《電子技術(shù)應(yīng)用》
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溫度控制在屏蔽泡棉生產(chǎn)中的應(yīng)用
來源:微型機與應(yīng)用2011年第9期
朱錦華
(派克漢尼汾液壓系統(tǒng)上海有限公司,上海 201206)
摘要: 引入以PLC為核心的模糊控制方法來設(shè)計恒溫控制系統(tǒng),以解決產(chǎn)品溢膠問題。結(jié)果表明:該系統(tǒng)具有較高的穩(wěn)定性、控制精度和品質(zhì)。
關(guān)鍵詞: PLC|PAC PID控制 PLC 模糊控制
Abstract:
Key words :

摘  要: 引入以PLC為核心的模糊控制方法來設(shè)計恒溫控制系統(tǒng),以解決產(chǎn)品溢膠問題。結(jié)果表明:該系統(tǒng)具有較高的穩(wěn)定性、控制精度和品質(zhì)。
關(guān)鍵詞: PID控制;PLC;模糊控制

 溫度控制在工業(yè)控制中被廣泛應(yīng)用,是極其重要的控制之一。溫度控制具有延時和慣性的特點,它的數(shù)學(xué)模型較難建立。工業(yè)生產(chǎn)中,常用位式調(diào)節(jié)器和PID控制器等來控制溫度。對于此類位式調(diào)節(jié)器,有著不可避免的缺陷,當(dāng)實際溫度大于給定溫度時,系統(tǒng)不加電壓,導(dǎo)致了超調(diào)和控制精度差,甚至出現(xiàn)失控。雖然PID有著較好的控制,但需大范圍變化溫度時,PID控制器的參數(shù)是很難確定的,而PID控制也不能總是處于最佳狀態(tài),甚至在控制過程中發(fā)生超調(diào)。隨著PLC技術(shù)的不斷發(fā)展,各家廠家推出了適用于各類過程控制的智能專用模塊,用PLC軟件實現(xiàn)模糊控制,來處理溫度控制,并能克服超調(diào)大的問題,提高控制精度。其實現(xiàn)方式具體有兩種:其一是通過專用的硬件實現(xiàn),但其價格昂貴,通用性差,并需要專門的編程設(shè)備。還有一種方式是通過軟件實現(xiàn),把模糊控制程序作為整個PLC控制程序的子程序,包括數(shù)據(jù)的讀取、模糊推理和控制信號輸出,通過中斷調(diào)用子程序完成模糊控制[1-2]。
 本文著重介紹溫度控制在泡棉產(chǎn)品生產(chǎn)中的應(yīng)用。
1 溫度控制系統(tǒng)
 溫度控制系統(tǒng)結(jié)構(gòu)如圖1所示。系統(tǒng)采用FX微型機,配以模擬量輸入輸出模塊FX-4AD、FX-2AD,該系統(tǒng)掃描速度快,抗干擾能力極強,當(dāng)溫度上升到95%以前,采取全壓控制,大大節(jié)約升溫時間,加熱區(qū)一旦上升到95%,采用模糊控制,提高了控制精度,當(dāng)上升到給定值的102%時,采取失壓控制,使加熱塊溫度快速下降。假設(shè)設(shè)定溫度為220℃,熱電偶電勢就會送給放大電路放大,而放大信號會與基準電壓2 V比較,轉(zhuǎn)換為高低電平信號送給PLC,對于采樣信號執(zhí)行模糊算法的控制程序,輸出信號經(jīng)過放大,再通過晶閘管區(qū)控制加熱區(qū)域。

 

 

2 模糊控制原理
 如果采用傳統(tǒng)PID控制,控制溫度的超調(diào)就會比較大,調(diào)節(jié)到設(shè)定值的時間就比較長,控制效果較差,為了提高控制精度,需采用模糊推理控制,對Kp、TI、TD參數(shù)進行自整定,以提高控制精度??刂圃砣鐖D2所示。

 由參數(shù)可調(diào)節(jié)PID完成對溫度系統(tǒng)的控制,模糊調(diào)節(jié)器實現(xiàn)對PID 3個參數(shù)的自動校正。
 數(shù)字PID的位置式算法如式(1):

 Kp為比例系數(shù),U(n)為控制器的輸出,e(n)為偏差值,Ts為采樣周期,TI為積分時間,TD為微分時間。
模糊控制作為PLC控制程序的一個子程序,其中包括數(shù)據(jù)的讀取、模糊推理和控制信號輸出。
 PLC通過采樣獲取被控量的精確值,然后將此量與給定值比較得到誤差信號E,把誤差信號進行模糊化處理(即通過模糊推理系統(tǒng)),得到了誤差E的模糊語言的一個子集e,再由e模糊控制規(guī)則R,根據(jù)合成規(guī)則進行決策,得到模糊控制量為U(U為模糊量)。為了對被控對象進行精確的控制,還需將模糊量U轉(zhuǎn)化為精確的數(shù)字量,再經(jīng)D/A轉(zhuǎn)換,送給執(zhí)行機構(gòu),從而對被控對象實施控制。
3 模糊控制的實現(xiàn)
 本系統(tǒng)采用二維模糊控制。設(shè)模糊變量為:e(溫差),ec(溫差變化率),u(輸出量)。輸入輸出變量語言可以表達為:負大(NB),負小(NS),負零(NZ),正零(PZ),正小(PS),正大(PB)。系統(tǒng)中溫差、溫差變化率的基本論域分別為+e、+ec,其范圍為[-5,+5]。輸出量u的論域設(shè)定為+u,其范圍定為[-6,+6]。
 本系統(tǒng)為雙輸入單輸出模糊控制,根據(jù)過程控制的實際經(jīng)驗得到一系列推理語言規(guī)則,寫成如下形式:
 IF E=(NB) and  EC=(PB),then U=(PB)
 例如:溫度偏差(E=e’)為負大且偏差變化率(EC=ec’)為正大,則輸出控制增量(U=?駐u)應(yīng)為正大,以減少負偏差,使其趨近于給定值。根據(jù)這些模糊條件語句可歸納為模糊關(guān)系:
 R=U(E×EC)U(2)
 式(2)中,“×”為模糊關(guān)系矩陣的關(guān)系運算符號。由E、EC及上式推理合成規(guī)則,得到控制增量模糊集U為:
 U=(E×EC)R(3)
 求出控制決策U,再按隸屬函數(shù)中位數(shù)方法得到相應(yīng)的控制增量?駐u,再通過計算機離線反復(fù)調(diào)試修正,就可得到相應(yīng)的模糊控制規(guī)則表。然后實時控制時,根據(jù)輸入偏差與輸入偏差變化率的模糊值直接查找控制表,獲得控制量。
4 模糊控制的程序流程圖設(shè)計
 模糊控制程序作為整個PLC控制程序的一個子程序,包括數(shù)據(jù)的讀取、模糊推理和控制信號輸出。模糊控制算法的程序流程圖如圖3所示。

5 模糊控制具體應(yīng)用
 所謂泡棉產(chǎn)品,就是泡棉芯被導(dǎo)電布包裹,在接縫處貼膠帶。如圖4所示。

 本單位主要生產(chǎn)的產(chǎn)品有SS3500、SS5000、SS4000、SS2000、SS1000等,SS3500加工工藝是鎳銅導(dǎo)電布包裹泡棉加熱粘合處理,屬于“外包裹”產(chǎn)品。
 SS3500產(chǎn)品是由導(dǎo)電布和泡棉包裹而成的產(chǎn)品,通過模具對其截面形狀的控制,完成不同形狀的產(chǎn)品的加工,常見的截面形狀有矩形(R型)、D型、Bell型和C型等。加工工藝流程如圖5所示。

 其中導(dǎo)電布就是截面外圍包裹的一層布,泡棉作為內(nèi)芯,通過相應(yīng)的引導(dǎo)模具引導(dǎo)導(dǎo)電布及泡棉傳動,在熱模中進行加熱粘合(加熱粘合就是本文會主要探討的技術(shù),通過對其溫度精準的控制,使導(dǎo)電布包裹時通過合適的溫度進行粘合但不會產(chǎn)生溢膠),然后再通過冷模具加風(fēng)冷進行冷卻至常溫,即可背客戶要求的膠帶。該工藝流程雖比較簡單,但對有的成品的表面要求較高,不能在導(dǎo)電布接縫處有溢膠(該溢膠即導(dǎo)電布上熱熔膠,通過加熱,使其與泡棉粘合的粘結(jié)劑),從而影響產(chǎn)品屏蔽效果。
 所以該加熱過程必須引入恒溫控制,并通過借用軟件實現(xiàn)其控制。具體方法為:把模糊控制程序作為整個PLC控制程序的一個子程序,包括數(shù)據(jù)的讀取、模糊推理和控制信號輸出,通過中斷調(diào)用子程序來完成模糊控制。這種方法簡單,便于實現(xiàn),但是參數(shù)整定比較困難,在實際中往往是根據(jù)經(jīng)驗來手動設(shè)定PID參數(shù),且一組整定的參數(shù)不能完全適應(yīng)不同的溫度控制工藝要求,還易產(chǎn)生較大的超調(diào)。本研究針對控制過程中出現(xiàn)的升溫速度慢、超調(diào)量大、控制精度不高等現(xiàn)象,利用PLC編程軟件采用模塊化編程方法,使用編制程序?qū)崿F(xiàn)模糊控制算法,對標準的PID控制模塊的KP、TI和TD進行模糊參數(shù)自整定,以達到良好的控制效果和良好的穩(wěn)定性。
 將模糊PID控制系統(tǒng)應(yīng)用于熱模加熱區(qū)域控制系統(tǒng)中,實測數(shù)據(jù)表明模糊PID參數(shù)自整定控制較常規(guī)的PID控制有更好的控制效果。設(shè)定保溫溫度為200℃,分別采用兩種不同的控制方式,模糊參數(shù)自整定控制的超調(diào)量比常規(guī)PID控制降低70%,上升時間縮短10%。模糊PID參數(shù)自整定控制的動態(tài)和靜態(tài)特性全面改善,表現(xiàn)出良好的魯棒性。
 而超調(diào)量的大大降低,直接影響了產(chǎn)品加工的質(zhì)量,提高了產(chǎn)品的性能,見圖6。

 從上圖中可以看,傳統(tǒng)PID控制后的產(chǎn)品有溢膠產(chǎn)生,這就是超調(diào)導(dǎo)致的結(jié)果,溫度加溫至過高,使熱熔膠沾污了產(chǎn)品表面。而經(jīng)過模糊PID控制后,就沒有了這種現(xiàn)象,完全解決了溢膠問題,從而一定程度上提高了泡棉本身性能,使其能在一些電子高端行業(yè)里得到應(yīng)用。并使泡棉的電性能和屏障的電性能盡可能相同,在界面處保持高等級的導(dǎo)電性和避免空氣或其他高電阻的間隙,這樣就能使屏蔽效果到達最佳。
將模糊控制與PLC控制系統(tǒng)相結(jié)合,既顯示了PLC的可靠、靈活、適應(yīng)性強的特點,也大大提高了控制系統(tǒng)的智能化程度?;谀:刂频腜LC系統(tǒng)適用于很多場合,控制程序易于模塊化、標準化,與PLC自帶的PID控制模塊相比,具有編程方式靈活,限制條件少,模糊變量和模糊規(guī)則個數(shù)不受系統(tǒng)硬件限制等特點,降低了系統(tǒng)的開發(fā)成本,擴大了應(yīng)用范圍。
參考文獻
[1] 高欽和.可編程控制器應(yīng)用技術(shù)與設(shè)計實例[M].北京:人民郵電出版社,2004.
[2] 黃水紅.可編程控制器原理及應(yīng)用[M].北京:機械工業(yè)出版社,2003.

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