摘要:為了降低廠用電率和提高系統(tǒng)自動(dòng)化水平, 廣西方元電力股份有限公司來賓電廠分別對(duì)其廠內(nèi)2套300MW機(jī)組配備的一次風(fēng)機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī)" title="引風(fēng)機(jī)">引風(fēng)機(jī),增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行了高壓變頻" title="高壓變頻">高壓變頻改造。本文介紹了風(fēng)機(jī)在進(jìn)行變頻器" title="高壓變頻器">高壓變頻器改造后所取得的節(jié)能效果,并總結(jié)了在電廠中風(fēng)機(jī)采用變頻裝置的優(yōu)勢。
關(guān)鍵詞:高壓變頻器;電廠;風(fēng)機(jī);節(jié)能效果;優(yōu)勢。
一、 概述
廣西方元電力股份有限公司來賓電廠是廣西壯族自治區(qū)“七五”期間自籌資金建設(shè)的發(fā)電廠,工程于1987年1月6日開工,2臺(tái)機(jī)組分別于1989年3月和1990年1月投產(chǎn)發(fā)電。電廠投產(chǎn)初期由自治區(qū)人民政府委托廣西電力工業(yè)局代管, 1997年4月,為明晰產(chǎn)權(quán),來賓電廠轉(zhuǎn)由廣西開發(fā)投資公司管理。2003年,廣西投資集團(tuán)有限公司對(duì)所轄的電力資產(chǎn)進(jìn)行重組, 8月28日掛牌成立廣西方元電力股份有限公司來賓電廠。
為了提升電廠的技術(shù)品質(zhì),增強(qiáng)企業(yè)競爭力,廣西投資集團(tuán)有限公司和廣西方元電力股份有限公司于2004年2月啟動(dòng)來賓電廠改擴(kuò)建2×300MW機(jī)組工程,工程計(jì)劃靜態(tài)投資25.43億元,動(dòng)態(tài)投資26.6億元,配套脫硫工程投資1.9億元,是在來賓電廠現(xiàn)有場地和進(jìn)廠鐵路、公路及其他生產(chǎn)輔助設(shè)施的基礎(chǔ)上擴(kuò)建,裝機(jī)容量為2×300MW國產(chǎn)引進(jìn)型亞臨界、凝汽式燃煤發(fā)電機(jī)組。2005年2月主體工程動(dòng)工,2006年7月14日獲是國家發(fā)改委的核準(zhǔn),兩臺(tái)機(jī)組分別于2006年12月31日和2007年4月29日投產(chǎn)。來賓電廠擴(kuò)建工程全面竣工投產(chǎn)后,來賓電廠總裝機(jī)容量達(dá)850MW,成為廣西電力系統(tǒng)的主要電源點(diǎn)之一,對(duì)增加廣西火電裝機(jī)容量,優(yōu)化電源電網(wǎng)結(jié)構(gòu),改善電網(wǎng)運(yùn)行條件,加強(qiáng)“西電東送”電網(wǎng)支持及促進(jìn)廣西、來賓市地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展具有積極的意義。
隨著廣西方元電力股份有限公司來賓電廠的規(guī)模不斷發(fā)展擴(kuò)大,巨大的能源消耗越來越成為制約公司發(fā)展的一大瓶頸,節(jié)能降耗降低生產(chǎn)成本、提高產(chǎn)值利潤,對(duì)公司的發(fā)展來說已經(jīng)到了刻不容緩的地步。公司2×300MW機(jī)組#3、4爐共有一次風(fēng)機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī),增壓風(fēng)機(jī)各四臺(tái),這些風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)電機(jī)是按照最大額定負(fù)荷設(shè)計(jì)的,而鍋爐一年中能在最大額定負(fù)荷段狀態(tài)下運(yùn)行的時(shí)間卻很少,大部分時(shí)間運(yùn)行在三分之二負(fù)荷段上。這樣,鍋爐對(duì)實(shí)際風(fēng)的需要量卻不是所設(shè)計(jì)的最大風(fēng)量,而應(yīng)該是隨著負(fù)荷改變而改變的變化風(fēng)量。為了滿足鍋爐對(duì)變化風(fēng)量的要求,傳統(tǒng)工藝一直采用調(diào)整風(fēng)道檔板開度的辦法,這種辦法能夠改變和調(diào)整風(fēng)量,卻無法調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)的轉(zhuǎn)速和按比例節(jié)能,造成了工業(yè)生產(chǎn)中能源的大量浪費(fèi)和生產(chǎn)成本的上升,同時(shí)還帶來以下問題:a、采用風(fēng)機(jī)電機(jī)定速運(yùn)行,風(fēng)門調(diào)整節(jié)流損失大、出口壓力高、風(fēng)道磨損嚴(yán)重、系統(tǒng)效率低;b、當(dāng)風(fēng)量降低風(fēng)門開度減小時(shí),風(fēng)門前后壓差增加工作安全特性變壞,壓力損失嚴(yán)重,造成能耗增加;c、長期風(fēng)門調(diào)節(jié),加速風(fēng)門自身磨損,導(dǎo)致風(fēng)門控制特性變差;d、風(fēng)道壓力過高威脅系統(tǒng)設(shè)備密封性能,嚴(yán)重時(shí)導(dǎo)致風(fēng)門泄漏,不能關(guān)嚴(yán)等情況發(fā)生;e、設(shè)備使用壽命短、日常維護(hù)量大,維修成本高,造成各種資源的極大浪費(fèi)。為提高風(fēng)機(jī)的運(yùn)行效率,降低風(fēng)機(jī)電耗從而降低發(fā)電成本,經(jīng)公司研究決定,對(duì)#3、4爐的一次風(fēng)機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī),增壓風(fēng)機(jī)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造。
二、 設(shè)備改造方案
1、 現(xiàn)場設(shè)備參數(shù)
1.1排粉風(fēng)機(jī)四臺(tái)
1.2引風(fēng)機(jī)四臺(tái)
1.3增壓風(fēng)機(jī)四臺(tái)
1.4一次風(fēng)機(jī)四臺(tái)
2、 變頻器配套選型
3、 設(shè)計(jì)方案
3. 1排粉風(fēng)機(jī)高壓變頻器設(shè)計(jì)方案:
排粉風(fēng)機(jī)高壓變頻器SH-HVF-Y6K/630采用“一拖一手動(dòng)旁路柜”配置方案,為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時(shí)加裝工頻" title="工頻">工頻旁路裝置。變頻器異常時(shí),變頻器不能正常運(yùn)行,電機(jī)可以手動(dòng)切換到工頻運(yùn)行狀態(tài)下運(yùn)行,以保證生產(chǎn)的需要;其原理圖如下:
QF為甲方側(cè)高壓開關(guān)柜,由甲方提供;QS1、QS2、QS3由乙方與變頻器配套提供。高壓電源經(jīng)用戶開關(guān)柜高壓開關(guān)QF到刀閘柜,經(jīng)輸入刀閘QS1到高壓變頻裝置,變頻裝置輸出經(jīng)出線刀閘QS2送至電動(dòng)機(jī);高壓電源還可經(jīng)旁路刀閘QS3直接起動(dòng)電動(dòng)機(jī)。進(jìn)出線刀閘QS1、QS2和旁路刀閘QS3的作用是:一旦變頻裝置出現(xiàn)故障,即可馬上斷開出線刀閘QS2,再斷進(jìn)線刀閘QS1,將變頻裝置隔離,手動(dòng)合旁路刀閘QS3,在工頻電源下起動(dòng)電機(jī)運(yùn)行。QS1、QS2、QS3安裝在一個(gè)刀閘柜中與變頻裝置配套供貨。QS2與QS3之間通過機(jī)械閉鎖,防止誤操作。電機(jī)及用戶側(cè)高壓斷路器QF保留甲方原有設(shè)備。
3.2引風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)、一次風(fēng)機(jī)高壓變頻器設(shè)計(jì)方案:
引風(fēng)機(jī)高壓變頻器SH-HVF-Y6K/2000、增壓風(fēng)機(jī)高壓變頻器SH-HVF-Y6K/2500、一次風(fēng)機(jī)高壓變頻器SH-HVF-Y6K/630采用“一拖一自動(dòng)旁路柜”配置方案,為了充分保證系統(tǒng)的可靠性,變頻器同時(shí)加裝工頻旁路裝置。變頻器異常時(shí),變頻器不能正常運(yùn)行,電機(jī)可以自動(dòng)切換到工頻運(yùn)行狀態(tài)下運(yùn)行,以保證生產(chǎn)的需要;其原理圖如下:
圖中k1、k2、k3為同一柜內(nèi)真空接觸器,k2、k3電氣互鎖,變頻器及其自動(dòng)進(jìn)線柜由乙方提供。當(dāng)變頻器故障不能運(yùn)行時(shí),自動(dòng)分k2、k1,合k3,變頻到工頻切換時(shí)間約為5秒。電機(jī)及用戶側(cè)高壓斷路器QF保留甲方原有設(shè)備。
三、 設(shè)備運(yùn)行情況
廣西方元電力股份有限公司來賓電廠所安裝的高壓變頻器,自08年9月第一套高壓變頻器安裝調(diào)試完成投運(yùn)至今,據(jù)用戶反映,設(shè)備運(yùn)行一切正常,達(dá)到了用戶預(yù)期設(shè)計(jì)的效果,提高了廣西方元電力股份有限公司來賓電廠的生產(chǎn)工藝自動(dòng)化水平、降低了廠用電率、降低了生產(chǎn)成本、獲得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益。
以進(jìn)行改造的一次風(fēng)機(jī)為例,改造前風(fēng)機(jī)實(shí)際運(yùn)行參數(shù)如下:
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷200MW時(shí):液偶輸出轉(zhuǎn)速860. 7 r/min,電機(jī)電流33.86A
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷300MW時(shí):液偶輸出轉(zhuǎn)速912.27r/min,電機(jī)電流37.42A
根據(jù)液偶的輸入轉(zhuǎn)速,輸出轉(zhuǎn)速,可得節(jié)能率,為變
頻器效率損耗和液偶的損耗。
當(dāng)發(fā)電負(fù)荷在300MW時(shí),變頻改造前:
P前=1.732×U×I×cosφ=1.732×6kV×37.42×0.75=292 kW
變頻改造后,一次風(fēng)機(jī)節(jié)電率
=(1480-912.27)/1480-9%=29.3%
考慮變頻器的損耗(一般4%左右)和液偶的損耗(一般5%左右)
節(jié)電功率ΔP=P前×29.3%=85.5KW
一次風(fēng)機(jī)年節(jié)約電費(fèi)為:
F=ΔP×6000×0.3618=18.55萬元
四、 改造后效益分析
1、直接效益分析
通過對(duì)廣西方元電力股份有限公司來賓電廠2×300MW機(jī)組#3、4爐一次風(fēng)機(jī)、排粉風(fēng)機(jī)、引風(fēng)機(jī),增壓風(fēng)機(jī)電機(jī)進(jìn)行高壓變頻改造,取得了相當(dāng)可觀的節(jié)能收益。跟據(jù)用戶節(jié)能統(tǒng)計(jì),每臺(tái)設(shè)備的平均節(jié)電率都在18%以上,從設(shè)備投入運(yùn)行開始到現(xiàn)在已經(jīng)為用戶節(jié)約大量電費(fèi),為廣西方元電力股份有限公司來賓電廠取得了顯著的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,為公司的長遠(yuǎn)發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)、做出了巨大的貢獻(xiàn)。
2 、間接效益分析
1、變頻改造后,實(shí)現(xiàn)電機(jī)軟啟動(dòng),啟動(dòng)電流小于額定電流值,啟動(dòng)更平滑。
2、電機(jī)以及負(fù)載轉(zhuǎn)速下降,系統(tǒng)效率得到提高,取得節(jié)能效果。大大減少了對(duì)設(shè)備的維護(hù)量,節(jié)約了人力物力資源。
3、由于電機(jī)以及負(fù)載采用轉(zhuǎn)速調(diào)節(jié)后,工作特性改變,設(shè)備工況得到改善,延長設(shè)備使用壽命。
4、功率因數(shù)" title="功率因數(shù)">功率因數(shù)由原來的0.85左右提高到0.95以上,不僅省去了功率因數(shù)補(bǔ)償裝置,而且減少了線路損耗。
5、廠房設(shè)備噪聲污染將降低。
6、能提高整個(gè)系統(tǒng)的自動(dòng)化水平和工藝水平。
7、節(jié)能減排,減少了溫室氣體的排放,保護(hù)了環(huán)境。
8、負(fù)載改變頻后,由于變頻器采用單元串聯(lián)移相技術(shù),因此在理論上可以消除35次以下諧波。由于實(shí)際制造工藝的限制,網(wǎng)側(cè)電壓諧波總含量可以控制在2%以內(nèi),電流諧波總含量小于2%。延長了電機(jī)的使用壽命。
9、變頻輸出采用PWM技術(shù)控制,輸出電壓波形基本接近正弦波,諧波總含量小于2%,上述指標(biāo)均滿足IEEE-519國際電能質(zhì)量諧波標(biāo)準(zhǔn)要求。延長了電機(jī)的使用壽命。
五、 我公司變頻調(diào)速裝置的優(yōu)勢
1、技術(shù)先進(jìn)
主電路結(jié)構(gòu)參照國際最先進(jìn)的水平,設(shè)備主要部件全部采用進(jìn)口優(yōu)質(zhì)器件,控制部分采用進(jìn)口PLC控制,無干擾光纖通訊,強(qiáng)大的控制及自診斷全中文軟件。
三環(huán)公司最新研制的III矢量變頻器產(chǎn)品,達(dá)到國際先進(jìn)水平,其設(shè)備性能領(lǐng)先于國內(nèi)同類廠家,深受電力、水泥等高端用戶喜愛。
2、設(shè)備可靠
湖北三環(huán)公司的產(chǎn)品有可靠的設(shè)計(jì),采用成熟先進(jìn)的、晶體管化的脈寬調(diào)制設(shè)計(jì)從本質(zhì)上保證可靠性;主、輻電路均采用冗余設(shè)計(jì),先進(jìn)的旁路采用功率單元旁路和電氣工頻旁路,可最大限度地實(shí)現(xiàn)不間斷運(yùn)行,絕對(duì)保證用戶不因變頻故障而停機(jī);內(nèi)置的控制方式,適合不同的負(fù)載情況,對(duì)風(fēng)機(jī)、水泵、恒轉(zhuǎn)矩,以及恒功率系統(tǒng)均能實(shí)現(xiàn)最優(yōu)控制。
在國內(nèi)第三方調(diào)查機(jī)構(gòu)組織的調(diào)查中,三環(huán)公司產(chǎn)品設(shè)備月故障率低于國內(nèi)同類廠家,與國外進(jìn)口產(chǎn)品相當(dāng)。
3、無諧波設(shè)計(jì)
湖北三環(huán)公司的技術(shù)路線采用多電平技術(shù),通過多重疊加來降低諧波幅度和提高諧波次數(shù),使諧波遠(yuǎn)小于國家要求。純凈的無諧波輸入對(duì)電網(wǎng)不存在任何干擾; 保護(hù)各類電子設(shè)備免受諧波干擾; 讓用戶無需考慮昂貴的諧波濾波器及由電網(wǎng)參數(shù)變化帶來的相關(guān)的諧振問題。湖北三環(huán)公司HVF無諧波系列變頻器能滿足IEEE519-1992和GB/T14549-93對(duì)電壓失真最嚴(yán)格的要求,完全符合供電部門最嚴(yán)格的要求。
4、矢量控制
SH-HVF系列高壓變頻調(diào)速產(chǎn)品,采用高速數(shù)字信號(hào)處理器(DSP)芯片作為主控制芯片,結(jié)合先進(jìn)的異步電機(jī)無速度傳感器矢量控制技術(shù),以啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,動(dòng)態(tài)響應(yīng)快為主要特征,將大大拓寬高壓變頻器的應(yīng)用領(lǐng)域,為用戶提供更高性能的交流傳動(dòng)。矢量控制高壓變頻調(diào)速系統(tǒng)產(chǎn)品具有以下主要功能:高壓掉電恢復(fù)自動(dòng)重啟;任意轉(zhuǎn)速下旋轉(zhuǎn)啟動(dòng);各種故障分類處理,盡可能保證設(shè)備連續(xù)運(yùn)行。
5、與其它變頻器不同,SH-HVF系列高壓變頻器在運(yùn)轉(zhuǎn)過程中不會(huì)產(chǎn)生用戶不希望的副作用:
?。?)不會(huì)使工廠配電系統(tǒng)產(chǎn)生明顯的諧波失真;不需要電力濾波器;對(duì)敏感設(shè)備無干擾;不會(huì)使功率因數(shù)補(bǔ)償電容器產(chǎn)生諧振問題。
(2)功率因數(shù)很高,在整個(gè)調(diào)節(jié)速度范圍內(nèi)為95%或更高,無需進(jìn)行功率因數(shù)補(bǔ)償。
?。?)無需因輸出諧波而降低電機(jī)的任何額定值。與直接采用電網(wǎng)電壓相比,電機(jī)不產(chǎn)生額外熱量。
?。?)不會(huì)產(chǎn)生引起機(jī)械共振的轉(zhuǎn)矩脈動(dòng)。
?。?)與直接使用電網(wǎng)電源相比,不會(huì)使電機(jī)噪音明顯增加。
(6)與直接使用電網(wǎng)電源相比,不會(huì)對(duì)電機(jī)絕緣產(chǎn)生明顯影響。
?。?)在整個(gè)電機(jī)速度范圍內(nèi)可以不限制電機(jī)額定轉(zhuǎn)矩,而僅受電機(jī)本身過熱限值影響。
(8)風(fēng)機(jī)噪音小于75分貝,所以即使在滿負(fù)荷運(yùn)行的變頻器旁邊也可以進(jìn)行正常的交談。
?。?)單元采用模塊化結(jié)構(gòu),所以,如果需要可在數(shù)分鐘內(nèi)更換損壞的模塊。基于微處理器的高級(jí)診斷程序可精確查找任何故障位置。