廣東韶關(guān)鋼鐵集團有限公司(以下簡稱“韶鋼”)煉軋廠對軋線電控系統(tǒng)進行升級改造,在原有電控系統(tǒng)中,直流傳動采用模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng),控制系統(tǒng)為SIEMENS公司S5系列PLC,控制系統(tǒng)與傳動系統(tǒng)間的信息交換采用點對點I/O實現(xiàn),經(jīng)改造后的傳動系統(tǒng)采用SIEMENS6RA70全數(shù)字直流調(diào)速裝置,控制系統(tǒng)采用GEFanuc90系列PLC,兩者間的信息交換采用PROFIBUS-DP通信網(wǎng)實現(xiàn)。
PROFIBUS根據(jù)不同的控制要求有多種系列,其中PROFIBUS-DP可實現(xiàn)高速傳輸,適用于分散的外部設(shè)備和自控設(shè)備之間的高速數(shù)據(jù)傳輸,用于連接PROFIBUS-PA和加工自動化。采用RS485通信標(biāo)準(zhǔn),傳輸速率從9.6Kbit/s到12Mbit/s,傳輸距離100~1200m(與傳輸速率有關(guān))。物理介質(zhì)通常采用雙絞屏蔽電纜,總線接頭采用9針D型插頭接線,方便簡單、容易擴展。其數(shù)據(jù)鏈路協(xié)議是主從方式的令牌傳遞,主站與從站之間以主從方式通信,各主站之間由令牌協(xié)議決定總線數(shù)據(jù)發(fā)送權(quán)。具有反應(yīng)速度快,抗干擾能力強等優(yōu)點。
棒材生產(chǎn)線的設(shè)備流程及控制特點
1.主軋線工藝簡介
韶鋼煉軋廠棒材生產(chǎn)線設(shè)計年生產(chǎn)能力為100萬t,可實行雙切分、三切分軋制,產(chǎn)品規(guī)格為Φ12~40mm范圍內(nèi)的圓鋼和螺紋鋼。
主要的工藝設(shè)備有:主軋機(18架)、飛剪(3臺)、冷剪、冷床、冷床輥道等。工藝流程見圖1所示。 圖1 主軋線工藝流程
2.技術(shù)特點
在韶鋼煉軋廠棒材線原電控系統(tǒng)中,直流傳動采用模擬量調(diào)節(jié)系統(tǒng),控制系統(tǒng)為SIEMENS公司S5系列PLC,控制系統(tǒng)與傳動系統(tǒng)間的信息交換采用點對點I/O實現(xiàn)。由于受信息交換量的限制,缺乏對系統(tǒng)的全面監(jiān)控和診斷功能,造成系統(tǒng)維護不便,增加了故障處理時間,也降低了生產(chǎn)線的作業(yè)率。
改造以后,1#~18#軋機傳動系統(tǒng)采用SI—EMENS6RA70全數(shù)字直流調(diào)速裝置,夾送輥傳動系統(tǒng)采用SIEMENSMM440全數(shù)字交流變頻裝置,它們通過PROFIBUS網(wǎng)實現(xiàn)與GEFanuc90-70PLC的通信,采用網(wǎng)絡(luò)數(shù)字速度給定和脈沖編碼器速度反饋,構(gòu)成全數(shù)字傳動系統(tǒng)。該系統(tǒng)具有如下特點:
1)交直流傳動裝置通過CBP通信板與PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線連網(wǎng),大大減少了電纜使用量,降低了建設(shè)成本,還為系統(tǒng)提供了更大的靈活性和擴展性。
2)根據(jù)軋材精度要求高的特點,各傳動點上采用了旋轉(zhuǎn)編碼器測速方式,以提高速度控制精度。
3)通過中央控制單元PLC將所有傳動點連接在PROFIBUS現(xiàn)場總線上,通過DP高速總線,一方面迅速響應(yīng)操作員發(fā)出的操作指令,另一方面與傳動設(shè)備進行高速數(shù)據(jù)通信,以便PLC根據(jù)傳送上來的電動機電流、電壓的實際大小及時作出必要的處理。
4)為保證傳動系統(tǒng)的整體穩(wěn)定性和可靠性,1#~3#飛剪未掛接主軋線PROFIBUS-DP現(xiàn)場總線網(wǎng)。
控制系統(tǒng)的組成及共配置
1.現(xiàn)場設(shè)備層硬件配置
系統(tǒng)控制分以下三個部分,硬件設(shè)備層如圖2所示。 1)控制核心。GEFaunc90—70PLC(CPU935帶浮點運算)構(gòu)成PROFIBUS—DP網(wǎng)的主站,完成系統(tǒng)控制。
2)傳動系統(tǒng)。1#~18#機架以及1#~3#飛剪采用SIEMENS6RA70全數(shù)字直流調(diào)速裝置,夾送輥采用SIEMENSMM440全數(shù)字交流變頻裝置,構(gòu)成PROFIBUS-DP網(wǎng)的從站,完成主軋線軋鋼控制。
3)監(jiān)控站。研華IPC—610P/PCA-6186LV工控機,采用GEFaunc公司的HMI-CIMIPLICITY軟件平臺,具備全線設(shè)備監(jiān)控、參數(shù)設(shè)定、軋件跟蹤、故障診斷、模擬軋制、趨勢分析等多項功能。
2.現(xiàn)場設(shè)備的軟件構(gòu)成
根據(jù)上述硬件結(jié)構(gòu),整個生產(chǎn)控制軟件分為工控機軟件和PLC軟件兩部分,在工控機預(yù)裝Windows2000操作系統(tǒng),運行GEFaunc公司的HMI-CIMIPLICITY軟件,通過其組態(tài)完成工控機與PLC的鏈接。
PRCFlBUS-DP現(xiàn)場總線的通信
PROHBUS-DP是以令牌傳遞方式工作的總線,即在一個邏輯環(huán)中,主站成為一個確定時間窗口的令牌保持者,在這個時間窗口內(nèi),擁有令牌的主站能與其他從站通信。PROHBUS-DP主要使用主從方式,通過整流調(diào)速裝置以及變頻器配備的CBP通信板,周期性地與從站進行數(shù)據(jù)交換,傳動裝置作為從站有惟一明確的站地址。
傳動裝置的CBP通信板定義了可用數(shù)據(jù)的結(jié)構(gòu),可用數(shù)據(jù)被劃分為2個區(qū)域(PZD和PKW),它們以各自報文進行數(shù)據(jù)傳送。過程數(shù)據(jù)區(qū)PZD定義控制字和設(shè)定值(任務(wù):主站到傳動裝置)或狀態(tài)信息和實際值(響應(yīng):傳動裝置到主站),參數(shù)區(qū)PKW讀出故障和一個參數(shù)的特征信息(如軋機的基速和最大轉(zhuǎn)速)。
PLC通過訪問報文PKW部分,可以觀察和更改傳動裝置任意參數(shù),通過訪問報文PZD,實現(xiàn)控制字和設(shè)定值或狀態(tài)字和實際值的傳輸。為了保證信息的對應(yīng)性,PLC在編程時對相應(yīng)的寄存器要進行字節(jié)交換,而傳動設(shè)備在向網(wǎng)絡(luò)發(fā)送數(shù)據(jù)之前要對其數(shù)據(jù)進行加工。因此PLC要對傳送上來的速度、電壓等變量進行量綱變換后才能使用。
1.6RA70直流調(diào)速裝置網(wǎng)絡(luò)通信字內(nèi)容設(shè)定
(1)CBP通信板設(shè)定
通信板CBP是小板,附著在6RA70的ADB板上,PC機需要數(shù)據(jù)文件SIEM8045.GSD。
通信站號地址設(shè)定,PLC對應(yīng)相同站號地址。
(2)PLC到傳動的通信設(shè)定
Wordl-4作為PKW參數(shù)使用,無意義;Word5控制字P648.02=3001(K3001);Word6速度給定P644.02=3002(K3002);WOrd7~Word8,Word10=0不用;1~14#機架:Word9第0位為“1”勵磁反向控制。
(3)傳動到PLC的通信設(shè)定
Word1~4作為PKW參數(shù)使用,無意義;Word 5狀態(tài)字1;Word6當(dāng)前故障碼;Word7傳動的速度反饋;Word8傳動的實際電流反饋;Word9傳動的實際轉(zhuǎn)矩反饋;Word210傳動的數(shù)字輸入。
2.MM440變頻裝置網(wǎng)絡(luò)通信字內(nèi)容設(shè)定
該裝置完成對出爐側(cè)(粗軋前)夾送輥的傳動任務(wù),也附帶一塊CBP通信板。站號地址設(shè)定P918-21(傳動D21)。
上位機PROFIBUS網(wǎng)配置文件裝載Siem08b5.gsd文件,通信字類型:OPKW+4PZD(只需4個通信寄存器)。