一、引言:
在高爐煉鐵生產(chǎn)中,進料系統(tǒng)是設(shè)備的重要組成部分,其可靠性直接影響到生產(chǎn)效率及經(jīng)濟效益。本文對西門子MM440變頻器在該系統(tǒng)改造部分的應(yīng)用,以及該系統(tǒng)的傳控部分進行討論。
二,原系統(tǒng)概述:
1、原系統(tǒng)機械部分構(gòu)成
由一臺卷揚機拖動兩臺料車,料車位于軌道斜面上,互為上行、下行,即其中一臺料車載料上行,另一臺為空車下行,運行過程中電機始終處于負載狀態(tài)。
2、原系統(tǒng)電氣部分構(gòu)成
原系統(tǒng)由一臺6極55kW繞線式電機拖動,轉(zhuǎn)子回路靠切換電阻實現(xiàn)速度調(diào)整,通過主令控制器(與電機同軸連接)采集料車的位置,控制電阻的投入切除,同時控制機械抱閘的開閉。
3、原系統(tǒng)存在的問題:
由于該調(diào)速方式為轉(zhuǎn)子串電阻調(diào)速,電阻容易燒毀,加上卷揚機鋼絲繩松緊程度不一致,有時出現(xiàn)料車“掛頂”事故,嚴重影響了生產(chǎn)。
三、新系統(tǒng)構(gòu)成;
1、新系統(tǒng)構(gòu)成框圖:
2、電氣部分改造過程:
在不改變原來工人操作習(xí)慣的前提下,增加一臺S7-224的PLC,保留原來電機,將其轉(zhuǎn)子滑環(huán)短接,拆除調(diào)速電阻,保留原來主令控制器,在軌道斜面安裝兩個行程開關(guān),作為料車位置的極限保護。
3、新系統(tǒng)工作原理:
操作工發(fā)出料車1上行指令,選通變頻器的固定頻率50Hz,變頻器由0Hz開始提速,開啟抱閘,直到全速運行;隨著電機的轉(zhuǎn)動,主令控制器的K1閉合至 PLC,由PLC發(fā)出中速指令,選通變頻器的固定頻率20Hz,電機以中速運行;當主令控制器的K2閉合時,選通變頻器的固定頻率6Hz,電機以低速運行;當主令控制器的K3閉合時.說明料車已經(jīng)達到終點,變器封鎖輸出,同時關(guān)閉機械抱閘,料車l送料完畢。料車2重復(fù)如上過程。
4、速度曲線;(以料車1上行為例)
5、變頻器相關(guān)參數(shù)設(shè)置表
6、系統(tǒng)的保護:
在軌道斜面上位于料車終點稍后一點安裝兩個行程開關(guān),作為極限保護點,以防止主令控制器失靈時的最后保護,再次防止料車,“掛頂”事故的發(fā)生。對于變頻器自身故障由PLC采集,當故障發(fā)生時,立即關(guān)閉機械抱閘,以防止料車下滑。
四、過程中遇到的問題
1、變頻器選型:
考慮到冶金系統(tǒng)的設(shè)計特點,電機已經(jīng)加大了余量,而且原系統(tǒng)電機的實際運行電流在85安培左右,故變頻器同級選配55kW。由于該卷揚機拖動兩臺料車,變頻器工作于第一象限.沒有能量回饋,故不必選配制動單元和制動電阻。
2、在空載調(diào)試階段:
每次在料車1下行時,變頻器過壓保護經(jīng)測量輸入端電壓為390V,從理論上分析,此種故障不應(yīng)該出現(xiàn),但是過壓保護就是由于電機的再生能量造成,而且故障始終出現(xiàn)在料車1下行時,經(jīng)過仔細檢查兩臺料車發(fā)現(xiàn),料車2的配重已經(jīng)丟失,經(jīng)重新調(diào)整兩臺料車的配重之后,變頻器正常。
3、加速曲線的調(diào)整:
變頻器從0Hz開始加速,通過斜坡時間至全速,已經(jīng)實現(xiàn)了對電機的軟啟動,考慮到卷揚機鋼絲繩的伸縮以及減速機的齒隙影響,在加速開始加入圓弧曲線.從而進一步減小對機械部分的沖擊。
4、制動器的配合
當變頻器收到正轉(zhuǎn)(或反轉(zhuǎn))指令后,經(jīng)過0.5秒延時后,打開抱閘,料車上行,隨著低段速的選通,電機處于爬行狀態(tài),當PLC檢測到終點信號時,發(fā)出停車命令,變頻器封鎖輸出執(zhí)行OFF2停止,同時關(guān)閉抱閘。如此控制抱閘既防止變頻器過流保護.又防止料車下滑.
五、技術(shù)性能及特點:
以上述方案改造的首鋼遷安鋼鐵廠1號、2號高爐送料系統(tǒng),自2001年7月投入運行以來,至今電氣部分未出一次故障,料車“掛頂”事故也從未發(fā)生過,提高了生產(chǎn)效率,降低了設(shè)備維護、運行費用。西門子MM440變頻器可靠性高,控制方便,尤其是低頻特性好值得在起重行業(yè)推廣應(yīng)用。
由于時間倉促對于該變頻器的功能了解的不一定很透徹,敬請各位同仁指正。