《電子技術應用》
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窄帶鋼冷連軋機電氣控制系統(tǒng)
摘要: 2009年中我公司承接了華菱四軋冷帶電氣設備及自動化改造項目,由于前期傳動設備老化,嚴重影響生產(chǎn)效率及質(zhì)量,但此次改造經(jīng)費有限,因此我公司經(jīng)過研究確定了經(jīng)濟有效的改造方案:選擇可逆全數(shù)字SIEMENS直流控制裝置(混裝)和S7-200系列小型PLC為控制核心設計的冷連軋機電氣控制系統(tǒng)
Abstract:
Key words :

2009年中我公司承接了華菱四軋冷帶電氣設備及自動化改造項目,由于前期傳動設備老化,嚴重影響生產(chǎn)效率及質(zhì)量,但此次改造經(jīng)費有限,因此我公司經(jīng)過研究確定了經(jīng)濟有效的改造方案:選擇可逆全數(shù)字SIEMENS直流控制裝置(混裝)和S7-200系列小型PLC為控制核心設計的冷連軋機電氣控制系統(tǒng),實現(xiàn)了機架的速度級聯(lián)控制,張力閉環(huán)控制,自動卷徑計算等工藝,并且符合先期設備的操作習慣,使操作工能盡快熟悉設備,減少改造后的設備使用投入時間。

改造后系統(tǒng)技術性能參數(shù):
  機架速度:0-300米/分鐘、速度控制精度:0.5%、成品厚度:0.6-1.2mm

三機架冷連軋機是由開卷箱、1-3#冷軋機和卷取機等主要機械設備組成,全線沒有活套機構,在1-2#;2-3#機架間設有張力計,末機架的出口有一臺測厚儀,每個機架為獨立的直流傳動系統(tǒng),均為工作輥傳動,卷取機也是直流傳動系統(tǒng),選用西門子間接張力控制。

改造后能夠保證產(chǎn)品的尺寸精確,厚度均勻,板型平直,同板差不超過0.01-0.03毫米,完全能夠達到高精度公差的要求。

采用新型方式配置冷連軋機組自動化系統(tǒng)的好處可以歸納如下:

1.        充分發(fā)揮CPU技術性能,從根本上簡化自動化系統(tǒng)結構,降低設備投資。

2.        充分采用SIEMENS設備間通訊總線技術,從而大量節(jié)省輸入/輸出點和施工電纜,降低投資費用,減少設備改造時間。

3.        充分采用6RA70內(nèi)部軟件的靈活性及可開發(fā)性,從而提高自動化生產(chǎn)的操作,使設備簡約化。

4.        充分采納前期設備人機的接口,操作按鈕、指示燈和顯示儀表,就地操作箱等器件或設備,保留原有功能設計,從而使設備改造適應期減少到最少。


 

系統(tǒng)組成及功能:

冷連軋機組自動化系統(tǒng)構成方式為:基礎傳動+PLC;PLC+傳動系統(tǒng)之間通過網(wǎng)絡進行信息交換。

PLC控制系統(tǒng)主要完成工藝功能的控制,根據(jù)工藝需要完成速度設定、邏輯控制、監(jiān)測和報警。PLC與調(diào)速傳動裝置之間采用獨立通訊網(wǎng)絡,PLC把設定參數(shù)和控制指令傳送到終端和各調(diào)速傳動系統(tǒng),并收集各調(diào)速傳動系統(tǒng)的狀態(tài)和電氣參數(shù)送到操作臺,反饋到操作工。

       通過張力計把張力偏差值輸出到1#和3#控制柜,調(diào)節(jié)1#和3#的速度,保持張力平衡。

有總速度調(diào)節(jié)和單機調(diào)節(jié),總速度調(diào)節(jié)是以二號機為基準,其它單機的速度是由二號機進行自動跟蹤分配。

傳動裝置內(nèi)控時,裝置可能帶單機進行各種必須的單機調(diào)試。

       卷取機的張力控制由直流裝置6RA70自由控制軟件來實現(xiàn),"中心卷取"間接張力控制功能,可以使卷取機以恒張力的卷取特性工作。"中心卷取"控制具有卷徑計算、磁通補償、慣性補償、摩擦損耗補償、斷帶保護等功能,可作為標準應用。獨立的卷取張力給定,線速度信號由末尾機架的直流裝置提供。

 

綜上所訴,此方案是性能價格比極高的電氣配置,既適應了生產(chǎn)工藝要求,又降低了設備的改造成本,同時設備的可靠性、無故障率得以很大提高

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