《電子技術(shù)應(yīng)用》
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用PLC和變頻器實(shí)現(xiàn)機(jī)械傳動(dòng)裝置的多點(diǎn)定位及其往返運(yùn)動(dòng)
摘要:   在很多往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中,涉及到多點(diǎn)定位。在不同的定位點(diǎn)啟動(dòng)不同的機(jī)械動(dòng)作。如圖1所示的龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)示意圖。
Abstract:
Key words :

1  引言


  在很多往返式傳動(dòng)控制系統(tǒng)中,涉及到多點(diǎn)定位。在不同的定位點(diǎn)啟動(dòng)不同的機(jī)械動(dòng)作。如圖1所示的龍門刨床的機(jī)械傳動(dòng)示意圖。

  如圖1所示,傳動(dòng)系統(tǒng)從原點(diǎn)啟動(dòng),中速行駛到1000mm,開始高速行駛,高速行駛到3000mm,開始低速爬行,低速爬行到終點(diǎn)(3200mm)停車。停頓2s。反向高速行駛,高速行駛到距原點(diǎn)200mm處開始低速爬行。到達(dá)原點(diǎn)停車,停頓2s后重新開始往返。在原點(diǎn)和終點(diǎn)的低速爬行的目的是為了避免系統(tǒng)慣性帶來的定點(diǎn)誤差,做到原點(diǎn)和終點(diǎn)的精確定位停車。


                              圖1    龍門刨床的傳動(dòng)示意圖
    2  系統(tǒng)組成

  速度的調(diào)節(jié)采用變頻器,定位控制采用光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器精確定位。如圖(2)所示變頻器和PLC接線圖。


                               圖2(a)PLC接線圖


                             圖2(b)    變頻器接線圖
    變頻器的正反轉(zhuǎn)由繼電器KA1、KA2兩個(gè)觸點(diǎn)控制(對(duì)應(yīng)PLC輸出點(diǎn)Q0.0、Q0.1),速度的切換由繼電器KA3、KA4觸點(diǎn)完成(對(duì)應(yīng) PLC輸出點(diǎn)Q0 .2、Q0.3)。變頻器故障報(bào)警輸出觸點(diǎn)(30A、30C觸點(diǎn))用于立即停止高速計(jì)數(shù)器運(yùn)行,并由指示燈HR指示(對(duì)應(yīng)PLC輸出點(diǎn) Q0.6)。

  變頻器具有多段速度設(shè)定功能,當(dāng)KA3、KA4兩個(gè)觸點(diǎn)都斷開時(shí),高速行駛(第一速度);KA3閉合,KA4斷開時(shí),中速行駛(第二速度);KA3斷開,KA4閉合時(shí),低速行駛(第三速度);KA3、KA4都閉合時(shí),手動(dòng)調(diào)節(jié)行駛(第四速度)。

  旋鈕SF1(I0.1)用于手動(dòng)/自動(dòng)切換,并用指示燈HG1(Q0.4)表示自動(dòng)狀態(tài)。手動(dòng)時(shí),能夠通過按鈕SA1(電機(jī)正轉(zhuǎn))和SA2(電機(jī)反轉(zhuǎn))手動(dòng)調(diào)節(jié)傳動(dòng)系統(tǒng)的位置。

  按鈕SA(I0.2)用于傳動(dòng)系統(tǒng)在自動(dòng)狀態(tài)下的啟動(dòng)/停止控制。采用"一鍵開關(guān)機(jī)"方式實(shí)現(xiàn)啟動(dòng)/停止控制,用指示燈HG2(Q0.5)表示啟動(dòng)狀態(tài)。

  行程開關(guān)SQ(I0.5)用于自動(dòng)啟動(dòng)時(shí),確定傳動(dòng)系統(tǒng)在原點(diǎn)位置,自動(dòng)停止時(shí),傳動(dòng)系統(tǒng)必須返回原點(diǎn)。行程開關(guān)SQ1(I0.6)、SQ2(I0.7)用于傳動(dòng)系統(tǒng)的兩端限位,確保傳動(dòng)系統(tǒng)不能脫離設(shè)備。

       3  PLC程序流程圖

  自動(dòng)運(yùn)行程序:SBR_1,如圖3所示。


                 圖3    自動(dòng)運(yùn)行程序
     中斷處理程序:INT_0,如圖4所示。

     4  關(guān)鍵技術(shù)


 ?。?) 高速計(jì)數(shù)器中斷和預(yù)置值的多次更改實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位實(shí)現(xiàn)多點(diǎn)定位控制的關(guān)鍵包括兩點(diǎn),第一點(diǎn)是設(shè)置高速計(jì)數(shù)器中斷事件12(計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值),另一點(diǎn)就是在中斷處理程序中更改高速計(jì)數(shù)器預(yù)置值。

  定位控制需要確定定位點(diǎn)與原點(diǎn)的距離,以此確定定位點(diǎn)。

  測量設(shè)備運(yùn)行距離,需要將單位距離(mm)轉(zhuǎn)換成脈沖量,通過光電編碼器和PLC高速計(jì)數(shù)器記錄脈沖量的變化。

  光電編碼器的機(jī)械軸和電動(dòng)機(jī)同軸。傳動(dòng)比=10,用于驅(qū)動(dòng)設(shè)備的傳動(dòng)棍直徑=100mm,光電編碼器每轉(zhuǎn)脈沖數(shù)=600個(gè)??梢杂?jì)算出每毫米距離的脈沖數(shù)為:

  每毫米距離的脈沖數(shù)

  =600÷(10×100×3.14)≈0.19108脈沖/mm

  定點(diǎn)位和預(yù)置值比較,必須采用高速計(jì)數(shù)器中斷方式,而不能采用一般的比較指令。因?yàn)橐话愕谋容^指令無法捕捉高速變化的事件。 

  所以,必須通過ATCH和ENI指令將高速計(jì)數(shù)器中斷事件號(hào)12(計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值)與中斷處理程序INT_0連接。在中斷處理程序INT_0中,到達(dá)預(yù)置值時(shí),重新裝載下一次的預(yù)置值,并執(zhí)行工藝要求的繼電器輸出,處理變頻器的運(yùn)行速度。

  在自動(dòng)子程序SBR_1中,將高速計(jì)數(shù)器HC0設(shè)置為單相計(jì)數(shù)輸入,取消外部控制功能。在原點(diǎn)和終點(diǎn)通過更改計(jì)數(shù)方向,便于中斷處理程序INT_0判斷變頻器的運(yùn)行方向。

 ?。?) 在中斷處理程序INT_0中不能使用等于比較指令

  由于在一個(gè)中斷處理程序INT_0中判斷處理多個(gè)預(yù)置值。需要比較指令和計(jì)數(shù)方向來判斷目前高速計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)當(dāng)前值在哪個(gè)階段,根據(jù)判斷來決定執(zhí)行那一段指令。但是,判斷不能使用等于比較指令,應(yīng)該使用大于或小于指令判斷。

  盡管中斷事件(計(jì)數(shù)器當(dāng)前值=計(jì)數(shù)器預(yù)置值)發(fā)生時(shí),PLC立即中斷當(dāng)前主程序、子程序,執(zhí)行中斷處理程序INT_0中的指令。但是,在中斷處理程序 INT_0中,PLC仍然是按照逐條逐行的掃描機(jī)制執(zhí)行。而高速變化的計(jì)數(shù)值不可能和中斷處理程序執(zhí)行同步,如果采用等于比較指令,PLC在執(zhí)行中斷處理程序時(shí),可能會(huì)錯(cuò)過等于值,使PLC在中斷處理程序中無法判斷設(shè)備運(yùn)行到哪個(gè)階段。

 ?。?) 在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),高速計(jì)數(shù)器的初始值寄存器寫入必須禁止由于多點(diǎn)定位需要多次裝載預(yù)置值,寫入預(yù)置值必須執(zhí)行HSC指令。

  執(zhí)行HSC寫入指令,不單單是寫入預(yù)置值,如果在控制字節(jié)中不加以限制,初始值寄存器SMD38中的值同樣寫入。而SMD38=0,這樣,就會(huì)使高速計(jì)數(shù)器計(jì)數(shù)當(dāng)前值置0。因此,在自動(dòng)運(yùn)行時(shí),必須設(shè)置控制字節(jié)SMB37的第七位SM37.6為0,在裝載預(yù)置值時(shí),禁止寫入初始值。

  但是,在高速計(jì)數(shù)器初始設(shè)置和返回原點(diǎn)重新開始運(yùn)行時(shí),又必須寫入初始值,使初始值置0,避免機(jī)械原因帶來的誤差。因此,控制字節(jié)必須多次修改。遵循的原則是:允許寫入初始值、執(zhí)行HSC指令后,必須馬上修改控制字節(jié),禁止初始值寫入,并再次執(zhí)行HSC指令,中間不能有其它指令存在。因?yàn)?,PLC是逐條逐行執(zhí)行指令,中間沒有其它指令,就不會(huì)產(chǎn)生不必要的影響。

 ?。?) 多點(diǎn)定位的輸出線圈盡量采用立即指令

  采用高速計(jì)數(shù)器進(jìn)行多點(diǎn)定位,主要為了精確定位。定位精度既決定于高速計(jì)數(shù)器的測量,同時(shí)也決定于執(zhí)行機(jī)構(gòu)的執(zhí)行快速性 。

  如果采用普通輸出指令,在一個(gè)掃描周期的程序執(zhí)行階段,改變的僅僅是輸出映像存儲(chǔ)器,PLC的輸出點(diǎn)不會(huì)立即刷新,只有在程序執(zhí)行完畢后,PLC的輸出映像存儲(chǔ)器才能對(duì)輸出點(diǎn)刷新,執(zhí)行輸出。

  為了增加定位精度,盡量采用立即輸出指令。立即輸出指令不受PLC掃描周期階段的限制,在改變輸出映像存儲(chǔ)器的同時(shí),立即刷新PLC輸出點(diǎn)。

 ?。?) 自動(dòng)/手動(dòng)程序采用For-Next循環(huán)指令和子程序指令實(shí)現(xiàn)

  因?yàn)榫哂凶詣?dòng)/手動(dòng)功能。自動(dòng)/手動(dòng)程序采用For-Next指令和子程序指令。自動(dòng)程序和手動(dòng)程序?qū)嶋H上就是兩個(gè)循環(huán)指令的循環(huán)體。而循環(huán)指令僅執(zhí)行一次循環(huán)掃描刷新。

  手動(dòng)子程序SBR_0和自動(dòng)子程序SBR_1用于整個(gè)程序的分段,便于程序的理解,增加程序的可讀性。

  For-Next循環(huán)指令的作用是使輸出線圈能夠重復(fù)使用,簡化程序。因?yàn)?,兩個(gè)循環(huán)指令的執(zhí)行由旋鈕SF(I0.1)控制,不可能同時(shí)執(zhí)行,循環(huán)體內(nèi)的程序不能同時(shí)掃描刷新。這樣,就可以使輸出線圈重復(fù)使用,沒必要采用中間變量的轉(zhuǎn)換,大大簡化了程序的編制。

  單單采用子程序或跳轉(zhuǎn)指令也可以實(shí)現(xiàn)輸出線圈的重復(fù)使用,但是,在子程序的切換和跳轉(zhuǎn)指令的布置上非常繁瑣。

  采用For-Next指令和子程序結(jié)合方法,就可以避免切換繁瑣,在各自的子程序中編制程序,完全不必要考慮對(duì)方的程序,作為一個(gè)獨(dú)立實(shí)體編制。這種方法唯一的缺點(diǎn)就是各自的初始化編程有重復(fù),但不會(huì)影響設(shè)備運(yùn)行。

  5  結(jié)束語

  機(jī)械裝置的高精度多點(diǎn)定位問題廣泛存在于加工業(yè)及制造業(yè)的控制系統(tǒng)中,本文所介紹的系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,安全可靠,十分實(shí)用。

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