一、前言
火力發(fā)電廠既是電能生產(chǎn)企業(yè),也是耗能大戶,要提高發(fā)電廠綜合效益,必須降低廠用電率和發(fā)電煤耗。由于電的能價比高,在資金有限的情況下,積極引進(jìn)節(jié)電項目能創(chuàng)造更大的效益。如大家所知,火力發(fā)電廠輔機出力隨發(fā)電機負(fù)荷的大小而變化,一次風(fēng)機、凝結(jié)水泵作為主要輔機,基本上采用控制擋板或閥門的開度來調(diào)節(jié),而作為電動機消耗的能量變化則不大,以致于造成很大一部分能量損耗。改為變頻調(diào)節(jié)后,通過改變電機轉(zhuǎn)速控制壓力,實現(xiàn)調(diào)整需要,減少節(jié)流損失,最終達(dá)到節(jié)電目的?,F(xiàn)以廣西來賓電廠變頻改造項目為實例,說明變頻裝置在電力行業(yè)技術(shù)改造中的廣闊應(yīng)用前景。
二、改造方案
現(xiàn)以一次風(fēng)機為例說明,為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,一次風(fēng)機采用一拖一方式,其原理圖如下:
高壓電源經(jīng)用戶開關(guān)柜QF到刀閘柜,經(jīng)輸入刀閘QS1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)出線刀閘QS2送至電動機;高壓電源還可經(jīng)旁路刀閘QS3直接起動電動機。進(jìn)出線刀閘QS2和旁路刀閘QS3的作用是:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上斷開進(jìn)出線刀閘QS2,將變頻裝置隔離,手動合旁路刀閘QS3,在工頻電源下起動電機運行。QF保留用戶原斷路器,QS1、QS2、QS3安裝在一個刀閘柜中與變頻裝置配套供貨。QS2與QS3之間通過機械閉鎖,防止誤操作。
三、經(jīng)濟(jì)效應(yīng)分析
1)直接收益
廣西來賓共2臺300MW機組分別為3#與4#,其中每臺機組各配有2臺一
次風(fēng)機,2臺凝結(jié)水泵,2臺排粉風(fēng)機。
為了摸準(zhǔn)機組變頻改造前后的效益,我公司特排專人到廣西來賓電廠對3#機組進(jìn)行了改造后效益測試,測試參數(shù)主要為運行電流。測試時將風(fēng)門全開,隨著機組負(fù)荷變化,通過調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速來控制機組需要的風(fēng)壓。本次測試選取了2個測試點:200MW、300MW。(詳見下表)
一次風(fēng)機參數(shù)節(jié)能計算
①電機參數(shù):
電機形式
鼠籠式異步
電機型號
YFKK500-4
額定電壓
6 KV
額定功率
630 KW
額定電流
74.4 A
額定轉(zhuǎn)速
1480 r/min
功率因數(shù)
絕緣等級
F
防護(hù)等級
IP54
調(diào)節(jié)方式
液偶調(diào)節(jié)
②實際運行參數(shù):
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷200MW時:液偶輸出轉(zhuǎn)速860. 7 r/min,電機電流33.86A
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷300MW時:液偶輸出轉(zhuǎn)速912.27r/min,電機電流37.42A
③計算依據(jù)
根據(jù)液偶的輸入轉(zhuǎn)速,輸出轉(zhuǎn)速,可得節(jié)能率,為變
頻器效率損耗和液偶的損耗。
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷在300MW時,
變頻改造前:
P前=1.732×U×I×cosφ=1.732×6kV×37.42×0.75=292 kW
變頻改造后:
一次風(fēng)機節(jié)電率=(1480-912.27)/1480-9%=29.3%
考慮變頻器的損耗(一般4%左右)和液偶的損耗(一般5%左右)
節(jié)電功率ΔP=P前×29.3%=85.5KW
一次風(fēng)機年節(jié)約電費為:
F=ΔP×6000×0.3618=18.55萬元
另外,3#機組一次風(fēng)機(6KV 630KW) 共2臺,即年節(jié)約電費18.55萬元×2=37.1萬元。
(年運行時間按6000小時計算,電費按0.3618元/KWh)
說明:以上節(jié)能是在不拆除液偶的情況下的節(jié)能計算。如果將液偶拆除,在電機和一次風(fēng)機之間直接用直軸連接,此種方式節(jié)能效果會更加明顯
④我們對3#機組2臺凝結(jié)水泵(6KV1000KW),2臺排粉風(fēng)機(6KV630KW)也做了節(jié)能計算,其中凝結(jié)水泵工頻功率為858KW,節(jié)能率為29.6%,年節(jié)約電費55.15萬元×2=110.3萬元;排粉風(fēng)機工頻功率為337KW,節(jié)電率為25%,年節(jié)約電費18.3萬元×2=36.6萬元。
2)間接效應(yīng)
①變頻改造后,實現(xiàn)電機軟啟動,啟動電流小于額定電流值,啟動更平滑。
②電機以及負(fù)載轉(zhuǎn)速下降,系統(tǒng)效率得到提高,取得節(jié)能效果。大大減少了對設(shè)備的維護(hù)量,節(jié)約了人力物力資源。
③由于電機以及負(fù)載采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)后,工作特性改變,設(shè)備工況得到改善,延長設(shè)備使用壽命。
④功率因數(shù)由原來的0.8左右提高到0.95以上,不僅省去了功率因數(shù)補償裝置,而且減少了線路損耗。
⑤廠房設(shè)備噪聲污染將降低。
⑥負(fù)載改變頻后,由于變頻器采用單元串聯(lián)移相技術(shù),因此在理論上可以消除35次以下諧波。由于實際制造工藝的限制,網(wǎng)側(cè)電壓諧波總含量可以控制在2%以內(nèi),電流諧波總含量小于2%。延長了電機的使用壽命。
四、結(jié)論
來賓電廠變頻投運以來,運行良好,調(diào)節(jié)平穩(wěn),運行電流明顯下降,調(diào)節(jié)范圍寬泛,具有明顯的節(jié)電效能,達(dá)到了預(yù)期的收益。
采用變頻技術(shù)降低電耗效果明顯,符合國家節(jié)能政策,達(dá)到了節(jié)約能源,降低廠用電的目的,值得進(jìn)一步推廣應(yīng)用。