《電子技術(shù)應(yīng)用》
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基于PLC的無(wú)線配送系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
來(lái)源:微型機(jī)與應(yīng)用2014年第1期
沈建培,高惠芳,徐軍明,蔡麗陽(yáng)
杭州電子科技大學(xué) 電子信息學(xué)院,浙江 杭州 310018
摘要: 提出了基于PLC、監(jiān)控計(jì)算機(jī)、無(wú)線傳輸模塊組成的無(wú)線配送系統(tǒng),闡述了整個(gè)系統(tǒng)的組成,硬件的組態(tài)和軟件的設(shè)計(jì)。并且對(duì)小車定位控制、無(wú)線通信做了詳細(xì)的介紹。實(shí)際表明,該系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
Abstract:
Key words :

摘  要: 提出了基于PLC、監(jiān)控計(jì)算機(jī)、無(wú)線傳輸模塊組成的無(wú)線配送系統(tǒng),闡述了整個(gè)系統(tǒng)的組成,硬件的組態(tài)和軟件的設(shè)計(jì)。并且對(duì)小車定位控制、無(wú)線通信做了詳細(xì)的介紹。實(shí)際表明,該系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
關(guān)鍵詞: 配送小車;PLC;監(jiān)控計(jì)算機(jī)

 隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展,人們生活水平的提高,工人工資和產(chǎn)品原料價(jià)格都在增長(zhǎng),使得產(chǎn)品的生產(chǎn)成本不斷上漲。怎樣改變生產(chǎn)方式提高生產(chǎn)效率,成為這些公司迫在眉睫的事。在國(guó)外,工業(yè)自動(dòng)化已經(jīng)很成熟,而我國(guó)工業(yè)自動(dòng)化還處于起步階段。
隨著工業(yè)自動(dòng)化的發(fā)展,工廠物資配送或養(yǎng)殖廠飼料飼喂的方式,逐漸從人工方式向工業(yè)自動(dòng)化方式轉(zhuǎn)變。用自動(dòng)化機(jī)器代替人工可以有效提高生產(chǎn)效率和降低生產(chǎn)成本。PLC作為工業(yè)自動(dòng)化發(fā)展不可替代的控制手段,也將會(huì)隨之快速的發(fā)展。本文通過(guò)設(shè)計(jì)以PLC為核心的智能配送小車[1-2],實(shí)現(xiàn)了智能供料的目的。
1 系統(tǒng)組成及工作流程
1.1 系統(tǒng)組成

 配送小車由PLC、無(wú)線數(shù)傳模塊、24 V直流電機(jī)、直流電機(jī)驅(qū)動(dòng)器、24 V鉛蓄電池、盛料箱、投料模塊等構(gòu)成。
1.2 工作流程
 組態(tài)軟件作為上位機(jī)的控制平臺(tái),根據(jù)上位機(jī)的指令,配送小車從初始停靠位置,沿水平軌道運(yùn)行。由于每個(gè)食槽前都裝有用于光電開關(guān)檢測(cè)的反射擋板,可以準(zhǔn)確定位小車的位置,并在所要投料的食槽前停下,再通過(guò)螺旋輸送管投料到食槽內(nèi),投料完成后繼續(xù)下一次投料。當(dāng)完成所有投料后,小車?yán)^續(xù)向前直到到達(dá)返回位置,然后電機(jī)反轉(zhuǎn),小車后退,到達(dá)初始位置后停下,等待下次執(zhí)行指令。具體過(guò)程如圖1所示。

2 系統(tǒng)工作原理
 系統(tǒng)工作原理圖如圖2所示,系統(tǒng)硬件設(shè)計(jì)中PLC采用西門子S7-224XP CN;無(wú)線模塊采用佳杰CC2530 ZigBee無(wú)線傳輸模塊;傳感器采用滬工E3F-DS30C4 NPN光電開關(guān)。
 西門子S7-224XP CN的通信端口為RS485模式。通信連接方式為:采用RS232/485轉(zhuǎn)換器連接,RS485的A正B負(fù)與PLC編程口3正8負(fù)連接。RS232端與ZigBee無(wú)線數(shù)傳模塊相連接。西門子S7-200系列PLC的編程通信接口,內(nèi)部固化的通信協(xié)議為PPI協(xié)議[3],如果上位機(jī)遵循PPI協(xié)議來(lái)讀寫PLC的數(shù)據(jù),就可以省略編寫PLC的通信代碼。PLC通過(guò)連接直流電機(jī)控制器來(lái)控制配送小車上的投料電機(jī)和前進(jìn)后退電機(jī)。從而控制小車的運(yùn)行狀態(tài)和投料狀態(tài)。


3 PLC主要技術(shù)難點(diǎn)的實(shí)現(xiàn)
 通過(guò)PLC來(lái)控制配送小車的活動(dòng)狀態(tài)。采用西門子S7-224XP CN晶體管輸出型PLC,通過(guò)STEP 7-Micro Win V4.0編程軟件對(duì)PLC進(jìn)行編程[6-8]。采用梯形圖來(lái)對(duì)PLC進(jìn)行編程。
3.1 配送小車的定位
 PLC輸入輸出連接圖如圖4所示,配送小車上帶有光電開關(guān)(I0.3),每個(gè)食槽位都裝有反射擋板。小車每次經(jīng)過(guò)食槽位,光電開關(guān)碰到反射擋板會(huì)使PLC產(chǎn)生一個(gè)瞬間脈沖信號(hào)(M6.0=1),如圖5所示。當(dāng)配送小車前進(jìn)(Q0.0=1,Q0.3=0)時(shí),經(jīng)過(guò)食槽位,產(chǎn)生一個(gè)瞬間脈沖信號(hào)(M6.0=1),PLC通過(guò)加減計(jì)數(shù)器C1,使C1+1。當(dāng)智能小車后退(Q0.0=0,Q0.3=1)時(shí),經(jīng)過(guò)食槽位,產(chǎn)生一個(gè)瞬間脈沖信號(hào)(M6.0=1),PLC通過(guò)加減計(jì)數(shù)器C1,使C1-1,不同C1值對(duì)應(yīng)不同的槽位,如圖5中的VB10,該數(shù)值就是傳入組態(tài)軟件中小車位置的變量,上位機(jī)通過(guò)組態(tài)軟件顯示該配送小車的具體位置。

3.2 循環(huán)投料的設(shè)計(jì)
 配送小車向每個(gè)食槽投料的過(guò)程是一致的,其過(guò)程為:停止向前運(yùn)行—投料電機(jī)開—投料電機(jī)關(guān)—向前運(yùn)行。完成本食槽投料后接著向下一個(gè)食槽投料。此處PLC編程可以通過(guò)步進(jìn)指令實(shí)現(xiàn)循環(huán)投料。如圖6、圖7所示,步進(jìn)狀態(tài)S0.1為配送小車前進(jìn)與食槽定位過(guò)程,步進(jìn)狀態(tài)S0.2為投料過(guò)程。小車在狀態(tài)S0.1時(shí),配送小車運(yùn)動(dòng)電機(jī)正轉(zhuǎn)(Q0.0=1),向前運(yùn)行。假定上位機(jī)軟件設(shè)置為投料(M1.0=1),經(jīng)過(guò)前文所述的定位后,當(dāng)C1=1時(shí),M2.0=1。之后就進(jìn)入了步進(jìn)狀態(tài)S0.2。當(dāng)進(jìn)入步進(jìn)狀態(tài)S0.2時(shí),投完料后設(shè)置返回步進(jìn)狀態(tài)S0.1。這樣一系列過(guò)程達(dá)到了循環(huán)投料的目的。
3.3 投料過(guò)程設(shè)計(jì)
 圖6梯形圖只是投料過(guò)程的一部分,步進(jìn)狀態(tài)S0.2為投料過(guò)程。進(jìn)入步進(jìn)狀態(tài)S0.2后,Q0.0=0,小車停止運(yùn)行。VD150的值決定了投料的時(shí)間,該值是圖6中由上位機(jī)組態(tài)軟件傳入的。小車定位的位置不同,VD150傳入的數(shù)也不同。如圖7所示,當(dāng)位置C1=1時(shí),把VD100的數(shù)值傳給了VD150。而VD100的值是上位機(jī)組態(tài)軟件傳入的。經(jīng)過(guò)一系列步驟,最后經(jīng)過(guò)定時(shí)器T39,返回步進(jìn)狀態(tài)S0.1,本食槽投料結(jié)束,下一個(gè)食槽投料開始。

 

 


4 系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果
 配送小車放于養(yǎng)豬場(chǎng)豬舍中,放置上位機(jī)的房間與豬舍相距50 m左右,其間有兩堵墻。經(jīng)測(cè)試無(wú)線通信正常。配送小車可以達(dá)到以下技術(shù)指標(biāo):(1)小車的載重量:100 kg;(2)小車的運(yùn)行速度:0.5 m/s;(3)小車能在溫度為-10℃~50℃和相對(duì)濕度30%~85%的環(huán)境下運(yùn)行;(4)小車能自動(dòng)定位每個(gè)豬欄的料槽,并準(zhǔn)確進(jìn)行投料。
5 存在問題及解決方法
 由于配送小車采用蓄電池供電,會(huì)出現(xiàn)供電不足或斷電等問題,導(dǎo)致員工不知道下次通電時(shí)小車的工作狀態(tài),出現(xiàn)投料失敗。PLC可以設(shè)置有掉電數(shù)據(jù)保存和斷電自復(fù)位功能,保證其工作狀態(tài)的穩(wěn)定。
配送小車到食槽前停下有一段剎車距離,實(shí)際停車位置與理想的位置有一定偏差,這偏差跟運(yùn)行速度有關(guān)??梢韵蚯罢{(diào)節(jié)反射擋板的位置,從而調(diào)節(jié)實(shí)際停車位置,使小車停在指定投料位置。
 PLC是整個(gè)控制系統(tǒng)的核心,它不僅編程方便而且運(yùn)行穩(wěn)定性高。它與組態(tài)軟件配合使用,大大減輕了系統(tǒng)的開發(fā)難度??傊?,PLC將在未來(lái)自動(dòng)化控制系統(tǒng)中起到越來(lái)越大的作用。整個(gè)系統(tǒng)采用ZigBee無(wú)線傳輸模塊實(shí)現(xiàn)了配送小車與監(jiān)控計(jì)算機(jī)的無(wú)線通信,不但價(jià)格低廉,而且功耗低和可靠性高。實(shí)際運(yùn)行可知整個(gè)系統(tǒng)具有操作簡(jiǎn)便、運(yùn)行穩(wěn)定、可靠性高等特點(diǎn)。
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