電平通過(guò)VD2再送到晶振的控制端,使其工作在連續(xù)振蕩狀態(tài),這樣就完成了負(fù)載檢測(cè)的任務(wù)。
我們說(shuō)這個(gè)電路是智能無(wú)線供電電路,其原因就是它能自動(dòng)檢測(cè)有無(wú)負(fù)載。沒(méi)有負(fù)載時(shí)它工作在間歇狀態(tài)以節(jié)約電能,一旦檢測(cè)到負(fù)載就工作在連續(xù)狀態(tài),使其正常工作。
圖2中,Rp作為檢測(cè)靈敏度調(diào)節(jié);LED為工作狀態(tài)指示(紅燈間歇閃亮為檢測(cè)狀態(tài),綠燈亮為連續(xù)工作狀態(tài));SA為維修開(kāi)關(guān),合上后,紅燈連續(xù)亮,輸出級(jí)連續(xù)工作,適于維修或弱負(fù)載時(shí)工作。
2.接收部分
實(shí)際上任何一個(gè)具有接收線圈的裝置都可成為接收電路,這里只是給出其中一例,它可以實(shí)測(cè)接收部分的功率,也可以調(diào)整撤回路的諧振狀態(tài),使之靈敏度最高。電路很簡(jiǎn)單,就不再贅述原理了。電路見(jiàn)圖2b:
如果不測(cè)試接收距離和檢測(cè)系統(tǒng)的轉(zhuǎn)換效率,也可不裝圖2b的電路。
零件選擇
無(wú)線供電的效率與發(fā)射級(jí)的工作狀態(tài)有關(guān),同時(shí)也與作為發(fā)射電磁能量的線圈的質(zhì)量也有非常密切的關(guān)系,所以發(fā)射線圈L1我采用36×Φ0.1mm的李茲線,繞在用光盤(pán)作骨架的蛛網(wǎng)板上。見(jiàn)圖3:
線圈的骨架用光盤(pán)制作,為了避免渦流損失,光盤(pán)上的金屬鍍層應(yīng)當(dāng)去掉。骨架的內(nèi)徑為66mm,用36股Φ0.1的漆包線繞11匝。圖2b中的接收線圈也繞成蛛網(wǎng)式,用24股Φ0.1的多股漆包線繞8匝。
高頻輸出級(jí)用大功率場(chǎng)效應(yīng)管,如IRF系列的634、630均可,或其它耐壓200V,電流5A,最大損耗功率大于20W以上的VMOS管。使用時(shí)需加上面積足夠大的散熱器。
諧振電容C4要求用絳綸電容,耐壓200V以上;C11、C12、C13、C14要求耐壓35V以上。定時(shí)電容C5、C10要求容量準(zhǔn)確,漏電較小,最好用鉭電容,如果沒(méi)有鉭電容則應(yīng)采用耐壓25V以上的鋁電解。C7、C8、C11、C12要緊靠IC4焊接。
其他元件沒(méi)有什么特殊要求。
調(diào)試與安裝
先調(diào)發(fā)射部分。輸入24V的直流電源,當(dāng)調(diào)試開(kāi)關(guān)處在斷開(kāi)狀態(tài)時(shí),LED的紅燈會(huì)以大約1秒的周期閃亮,這說(shuō)明IC2工作正常。合上圖2a中的調(diào)試開(kāi)關(guān)SA,使振蕩部分連續(xù)工作,這時(shí)紅燈將一直點(diǎn)亮。檢查各點(diǎn)的直流工作點(diǎn)是否正常,這時(shí)整機(jī)電流約50mA,其中VT3的漏極電流約20mA左右。如果24V和9V兩點(diǎn)的電壓正常,可用示波器檢查各關(guān)鍵點(diǎn)的波形。
當(dāng)各點(diǎn)波形基本正常后,用一個(gè)2200pF的絳綸電容(耐壓250V)和一個(gè)1000pF的可變(可用多連可變并聯(lián)而成),仔細(xì)調(diào)整可變使整機(jī)電流最小。量出并聯(lián)的總電容,將一個(gè)或數(shù)個(gè)并聯(lián)的固定的等效電容替換原來(lái)的固定和可變電容,并在線路板上焊好。
斷開(kāi)維修開(kāi)關(guān)SA使振蕩器工作于間歇狀態(tài);旋轉(zhuǎn)Rp到最大使LED綠燈亮,逐漸將Rp減小,使得LED的綠燈熄滅,紅燈剛好閃亮。這時(shí)整機(jī)電流在10~20mA間擺動(dòng)。
將接收部分靠近發(fā)射線圈,斷開(kāi)接收部分的負(fù)載開(kāi)關(guān)SA,則接收器上的指示燈LED會(huì)和發(fā)射部分的LED同步閃亮。同樣,用一個(gè)0.01μF左右的固定電容接到諧振線圈的兩端,逐步拉開(kāi)發(fā)射線圈和接收線圈的距離,同時(shí)適當(dāng)增減諧振電容的大小使指示燈最亮。調(diào)整好后,將電容固定下來(lái),在線路板上焊好。如果用示波器觀察諧振回路的波形,應(yīng)該可以看到與發(fā)射線圈頻率相同的正弦波。
合上負(fù)載開(kāi)關(guān)SA(圖2 b),將接收線圈置于發(fā)射線圈正上方的5~10mm處,這時(shí)發(fā)射部分的雙色LED的綠燈會(huì)自動(dòng)點(diǎn)亮,說(shuō)明發(fā)射部分己檢測(cè)到負(fù)載,并工作在連續(xù)狀態(tài)。如果再次移去接收線圈,綠燈隨即自動(dòng)熄滅,紅燈再次閃動(dòng),說(shuō)明智能部分的檢測(cè)功能正常。如果檢測(cè)功能不正常,應(yīng)仔細(xì)調(diào)整Rp。
當(dāng)電路檢測(cè)到負(fù)載時(shí),發(fā)射部分的總電流約200~300mA,視負(fù)載輕重而變。
無(wú)線供電臺(tái)燈
電路和圖2b基本相同,只是將作為假負(fù)載的50Ω電阻換成了4只串聯(lián)的大功率LED。接收線圈用Φ1.2mm或更粗的漆包線做成圓盤(pán)狀的線圈,其內(nèi)徑為67mm繞8匝,兩端各留25cm的引出線,將來(lái)就作為小臺(tái)燈的支架。
找一個(gè)光盤(pán),去掉金屬鍍層,在適當(dāng)?shù)胤姐@兩個(gè)小孔,將繞好的線圈引線穿過(guò)光盤(pán)上的小孔,并將線圈粘合在光盤(pán)上。
將4個(gè)1W的LED裝在自制的散熱器上。
另找一個(gè)直徑80mm的小光盤(pán)(不必去膜)和一個(gè)大小適當(dāng)?shù)乃芰掀可w,作為制作臺(tái)燈的燈罩的原材料。
制作過(guò)程見(jiàn)下面系列圖片。
發(fā)射板元件面
發(fā)射板背面
裝發(fā)射部分的塑料盒
發(fā)射板裝在右邊
發(fā)射線圈裝在左邊
測(cè)柵極電壓波形
測(cè)漏極電壓波形
測(cè)源極電壓波形
做燈罩用的材料
將4個(gè)LED串聯(lián)后裝在散熱板上
做好后的燈頭正面
燈頭背面
臺(tái)燈正面
臺(tái)燈側(cè)面
臺(tái)燈背面
臺(tái)燈的底座
底座下面是接收線圈
發(fā)射已接電源,空載電流很小,此時(shí)只有紅色指示燈在閃亮(圖片中看不到)。
把臺(tái)燈放在發(fā)射線圈上方,很亮哦,此時(shí)整機(jī)電流升到200mA左右,盒子里面的綠色指示燈也亮了。
小結(jié)
1.從場(chǎng)效應(yīng)管各點(diǎn)波形來(lái)看,輸出級(jí)的工作狀態(tài)并不十分理想,尤其是源極電壓波形存在高次諧波,這樣顯然會(huì)使電路的轉(zhuǎn)換效率降低。究其原因,應(yīng)該是因?yàn)闁艠O驅(qū)動(dòng)電壓的波形過(guò)寬所致。如果使柵極波形改為更窄些的脈沖,使場(chǎng)效應(yīng)管的導(dǎo)通角更小些,估計(jì)效率會(huì)得到提高。
2.因制作時(shí)間比較倉(cāng)促,從24V變9V直接采用了7809模擬穩(wěn)壓電路,其效率顯然是十分低下的,如果改用開(kāi)關(guān)穩(wěn)壓電源,則可大幅提高驅(qū)動(dòng)部分的效率,使電路在間歇工作狀態(tài)時(shí)更省電。
3.本裝置是模擬桌面無(wú)線供電系統(tǒng)而設(shè)計(jì)的,所以發(fā)射線圈和接收之間的距離大于12mm,這樣也使轉(zhuǎn)換效率有明顯下降,因?yàn)閮删€圈距離越大,效率必然越低。
4.無(wú)線臺(tái)燈只是無(wú)線供電的一種應(yīng)用,接收部分也完全可以用于無(wú)線充電、水下LED燈或旋轉(zhuǎn)LED圖形顯示等領(lǐng)域。
5.因?yàn)楝F(xiàn)成的無(wú)線供電模塊VOX330不容易買(mǎi)到,所以電源采用了24V直流。如果手邊有高壓無(wú)線供電模塊,直接采用220V交流電將會(huì)更具實(shí)用性。