1 前言
2 系統(tǒng)構成
在某電渣爐PLC控制系統(tǒng)中,我們使用了德國VIPA 公司300S系列的控制系統(tǒng),其主要配置為:
1) 1個VIPA 314-6CG03作為CPU模塊;
2) VIPA 300S CPU上都帶有一個以太網通訊接口,功能相當于CP-343-1EX11,可直接與工控機連接。
3) VIPA 300S CPU上都帶有一個可配置的RS485通訊接口,用來和四塊廈門宇電的溫控表通訊;
4) 由于工藝設計要求PLC I/O模塊要分別放在兩個導軌上,通過西門子IM365擴充了第二個機架;
5) 1臺遠程的 Profibus-DP從站,從站選用VIPA 353-1DP01接口模塊;
6) 兩個旋轉編碼器直接與CPU上自帶的計數器接口連接,用來計算電極的位置。
7) 兩臺西門子的直流調速器6R7018用來控制慢速電機。
8) 兩臺ABB的變頻器用來控制兩臂的旋轉。
系統(tǒng)結構方框圖如圖1所示。
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圖1 系統(tǒng)結構方框圖
該系統(tǒng)已投入生產一年多,滿足設計要求,系統(tǒng)穩(wěn)定可靠。整個控制系統(tǒng)從控制器到遠程站都使用了VIPA公司的PLC產品。
選用了VIPA 314-6CG03 CPU,它采用VIPA SPEED7技術,是目前基于Step7編程的最快的PLC。它與西門子(6ES7 314-6CG03-0AB0 V2.0)兼容。但擴充了8 DIO,一個以太網接口模塊及一個485PtP接口,而該VIPA型號在帶有Profibus-DP接口的同時還能帶有RS485 PtP接口, 特別適合在該項目上的應用。另外掛接了VIPA 300V系列的開關量輸出模塊VIPA 322-1BH00兩塊。其排列如圖2所示。
圖2
2.2 2.主控站(機架2):
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圖3
2.2 Profibus-DP從站(遠程I/O站):
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2.3 編程及組態(tài)
采用西門子Step7-V5.3就可以配置及對VIPA的PLC編程,其使用方法與西門子完全一致。硬件配置如圖5所示。
圖5 系統(tǒng)硬件組態(tài)圖
2.4 1臺工控機做工程師站:
1臺研華工控機做為工程師站;由于VIPA300S CPU都帶有內置以太網接口,工程師站通過以太網與PLC通訊;還可通過此口對PLC組態(tài)與編程(PG/PC),省去了編程用的MPI適配器。工程師站軟件采用西門子PRODAVE6或免費的Libnodave通過TCP/IP與PLC通訊。如圖6所示
圖6
3 應用經驗
使用VIPA公司的PLC,其編程平臺使用西門子的STEP7-V5.3以上版本,和西門子PLC的編程方法完全一致。對VIPA公司的遠程模塊掛DP總線,要安裝VIPA公司提供的GSD