摘 要: 針對三相電壓型PWM整流器的雙閉環(huán)控制系統(tǒng)直流母線電壓超調較大、對擾動克服能力不強、魯棒性差等問題,本文對控制系統(tǒng)進行了改進,在電壓外環(huán)設計一種基于內模原理的控制器以取代傳統(tǒng)PI控制器,并對內??刂?/a>器中濾波器部分的參數(shù)設計進行分析,最后使用MATLAB/SIMULINK進行仿真研究,并與電壓外環(huán)采用PI控制器的系統(tǒng)性能進行比較。仿真結果表明,在電壓環(huán)采用內??刂破?,可以有效降低直流母線電壓超調,快速抑制擾動,具有良好的魯棒性,性能優(yōu)于傳統(tǒng)PI調節(jié)器。
關鍵詞: PWM整流器;內??刂?;魯棒性
本文以北京科技大學350 mm熱軋機主傳動改造項目為背景。該項目擬將原有110 kW直流主傳動系統(tǒng)擴容為200 kW交流調速系統(tǒng)。目前整流側使用的是電壓型PWM整流器,采用雙閉環(huán)控制結構,電流內環(huán)與電壓外環(huán)均采用PI控制器。但直流母線電壓超調較大,對擾動克服能力不強,致使逆變側控制受到影響,整個交流變頻調速系統(tǒng)性能較差[1]。
內??刂破骶哂性O計簡單、跟蹤性能好、魯棒性強、能消除不可測干擾的影響等優(yōu)點,基于以上因素本文在電壓環(huán)設計內??刂破鱽砀纳普鱾瓤刂葡到y(tǒng)性能。最后使用MATLAB/SIMULINK進行仿真研究。仿真結果表明,電壓環(huán)采用內模控制器后,直流母線電壓超調減小,對擾動克服能力加強,系統(tǒng)具有良好的魯棒性。
1 理論基礎
1.1 內模控制
內??刂平Y構圖如圖1所示。這種結構中,控制器的輸出同時作用到控制對象和內部模型,系統(tǒng)的實際輸出與內部模型的輸出之差經過反饋回路與設定值比較后作為控制器的輸入。圖1中虛線框內是整個內??刂葡到y(tǒng)的內部結構。該結構中除了有控制器以外,還包含了過程模型^G,內??刂埔虼硕妹鸞2]。
1.2 PWM整流器
目前通用的整流電路大部分采用二極管或晶閘管整流,功率因數(shù)低并且諧波污染嚴重。PWM整流技術具備功率因數(shù)可調、理想無低次諧波、能量雙向流動、輸出直流電壓可調且無紋波等優(yōu)點,具有廣闊的發(fā)展前景[3-4]。
PWM整流器可以分類成電壓型和電流型兩大類。相比于電流型PWM整流器,電壓型PWM整流器具有結構簡單、損耗較低、控制方便等優(yōu)點,因此應用較為廣泛。本系統(tǒng)中亦采用電壓型PWM整流器。
2 電壓外環(huán)內??刂破鞯脑O計
在三相電壓型PWM整流器控制系統(tǒng)的設計中,通常采用電壓外環(huán)和電流內環(huán)的雙閉環(huán)控制結構。電壓外環(huán)的主要作用是控制三相電壓型PWM整流器直流側電壓;電流內環(huán)的主要作用是按電壓外環(huán)輸出的電流指令進行電流控制,實現(xiàn)整流器網(wǎng)側單位功率因數(shù)正弦波電流控制。
本文電流內環(huán)控制器的設計采用參考文獻[4]中典型I型系統(tǒng)電流調節(jié)器設計方法。按照此種方法設計時,電流內環(huán)具有較快的動態(tài)響應,對指令電流的跟隨性能較好[4]。
根據(jù)參考文獻[4],電流內環(huán)PI控制器的參數(shù)分別為:
由上兩式可得:
圖中,τv為電壓外環(huán)采樣小慣性時間常數(shù)。
2.2 電壓外環(huán)內模控制器的設計
由圖1可知,當模型完全準確,即G(s)=^G(s),且沒有外界擾動,即^D(s)=0時,可得出模型的輸出與過程的輸出相等,此時反饋信號為零。這樣,在無模型不確定性和無未知輸入的條件下,內??刂葡到y(tǒng)具有開環(huán)結構。對于開環(huán)穩(wěn)定的過程,反饋的目的就是克服過程的不確定性。在工業(yè)過程控制中,模型不確定性是難免的。此時,內??刂平Y構中的反饋信號就反映了過程模型的不確定性和擾動的影響,構成了閉環(huán)控制結構。
對于三相電壓型PWM整流器雙閉環(huán)控制系統(tǒng),GIMC(s)分子多項式的系數(shù)大于分母多項式的系數(shù),為保證控制器的可實現(xiàn)性及系統(tǒng)的穩(wěn)定性和魯棒性,需加一個低通濾波器中,分子多項式的次數(shù)比分母多項式次數(shù)大2,可知γ=2即可保證內??刂破鞯挠欣硇?。因此ε為整個內??刂葡到y(tǒng)唯一需要調節(jié)的參數(shù)[5]。
3 仿真實驗結果
基于以上的控制方法進行軟件仿真試驗。在MATLAB/SIMULINK中建立仿真模型,仿真模型參數(shù)取自硬件系統(tǒng)的實際參數(shù)。交流電源電壓幅值為 311 V,頻率50 Hz,交流側電感L=1.6 mH,寄生電阻R=0.02 Ω,直流側電容C=3 600 μF;開關頻率為10 kHz,負載電阻RL=30 Ω。在0.1 s時加入+50 V的電壓擾動。
圖3為采用內模控制器的電壓外環(huán)控制結構圖。
ε的選擇要根據(jù)電壓信號采集系統(tǒng)所需低通濾波器的帶寬來決定。可令a=1/ε,a的數(shù)值首先應小于電壓基波成分頻率,其次a應大于PWM整流器開關頻率。在具體調節(jié)?著的過程中發(fā)現(xiàn),當選擇ε較小時,系統(tǒng)延遲較小,抗干擾性能較差;當選擇ε較大時,內環(huán)抗干擾性能較強。
仿真過程中,電壓外環(huán)分別采用PI控制器和內??刂破?。二者比較的曲線如圖4所示。采用PI調節(jié)器時,電壓超調接近20%,而采用內??刂破鞯南到y(tǒng)電壓超調小于10%。在0.1 s加入擾動時,內模控制系統(tǒng)的抗擾性能更強。但采用內??刂破鲿r,系統(tǒng)具有一定延遲[5]。
采用內模控制器的系統(tǒng),交流側輸入電壓與輸入電流波形如圖5所示,能量回饋時交流側輸入電壓與輸入電流波形如圖6所示。由仿真圖可見輸入電流正弦度很好,實現(xiàn)了系統(tǒng)的單位功率因數(shù)運行和能量的雙向流動。
本文建立了基于內??刂频母倪M型雙閉環(huán)PWM整流器的模型,在MATLAB/SIMULINK環(huán)境下進行仿真研究。仿真結果表明,采用內??刂破骱螅绷髂妇€電壓超調減小,抑制擾動能力加強,并且網(wǎng)側功率因數(shù)接近于1,減少了對電網(wǎng)的污染,實現(xiàn)了整流器的能量雙向流動以及高功率因數(shù)運行;證實了本設計硬件結構合理,參數(shù)調節(jié)適當,具有實際工程應用價值。
參考文獻
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