《電子技術(shù)應(yīng)用》
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國產(chǎn)高壓大功率變頻器在油田注水系統(tǒng)上的應(yīng)用與實踐
摘要: 通過注水井向油層注水,是保證油層壓力,提高油藏采油速度和采收率而被廣泛采用的一項重要開發(fā)措施。在油田注水工程中,注水泵是滿足油田注水,保證地層壓力的源設(shè)備,為了保證較長時期內(nèi)滿足油田注水需要,在設(shè)計上注水泵的容量選型一般都較大,同時在實際生產(chǎn)中,日注水量又總是一個波動較大的參數(shù)。
Abstract:
Key words :

一、引言

  通過注水井向油層注水,是保證油層壓力,提高油藏采油速度和采收率而被廣泛采用的一項重要開發(fā)措施。在油田注水工程中,注水泵是滿足油田注水,保證地層壓力的源設(shè)備,為了保證較長時期內(nèi)滿足油田注水需要,在設(shè)計上注水泵的容量選型一般都較大,同時在實際生產(chǎn)中,日注水量又總是一個波動較大的參數(shù)。特別是在高壓注水系統(tǒng)中,大馬拉小車的現(xiàn)象比較普遍,注水泵泵壓與注水管線干壓之間存在較大的壓差" title="壓差">壓差,必須靠控制出口閥門來保證注水管網(wǎng)的注水壓力,這樣既造成大量的電能被白白的消耗掉,同時又由于泵壓較高對機泵的運行也十分不利。在保證油田配注要求的前提下,如何提高注水系統(tǒng)的效率,使其能耗降到最低,一直是我們研究探討的課題。近幾年國產(chǎn)高壓大功率變頻技術(shù)取得了新的突破,為我們在高壓注水系統(tǒng)采用交流變頻調(diào)速" title="變頻調(diào)速">變頻調(diào)速裝置創(chuàng)造了條件。變頻裝置依據(jù)注水管網(wǎng)需要的壓力進行參數(shù)設(shè)定,自動調(diào)節(jié)注水量,既節(jié)約大量的電能又降低了機泵的損耗,對降低油田生產(chǎn)運行成本有著十分積極的意義。

二、油田注水工藝概況

  沈陽油田現(xiàn)有注水站5座,共安裝高壓注水泵16臺,總裝機容量23400KW,目前正常運行4-5臺注水泵,運行容量7900KW。為適應(yīng)注水量的變化,實現(xiàn)合理注水,需不斷調(diào)整注水泵的運行方式。在沒有調(diào)速措施的情況下,只能通過開泵臺數(shù)或人工調(diào)節(jié)閥門來控制流量,必然造成注水系統(tǒng)能耗增高。以采油作業(yè)二區(qū)為例進行分析:

 

  采油作業(yè)二區(qū)的注水任務(wù)主要由沈二注水站與沈四注水站聯(lián)網(wǎng)運行共同承擔(dān),聯(lián)網(wǎng)主干管線約8公里,總注水量在8200至9700方/日變動,波動幅度+15%、-20%。該管網(wǎng)中正常啟運兩臺1800KW高壓注水泵,注水排量分別為250m3/h(沈二注水站)和200m3/h(沈四注水站),管網(wǎng)平均干壓為16.9MPa,泵壓為18.9MPa,存在2Mpa的壓差,注水量晝夜變化比較大,原設(shè)備又只能定速運行,所以只能靠調(diào)節(jié)閥門的開度來調(diào)節(jié)注水量的大小,人為地改變了管網(wǎng)的阻力,增加了管網(wǎng)損耗,造成相當大的一部分能量浪費在閥門上,致使注水單耗居高不下,不但不能夠經(jīng)濟運行,而且增加了工人的工作量,調(diào)節(jié)不及時還會造成管網(wǎng)壓力過高或過低,流量過大或過小,影響生產(chǎn)工藝及設(shè)備的安全運行,由此看來,如果給注水泵機組加裝變頻調(diào)速裝置,泵管壓差造成的能量損失就可以大大減小,甚至可能被消除。同時在變頻調(diào)速裝置的參與下,通過優(yōu)化仿真,根據(jù)最優(yōu)原則運行注水泵和調(diào)整注水管網(wǎng)的流量和壓力,盡可能減少配水間及井口節(jié)流損失,從而使整個注水系統(tǒng)在高效區(qū)運行,達到節(jié)能地目的。

三、注水系統(tǒng)進行高壓變頻" title="高壓變頻">高壓變頻改造方案

 

1、水泵調(diào)速運行的節(jié)能原理

  水泵工頻定速運行時,為了保證管網(wǎng)壓力及流量,同時保證電機不過載,只能靠改變泵出口閥門來調(diào)節(jié)泵的運行。水泵經(jīng)關(guān)閥調(diào)節(jié)后,在小流量、高揚程(與原工況相對比)的工況下運行,泵管壓差增大,單耗增高。如圖一所示。 假設(shè)水泵原來在工況點B運行時,出口閥門處于全開狀態(tài),出水流量為QB,揚程為HB,如果想減少注水量,下降為QA,水泵在沒有安裝任何調(diào)整裝置的情況下,只能通過關(guān)閥調(diào)節(jié)使出水量保持在QA,那么就有QA×(HA-HB)的功損失在出口閥門上,這樣,不僅浪費了大量電能,而且出口閥門長期在水流沖擊作用下故障增多,壽命縮短。

  如圖二所示為泵的典型的工作曲線,AB是泵的性能曲線,與額定系統(tǒng)壓力曲線QB相匹配,在B點可以得到額定壓力下的額定流量,在該點泵有最高的效率,關(guān)閉閥門可控制流量,當流量減小時,泵分別工作在P、Q、R、S點,此時泵需要在很高的壓差下工作,因此泵的的能量輸出比實際系統(tǒng)需要多得多,多余的能量在閥上表現(xiàn)為熱量損耗,并被液體流動時帶走。用泵的輸出能量除以泵的效率,可以求得對泵的總輸入能量。用調(diào)節(jié)閥控制減小流量,能量損失相當大。利用變頻器調(diào)速,使電動機驅(qū)動泵在可變速情況下工作,要使得泵的特性曲線與系統(tǒng)在任何流量條件下的需要相匹配,流量與電機轉(zhuǎn)速" title="電機轉(zhuǎn)速">電機轉(zhuǎn)速成正比,產(chǎn)生的壓差與速度的平方成正比,因此可得一組特性曲線,如圖三所示,無級變頻調(diào)速后可得到AB~CD無數(shù)條水泵特性曲線,管路特性曲線與ABDC形成的陰影帶任何一個交點,都可作為工況點與外網(wǎng)水量變化相適應(yīng),在較小的揚程下達到P、Q、R、S點所對應(yīng)的流量,而且只損失很少的能量,其節(jié)能效果相當可觀。

 

2、設(shè)備改造及運行情況

  經(jīng)過我方多次論證,根據(jù)采油作業(yè)二區(qū)注水系統(tǒng)運行及現(xiàn)場實際情況,決定在沈四注水站1800KW注水電機上采用利德華福公司生產(chǎn)的HARSVERT-A06/220高壓大功率變頻器,該設(shè)備具有如下優(yōu)點:

   全中文WINDOWS操作界面,彩色液晶觸摸屏;
   輸入功率因數(shù)" title="功率因數(shù)">功率因數(shù)高,電流諧波少,無須功率因數(shù)補償/諧波抑制裝置;
   輸出階梯正弦PWM波形,無須輸出濾波裝置,對電纜、電機絕緣無損害,電機諧波少,減少軸承、葉片的機械振動,輸出線可以長達1000米;
   功率電路模塊化設(shè)計,維護簡單;
   高壓主回路與控制器之間為光纖連接,安全可靠;
   完整的故障監(jiān)測電路、精確的故障報警保護;
   內(nèi)置PLC,易于改變控制邏輯關(guān)系,適應(yīng)多變的現(xiàn)場需要;
   可靈活選擇現(xiàn)場控制/遠程控制;
   可接受和輸出0~10V/4~20mA工業(yè)標準信號;
   可根據(jù)用戶需要內(nèi)置PID調(diào)節(jié)器;
   完整的通用變頻器參數(shù)設(shè)定功能;
   高效率(>96%)

  HARSVERT-A06/220高壓變頻調(diào)速設(shè)備于2003年7月24日開始試運行, 正式投入運行的時間是8月1日,最初采用開環(huán)方式運形,即通過觀測注水量變化,人工調(diào)節(jié)電機頻率,改變電機轉(zhuǎn)速,采集不同流量、壓力變化點,摸索運行經(jīng)驗,2003年8月27日改到閉環(huán)運行,通過采集管網(wǎng)干壓壓力信號,追蹤管網(wǎng)壓力幅值的變化,自動調(diào)節(jié)電機轉(zhuǎn)速,達到人機一體,自能化控制。通過近兩個月的運行來看,HARSVERT-A06/220高壓變頻調(diào)速裝置各種保護功能齊全,具備直流母線過欠壓,功率單元驅(qū)動故障,變壓器溫度報警及UPS掉電,柜門非法打開等輕重故障報警,尤其具備流量及壓力上下限報警功能,可以有效避免流量過低時水泵發(fā)生氣蝕現(xiàn)象,保證的設(shè)備的安全運行。利用該設(shè)備的工控機界面,可以非常直觀的觀測到變頻器的輸入輸出電壓和電流波形、同時還可實時采集到注水泵的注水量、耗電量、實際管網(wǎng)壓力的瞬時變化和累計數(shù)據(jù),便于現(xiàn)場工作人員進行節(jié)能分析和管理。

四、節(jié)能及經(jīng)濟效益分析

  我們對2003年8月份、9月份沈四注水站注水泵1800KW高壓電機每天運行的主要參數(shù)電量、注水量進行了認真的統(tǒng)計,并與2002年同期統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行比較、分析,結(jié)論如下:

1、直接經(jīng)濟效益

  1)注水單耗由去年同期的7.87KWh/m3降低到目前的6.33KWh/m3;
   沈四注水站2002-2003年九月份注水單耗對比圖

 

  2)按年注水量為150×104m3,電價按0.46元/KWh,年運行時間按7200小時計算,則年可節(jié)約電量為231×104KWh,節(jié)約電費為106.26萬元。

2、間接經(jīng)濟效益

  1)在工頻50Hz電網(wǎng)直接啟動時,對電網(wǎng)和電機的機械沖擊較大,聲響很大,估算其啟動一次的損耗為:Ws=0.5J(1+r1/r2)Tm /(Tm-TL),離心泵負載的平方轉(zhuǎn)矩特性與異步電動機起動時的機械特性曲線部分相似,可以Tm/(Tm-TL)=1計.而變頻軟起動損耗很小,只有上述Ws十分之一,則每年的起動節(jié)能也是很可觀的。

  2)當采用變頻調(diào)速時,50Hz滿載時功率因數(shù)為接近l,工作電流比電機額定電流值要低許多,這是由于變頻裝置的內(nèi)濾波電容產(chǎn)生的改善功率因數(shù)的作用,可以為電網(wǎng)節(jié)約容量。

  3)采用變頻調(diào)速后,可以避免因通過閥門控制使泵過多偏離額定工作區(qū)而引起的振動,這種振動嚴重時會引起懸臂泵軸頭斷裂。由于啟動緩慢及轉(zhuǎn)速的降低,相應(yīng)地延長了許多零部件如密封、軸承的壽命,特別是減輕了起動機械轉(zhuǎn)矩對電機機械損傷,有效的延長了電機的使用壽命,減少了檢修維護開支,節(jié)約大量維護費用。

五、總結(jié)

1、根據(jù)高壓大功率變頻器在油田注水系統(tǒng)的運行情況以及實際節(jié)能效果來看,對注水泵采用變頻調(diào)速裝置的改造達到了預(yù)期的效果,實現(xiàn)了降低注水單耗及改善工藝的目的,由此證明該項目的改造是成功的。

2、通過運行實踐我們也發(fā)現(xiàn),本系統(tǒng)中高壓變頻器的節(jié)能效果與系統(tǒng)管網(wǎng)的壓力及沈二注水站定速泵閥門的開度有著直接的關(guān)系,有必要逐步摸索運行規(guī)律,尋找一個最佳的運行工況點,以便充分發(fā)揮高壓變頻裝置的性能;挖掘更大的節(jié)能潛力。

3、如果將沈二注水站的定速泵改造成變速泵,二者同時進行變速調(diào)節(jié),則綜合節(jié)能效果會更佳。

4、通過目前運行單耗對比分析,二年內(nèi)即可收回高壓大功率變頻系統(tǒng)改造的全部投資。

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