《電子技術(shù)應用》
您所在的位置:首頁 > 其他 > 設計應用 > 高壓變頻器再電弧爐除塵風機中的應用
高壓變頻器再電弧爐除塵風機中的應用
摘要: 湖北新冶鋼某煉鋼廠70t交流電弧爐。除塵器系統(tǒng)采用布袋式除塵器,最大除塵風量160000m3/h。電爐的煉鋼周期為70~85分鐘,其中裝料5~8分鐘,送電熔化20~25分鐘,吹氧25~28分鐘,還原期12~16分鐘,沖渣出鋼5~7分鐘。
Abstract:
Key words :

湖北新冶鋼某煉鋼廠70t交流電弧爐。除塵器系統(tǒng)采用布袋式除塵器,最大除塵風量160000 m3/h。
  電爐的煉鋼周期為70~85分鐘,其中裝料5~8分鐘,送電熔化20~25分鐘,吹氧25~28分鐘,還原期12~16分鐘,沖渣出鋼5~7分鐘。在不同的生產(chǎn)工藝階段,電弧爐產(chǎn)生的煙氣量和煙氣溫度不同,且差異較大。加料過程中,主要是裝料時廢鋼及渣料產(chǎn)生的揚塵,需要的除塵風量不大,要求粉塵不擴散,不污染電爐周邊工作環(huán)境為標準。送電過程中是原料送電拉弧加熱,引發(fā)可燃廢棄物燃燒產(chǎn)生廢氣。此時,電爐需要將爐料加熱至熔化狀態(tài),要求煙塵能夠及時排出,又不能過多的帶走爐體熱量以保證煉鋼周期。而在吹氧期間,不僅要求除塵系統(tǒng)能夠及時迅速地將爐口大量棕紅色的煙氣和粉塵排走,又必須保證爐體有合適的吹煉溫度,確保終點溫度。因此,對除塵系統(tǒng)要求較高。進入還原期,吹氧告一段落,粉塵度再一次降低。在沖渣出鋼時,主要排放物是沖渣產(chǎn)生的水蒸汽和少量廢氣。
  通過對冶煉工藝的分析:電弧爐在煉鋼過程的不同階段對除塵風量的大小有明顯的不同,以吹氧冶煉為最大,加料除塵為最低。通過對電弧爐除塵系統(tǒng)中除塵風機的運行方式和過程的分析,對除塵風機的控制設計于下方案。
2.1 設備參數(shù):

 

風機參數(shù)

風機型號: AY-FR2760
流量:160000m3/h
風壓:3500Pa
軸轉(zhuǎn)速:730r/min

軸功率:1470Kw

電機參數(shù)

電動機型號:YKS650-8

額定電壓::6000V

額定電流:189A

額定轉(zhuǎn)速:736r/min

變頻器技術(shù)指標

型號:SH-HVF-Y6000/2000

額定容量:2000kVA

輸入電壓:6000V

輸出電壓:0~6000V
額定電流:200A

輸出頻率:0~50Hz

2.2 系統(tǒng)電氣構(gòu)成
  根據(jù)現(xiàn)場生產(chǎn)工藝情況,選用湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司研究開發(fā)生產(chǎn)的高壓變頻器作為主件,該變頻調(diào)速系統(tǒng)具有諧波含量小,功率因數(shù)高、模塊化結(jié)構(gòu)、可靠性高等特點。除塵風機電氣系統(tǒng)的主接線結(jié)構(gòu)圖如圖2所示。6kV電源通過母線段網(wǎng)側(cè)高壓開關(guān)DL接入系統(tǒng),采用多重化移相干式隔離變壓器進行電源側(cè)電氣隔離,以減小對電網(wǎng)的諧波污染;變壓器輸出經(jīng)功率柜逆變輸出后直接驅(qū)動三相異步電動機,實現(xiàn)除塵風量的控制。為保證整個除塵風機系統(tǒng)可靠性,系統(tǒng)設計中我們還采用工頻旁路。當系統(tǒng)變頻運行時,斷開隔離開關(guān)K3,合隔離開關(guān)K1、K2。K2與K3之間還設計了機械互鎖,在變頻器運行時絕對保證K3不可以誤合閘。在變頻運行時,由遠程PLC起停變頻器;轉(zhuǎn)速由微機控制系統(tǒng)給定,實現(xiàn)除塵風機的轉(zhuǎn)速和風量控制。當變頻器出現(xiàn)故障時,系統(tǒng)切換至原工頻運行方式;斷開隔離開關(guān)K1、K2;合隔離開關(guān)K3。由原除塵系統(tǒng)啟動風機,入口擋板控制風量。

系統(tǒng)接線圖2

2.3 系統(tǒng)控制方案

由不同工藝階段的煙氣溫度有明顯差異,因此溫度的高低直接反映了電爐的運行工況。系統(tǒng)并沒有采用檢測電爐工作中粉塵濃度的方式來直接控制除塵風量,而是采集煙道溫度作為系統(tǒng)調(diào)節(jié)的基本參量,通過計算機進行計算和綜合輸出4~20mA電流作為高壓變頻器的頻率給定信號系統(tǒng)控制。同時,以吹氧量和冷風門開度作為除塵風量的修整參量,從而提高系統(tǒng)響應速度、改善控制品質(zhì)、達到良好的除塵效果、實現(xiàn)除塵風量自動控制、降低運行人員勞動強度、提高系統(tǒng)效率,達到最佳的節(jié)電效果。具體的控制邏輯見圖三所示。


自動控制示意圖3

  為了保證系統(tǒng)的可靠性,另外增加了除塵風量手動控制回路,對除塵風量的控制采用分段調(diào)速的方式由爐前操作臺控制變頻運行的頻率點,從而實現(xiàn)不同運行工況下的風量調(diào)節(jié)??刂七壿媹D如圖四所示。


手動控制示意圖4

實踐證明:系統(tǒng)在設計了兩套控制方案后大大提高了系統(tǒng)的實用性和可操作性,很好的滿足了現(xiàn)場生產(chǎn)要求。同時,在改善現(xiàn)場工作環(huán)境,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低噸鋼能耗方面起到了積極作用。
三、系統(tǒng)特點:
變頻調(diào)速技術(shù)在電爐除塵系統(tǒng)中應用后,主要體現(xiàn)了以下幾個特點:
1、提高了功率因數(shù),大大降低了起動電流(起動電流從1200A左右降到不足30A),實現(xiàn)了最佳的軟起動。
2、除塵設備功耗隨電爐煉鋼生產(chǎn)工藝變負荷運行,提高了系統(tǒng)效率;取得顯著的節(jié)能效果。
3、降低了除塵系統(tǒng)用電負荷,減少了直接起動對電網(wǎng)的電流沖擊,同時也減少了對電機、除塵風機的沖擊,延長了除塵器、除塵布袋、除塵風機、除塵電機、煙道等設備的使用壽命。
4、對降低爐內(nèi)熱量損失,合理控制過程溫度,做到爐溫控制的最優(yōu)化。
5、對除塵系統(tǒng)進行變頻改造,縮短煉鋼時間,提高鋼的品質(zhì)。
四、節(jié)能分析:
  為了對除塵系統(tǒng)變頻改造后的效果進行評價,在系統(tǒng)投入正常運行1個月后對設備實際使用和節(jié)電情況進行了測定和數(shù)據(jù)分析。
  對變頻改造后的節(jié)能情況進行統(tǒng)計分析,將除塵風機切到工頻連續(xù)運行72小時,統(tǒng)計這段時間的耗電量和煉鋼量;再將除塵風機切到變頻工況下連續(xù)運行,按同樣的方法統(tǒng)計這段時間的耗電量和煉鋼量。

變頻運行參數(shù)
表1


變頻運行和工頻運行對比


表2

通過對統(tǒng)計數(shù)據(jù)的分析處理,我們可以得出于下結(jié)論:除塵系統(tǒng)在變頻改造后,功率因數(shù)從0.83左右提高到0.973;噸鋼除塵電耗降低了 16.4kW·h,設備節(jié)電率高達59.3%,平均每年可節(jié)電660萬kWh,按結(jié)算電費0.35元/ kWh計算,每年節(jié)能效益達230萬元,值得大力推廣。

參考文獻 :
[1] 沈才芳等編著.電弧爐煉鋼工藝與設備(第2版).北京:冶金工業(yè)出版社,2001
[2] 湖北三環(huán)發(fā)展股份有限公司 SH-HVF系列高壓變頻器手冊

此內(nèi)容為AET網(wǎng)站原創(chuàng),未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載。