一、系統(tǒng)現(xiàn)狀
1 系統(tǒng)概述
一汽集團(tuán)車身廠油漆線是一條承擔(dān)汽車車身表面的磷化處理、電泳浸漆及面漆噴涂等工藝的生產(chǎn)線。油漆線推桿懸鏈輸送系統(tǒng)在整個(gè)生產(chǎn)工藝當(dāng)中完成各工藝間工件的傳遞輸送任務(wù)。它共包括四條鏈、四條快速鏈、九臺(tái)升降機(jī)及一條地面鏈,其中1#、2#、3#、7#鏈為工藝鏈,此外滑差電機(jī)進(jìn)行調(diào)速,四條工藝鏈要求同步運(yùn)行,即保證各工藝鏈之間主副推爪的空間相對(duì)位置保持一致,以確保各工藝鏈間工件順利傳遞。
此系統(tǒng)是一個(gè)典型的位置隨動(dòng)系統(tǒng),其中2#鏈?zhǔn)侵麈湥?#、3#、7#鏈?zhǔn)菑逆湥瑥逆湼S主鏈運(yùn)行,由速度反饋及位置反饋構(gòu)成一個(gè)速度內(nèi)環(huán)位置外環(huán)的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)。
2 存在問題
本系統(tǒng)85年從英國HADEN公司引進(jìn),安裝調(diào)試后投入運(yùn)行,十多年來雖然出現(xiàn)幾次故障,但是從系統(tǒng)總的運(yùn)行情況來看還比較穩(wěn)定。從97年末開始,由于產(chǎn)品換型,工件體積變大,重量增加,加上與之相配套的吊具的改造,使懸鏈的整體負(fù)荷比原來增大一倍還多,為此對(duì)懸鏈及驅(qū)動(dòng)站進(jìn)行了改造,提高了滑差電機(jī)的功率,滑差電機(jī)與減速器之間的傳動(dòng)也由原來的齒形皮帶改成無聲鏈條來增加傳輸力矩,但是因此也給滑差電機(jī)調(diào)速系統(tǒng)帶來了致命的、無法消除的問題?;铍姍C(jī)的傳動(dòng)齒輪與無聲鏈條在高速旋轉(zhuǎn)的情況下進(jìn)行嚙合,大量的鐵屑被磨損下來,并被吸入磁性很強(qiáng)的電樞與磁極之間,由于電樞是靠渦流產(chǎn)生磁場(chǎng),它本身又是一個(gè)發(fā)熱體,因此被吸入的鐵屑與空氣中的灰塵油污在高溫的作用下很快就粘結(jié)在電樞與磁極上,把電樞與磁極粘死而不能調(diào)速,主從鏈的同步縮寫狀態(tài)被破壞,發(fā)生工件傳遞故障,使系統(tǒng)不能正常工作。
二、改造方案
1 整體改造方案的確定
針對(duì)上述問題,對(duì)其產(chǎn)生的原因進(jìn)行全面認(rèn)真的分析,曾采用各種方法來解決,例如用洗油浸潤(rùn),再用壓縮空氣吹洗,雖然使用問題得到一定緩解,但始終沒有從根本上解決問題,最后經(jīng)研究決定對(duì)這套系統(tǒng)進(jìn)行徹底的改造,放棄傳統(tǒng)的滑差電機(jī)調(diào)速方式,改用變頻器調(diào)速,與自整角機(jī)及測(cè)速發(fā)電機(jī)一起構(gòu)成雙閉環(huán)位置隨動(dòng)系統(tǒng)。
2 系統(tǒng)構(gòu)成
改造后的位置隨動(dòng)系統(tǒng)由交流電動(dòng)機(jī)、變頻器、自整角機(jī)、相敏放大器、測(cè)速發(fā)電機(jī)及PI調(diào)節(jié)器構(gòu)成,系統(tǒng)框圖見圖1。
(圖中只畫出了1#、2#鏈,3#、7#鏈?zhǔn)÷裕?/span>
3 控制信號(hào)參數(shù)的選定
(1) 位置反饋信號(hào)
位置反饋信號(hào)由自整角機(jī)檢測(cè)輸出,自整角機(jī)給出的位置偏差信號(hào)是正比于偏差角正弦的交流電壓,相敏放大器把正比于偏差角的正弦交流電壓轉(zhuǎn)換成能反映位置偏差極性(正反相位)的正負(fù)直流電壓,電壓變化范圍為-10V ~ 0 ~ +10V。
(2) 速度反饋信號(hào)
速度反饋采用交流測(cè)速發(fā)電機(jī)經(jīng)整流、濾波取得,其輸出值調(diào)整為0 ~ 10V。
(3) 變頻器頻率控制信號(hào)
變頻器輸出頻率的設(shè)定一般分為盤面按鍵設(shè)定及控制端子外部模擬量設(shè)定,模擬量設(shè)定又分為0 ~ 5V、0 ~ 10V、4 ~ 20mA幾種方式,我們選用的是日本富士FRN7.5G9S-4CE變頻器,這里采用模擬量0 ~ 10V進(jìn)行設(shè)定。
4 PI調(diào)節(jié)器
根據(jù)生產(chǎn)工藝對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)穩(wěn)態(tài)精度及跟隨能力的要求,系統(tǒng)調(diào)節(jié)器由給定積分、位置調(diào)節(jié)及速度調(diào)節(jié)器構(gòu)成一個(gè)二階系統(tǒng),其中位置調(diào)節(jié)器為比例調(diào)節(jié)器,速度調(diào)節(jié)器為比例積分調(diào)節(jié)器。
5 變頻器多級(jí)頻率的設(shè)定
本系統(tǒng)運(yùn)行方式分為自動(dòng)運(yùn)行及手動(dòng)運(yùn)行,兩種方式的速度要求不同,第一頻頻率定為自動(dòng)運(yùn)行頻率,采用模擬量控制,第二頻率為手動(dòng)運(yùn)行頻率,由盤面按鍵設(shè)定。
6 變頻器第一加減速及第二加減速時(shí)間的設(shè)定
系統(tǒng)在啟動(dòng)及停止時(shí)要求平穩(wěn)無沖擊,即設(shè)備起車及停車時(shí)加減速有一段斜坡時(shí)間,原控制系統(tǒng)專門設(shè)計(jì)一個(gè)斜坡發(fā)生器,來實(shí)現(xiàn)這一功能。而采用變頻器調(diào)速后其速度變化本身就有加減速時(shí)間,完全可以滿足系統(tǒng)加減速時(shí)的要求。
另外,考慮到主鏈及從鏈對(duì)系統(tǒng)的穩(wěn)定性以及跟隨能力的要求不同,即對(duì)于主鏈來說要求抗擾能力強(qiáng)、穩(wěn)定性好,而對(duì)于從鏈則要求其跟隨能力強(qiáng)、快速性好。所以在系統(tǒng)啟動(dòng)后正常運(yùn)行時(shí),其頻率變化加減速時(shí)間的設(shè)定與系統(tǒng)啟、停時(shí)加減速時(shí)間不同。本系統(tǒng)將設(shè)備啟、停時(shí)的加減速時(shí)間定為第一加減速時(shí)間,正常運(yùn)行時(shí)速度變化的加減速時(shí)間定為第二加減速時(shí)間。
三、系統(tǒng)調(diào)試
1 系統(tǒng)調(diào)節(jié)的快速性
懸鏈系統(tǒng)在運(yùn)行時(shí),由于擾動(dòng)的作用,每條懸鏈的速度隨時(shí)都在發(fā)生變化,雖然有速度反饋環(huán)節(jié)來穩(wěn)定速度的變化,但當(dāng)突加擾動(dòng)量較大時(shí),可能造成主從鏈相對(duì)位置偏差變大,而系統(tǒng)要求主從鏈出現(xiàn)位置偏差時(shí)控制系統(tǒng)能夠進(jìn)行快速調(diào)節(jié),使偏差盡快趨于零。在直流調(diào)速系統(tǒng)中,從理論上講可以采取增大放大器線性工作區(qū)來提高系統(tǒng)的快速性,但是實(shí)際上做起來有很多困難,而采用變頻器調(diào)速卻很容易做到這一點(diǎn)。在調(diào)試過程中,可根據(jù)系統(tǒng)運(yùn)行情況,適當(dāng)提高從鏈變頻器[最高頻率]設(shè)定范圍,當(dāng)受控模擬量信號(hào)有較小變化時(shí),變頻器輸出頻率就有較大響應(yīng),從而提高了系統(tǒng)調(diào)節(jié)的快速性。本系統(tǒng)變頻器頻率設(shè)定如圖2。
2 高次諧波干擾問題
富士FRN7.5G9S-4CE變頻器采用PWM脈寬調(diào)制 方式進(jìn)行調(diào)頻,其載波頻率約在2kHz ~ 10kHz左右,如此高的開關(guān)頻率產(chǎn)生的高次諧波將嚴(yán)重干擾其他電子設(shè)備的正常運(yùn)行,其干擾對(duì)設(shè)備影響較大的是感應(yīng)干擾和輻射干擾。在設(shè)備安裝中我們單獨(dú)采用鐵管對(duì)變頻器與電機(jī)間的配線進(jìn)行屏蔽,消除了高次諧波對(duì)PLC主控制系統(tǒng)的干擾。但是在運(yùn)行中我們還是發(fā)現(xiàn)主控室里來自現(xiàn)場(chǎng)八個(gè)攝像頭傳送來的監(jiān)控畫面不同程度地受到影響,針對(duì)這種情況,我們對(duì)變頻器載波頻率的控制選項(xiàng)進(jìn)行調(diào)整,降低了載波頻率,使監(jiān)控畫面完全消除了干擾。
四、改造效果
從87年開始,我們就陸續(xù)采用變頻器對(duì)廠內(nèi)的設(shè)備進(jìn)行變頻調(diào)速的改造工作,但是將變頻器用于位置跟隨系統(tǒng)還是第一此,實(shí)踐證明這項(xiàng)改造是成功的,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1 系統(tǒng)的穩(wěn)定性
采用變頻器改造后,使系統(tǒng)完全消除了因滑差電機(jī)電樞與磁極間粘結(jié)而引起鏈速忽快忽慢的現(xiàn)象,系統(tǒng)的穩(wěn)定性大大提高。
2 系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)聽診能力及同步調(diào)整精度
改造后系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)調(diào)整能力及同步調(diào)正精度與原系統(tǒng)相比也大大提高,原系統(tǒng)在主從鏈空間位置相差半個(gè)節(jié)距時(shí)調(diào)節(jié)時(shí)間需30 ~ 40秒,改造后調(diào)節(jié)時(shí)間小于10秒。其同步調(diào)整精度在正常情況下可保證主從鏈之間相對(duì)同步偏差不大于3度,折算成長(zhǎng)度偏差不大于30mm,非正常傳遞故障完全杜絕。
3 直接經(jīng)濟(jì)效益
改造后取消了滑差電機(jī)及調(diào)速控制板等國外備件,僅滑差電機(jī)每年就需訂購3 ~ 4臺(tái)備件(98年更換4臺(tái)),一臺(tái)滑差電機(jī)8萬多元,這樣每年可直接節(jié)省維修費(fèi)用30多萬元。
隨著變頻器性能的不斷發(fā)展和完善,變頻器的應(yīng)用也越來越廣泛,我廠工藝鏈變頻調(diào)速系統(tǒng)的改造是諸多成功應(yīng)用實(shí)例中的一例,希望我們的工作能夠?qū)鴥?nèi)同行有一些啟示和幫助,為推廣變頻器的應(yīng)用起到一定的促進(jìn)作用。