多工步機床PLC控制梯形圖的設(shè)計根據(jù)系統(tǒng)的工作過程、控制要求和PLC的1/0接線圖,可以完成PLC的控制梯形圖的設(shè)計,如圖所示。圖中所示的是一工步到四工步的梯形圖設(shè)計,以后每一工步動作過程的分析方法和第一工步相同。
說明如下:
1)第一工步:起動時按下QA,1000接通,使3001接通并自保,
相繼接通2001及2002,快速動作??爝M結(jié)束壓合XKl, 1001接通,使
3002接通并自保,斷開2002,2001繼續(xù)接通,‘轉(zhuǎn)為工進。工進結(jié)束壓
合XK2,1002接通,接通3003和5000.斷開2001,工進停止,經(jīng)過
Is延時,使3004接通并自保,斷開3002,從而使2001斷開,2003、2002相繼接通,轉(zhuǎn)入快退。
2)第二工步:當?shù)谝还げ娇焱私Y(jié)束后,壓合XK3,1003接通,使3005接通并自保,斷開3004.從而相繼斷開2003及2002,快退停止,同時接通2005.縱進動作,轉(zhuǎn)入第二工步。當縱進結(jié)束時,壓合XK4, 1004接通,使3006接通并自保,斷開3005,從而使2005斷開,縱進停止,同時又相繼接通2001、2002,快進動作,轉(zhuǎn)入第i工步。
3)以后每一工步動作垃程的分析方法與第一工步相同。當進行到第七工步最后一個動作(即快退)結(jié)束時,壓合XK3,1003接通,使3105接通,3104斷開,從而相繼斷開2003、2002,快退停止,完成了一個周期的動作。
(4)結(jié)論機床控制是PLC的主要應(yīng)用領(lǐng)域之一。本例介紹的錠腳加工用的多工步機床,在采用傳統(tǒng)的繼電器控制時,其控制線路上百根,有繼電器28只i二極管57只;改用PLC控制后,整個控制線路(I/O線接線)只有14根,并省去了全部繼電器(27只中間繼電器和1只時間繼電器),不但安裝十分方便,而且保證了可靠性,減少了維修量,其經(jīng)濟效益十分明顯,同時也表明,PLC在傳統(tǒng)設(shè)備的技術(shù)改造中大有作為。