《電子技術(shù)應用》
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IGBT直接高壓變頻器在煤礦主井皮帶機中的成功應用
摘要: 該套變頻設(shè)備在運行的兩年來,確實體現(xiàn)了其優(yōu)良的技術(shù)特性,與同類產(chǎn)品相比因沒有輸入、輸出變壓器,體積較小,功率及熱容量大,運行中熱穩(wěn)定性好,調(diào)頻范圍寬,分辨率高,保護齊全而且靈敏度高,主功率器件自保護功能良好,運行平衡,通訊接口齊全,有利于上位機和遠控控制;由于功率自動平衡功能好,而使原轉(zhuǎn)動系統(tǒng)振動消除。
關(guān)鍵詞: 變頻器 變頻控制
Abstract:
Key words :

    1 引言

  馬脊梁礦位于大同煤田西北部邊緣地帶,距集團公司約50km。井田面積170km2,現(xiàn)有三個綜采隊主采侏羅紀7#,11#和14#煤層,地質(zhì)儲量50.7億t??刹蓛α?9.74億t。井田水文地質(zhì)條件簡單,瓦斯含量低,為低瓦斯礦井。礦井于1996年6月技術(shù)改造完成后,核定生產(chǎn)能力為80萬t。近年來隨著企業(yè)內(nèi)部管理水平的不斷提升,礦井產(chǎn)量逐年增加。實際能力已達360萬t。

  2 改造前工作情況

  礦井煤流集中由高山主斜井強力膠帶輸送機(1996年改造前后設(shè)備參數(shù)見表1送至煤廠洗選外運。該機為雙滾筒三機拖動方式?,F(xiàn)采用三臺6kV,400kW籠形異步電機與調(diào)速型液力耦合器驅(qū)動兩個主動滾筒,其中1號電機和2號電機同軸拖動卸煤滾筒。該拖動系統(tǒng)由于1996年技術(shù)改造時的先天不足而存在著嚴重問題。

  2.1 存在的嚴重問題

  (1)各液力耦合器由于工作條件苛刻,現(xiàn)場條件較差,使得閉環(huán)伺服系統(tǒng)功能喪失。導致三臺耦合器內(nèi)部充油壓力不勻,滑差不等,傳動效率不一致,造成1號和2號同軸傳動系統(tǒng)周期性震動劇烈。成為樓板共振的主要振源。

  (2)機頭樓層的樓板澆筑厚度為10cm,樓層主次梁的強度及布局設(shè)計是針對改造前的拖動裝置的,而現(xiàn)在的拖動裝置由于電機功率增大。減速機體積增加,同是又增加了調(diào)速型液力耦合器,促使三臺拖動裝置各增加了一個聯(lián)軸環(huán)節(jié),電機距主梁距離增加了1.5m,電機軸向中心線偏離次梁中心0.3m,使樓層無法吸收傳動機構(gòu)的振波。該樓層5個窗戶玻璃無法安裝,只好全部封堵,司控室地板磚全震碎,圖牌無法上墻,為減輕震動影響,在該樓層下支了8根6m長的木柱。

 ?。?)液力耦合器技術(shù)條件要求嚴格,工作條件苛刻,自身故障率高。

  2.2 由于以上三個問題的存在而又衍生出以下幾個問題,這幾個問題互相依賴,惡性循環(huán)

 ?。?)由于液力耦合器技術(shù)要求高,輸入及輸出端的聯(lián)軸同軸度均不得大于20mm,現(xiàn)場也很難達到要求,即使達到,也由于系統(tǒng)震動劇烈而又難以保持。反過來即加劇震動,又使自身軸承壽命縮短。

 ?。?)由于同軸傳動的液力耦合器滑差不等,傳動效率不同,使得減速機各級齒輪變差液嚙合狀況變差,滾動嚙合過程存在著滑動,從而導致二軸及三軸齒出現(xiàn)疲勞片狀剝蝕,高速軸軸承易損,機箱殼體研磨等,既增加自身震動烈度,又反過來影響各聯(lián)軸節(jié)的同軸度。

 ?。?)由于液力耦合器因工作壓力高而導致油溫高,其專用水冷卻器為266根Ф12×Ф10×1200紫銅管組成,細管內(nèi)結(jié)垢后不易清除,即使每次目檢都安排專人“捅”,也不能恢復其冷確效果。使液力耦合器長時期在高壓,高溫,高速的工況下工作,使得工作油稀釋,化學成分變化,軸承潤滑狀況惡化,泵輪平衡鉛塊因孔殼膨脹飛脫,而導致動靜失衡,自身震動加劇,現(xiàn)場維護難度加大,故障頻繁,成為制約礦井生產(chǎn)的一個重要原因。

  3 改造地點及技術(shù)條件

  基于強力膠帶輸送機所存在的上述問題及其在生產(chǎn)環(huán)節(jié)方面的重要性,原有的驅(qū)動及控制已經(jīng)不能滿足礦井安全及生產(chǎn)的需要,必須立即加以改造,礦黨政領(lǐng)導對此問題高度重視,礦長郭海同一方面全面及時的向集團公司領(lǐng)導反映情況,爭取技改立項和資金,另一方面組織本礦技術(shù)人員搜集資料,進行技改方案論證。在集團公司吳漢庭副總經(jīng)理及張義副總經(jīng)理的大力支持下,在黃遠平及吳興利副總工程師的具體組織及機電處的大力協(xié)助下,經(jīng)公開招標,決定使用成都佳靈電氣制造有限公司生產(chǎn)的“JCC系列IGBT高壓變頻器”對該驅(qū)動系統(tǒng)進行改造,同時使用上普昱礦山設(shè)備有限公司生產(chǎn)的“KTW3-380S”主斜井皮帶控制設(shè)備,以實現(xiàn)該系統(tǒng)的控制要求。

  IGBT高壓變頻器擬安裝地點為高山主斜井井口配電室,用以驅(qū)動STJ-1000/3×400型強力膠帶輸送機,該斜井傾角及膠帶機各主要參數(shù)如表1所示。該膠帶輸送為在線生產(chǎn)設(shè)備,井口機為四層樓結(jié)構(gòu)。1號和2號驅(qū)動設(shè)備安裝在第四層,同軸驅(qū)動卸煤滾筒;3號驅(qū)動設(shè)備安裝在三層井口底板上,單獨驅(qū)動下皮帶。全樓有10t天車一臺和提料通道;三層配電室有足夠的變頻器安裝空間,并有變頻器及控制設(shè)備所需的高、低壓電源及通斷設(shè)備,四層司控室也有新型控制設(shè)備足夠的安裝空間,總之具備變頻器工業(yè)試驗的一切硬件設(shè)施。

  4 現(xiàn)場試驗的主要內(nèi)容與要求

  成都佳靈電氣制造有限公司生產(chǎn)的“IGBT高壓變頻器”是為我礦高山主斜井強力膠帶機的技術(shù)改造而量身訂做的,盡管其本身有許多優(yōu)異特性,在訂做時技術(shù)協(xié)議中也有許多具體要求,但由于該膠帶機為在線生產(chǎn)設(shè)備,故此2004年7月1日安裝投運以來按生產(chǎn)工況需求進行如下試驗。

  (1)功率自動平衡功能

  通過觸摸屏液晶顯示,三機的三相平均電壓和電流基本一致,為:5.8kV、37A左右(隨掃描頻率而跳變),整機運行平穩(wěn)。

 ?。?)重載起動能力

  過載設(shè)定150%,轉(zhuǎn)矩提升設(shè)定為35%,起動時間設(shè)定為100s,起動平穩(wěn)無沖擊。

  (3)軟起軟停功能

  起動時間100s,停機設(shè)定20s,各種正常工況起停平穩(wěn)無沖擊。

  (4)功率裕度

  電機功率為400kW,變頻器功率為500kVA,可任意組合,雙機重載起停平穩(wěn),變頻器長時運行,各項指標正常,體現(xiàn)了冗余技術(shù)。

  (5)輸出電量品質(zhì)

  國標GB12668-90中規(guī)定,任意奇次諧波均不起過5%,任何偶次諧波不超過2%,短時(持續(xù)時間小于30s)出現(xiàn)的任一次諧波含量不超過10%,經(jīng)過現(xiàn)場調(diào)試運行正常后實測。

  輸出電壓諧波為1.2%,4次諧波為0.4%,15次諧波為0.2%,17次諧波為0.2%,且空載和重載時基本一致。而進線電網(wǎng)電壓諧波則高達24.8%。

  (6)共模電壓和電流測試

  佳靈公司企業(yè)標準規(guī)定共模電壓有效值不超過2kV,共模電流不得超過0.5A(遠比國外標準嚴格)。在調(diào)試正常后(互感器變比為60:1),經(jīng)現(xiàn)場實測多次:

  開關(guān)頻率:3.8~3.937kHz;

  共模電壓:12.97V×60=778V<2kV;

  共模電流:0.30~0.45A<0.5A。

  重載起動過程中共模電流會短時超標,但最大僅為0.79A,不影響正常起動。

 ?。?)電磁兼容性能

  該設(shè)備使用IGBT絕緣柵雙極晶體管,其開關(guān)速度高達20kHz,電磁輻射較嚴重,內(nèi)部干擾也很嚴重。經(jīng)過較長時間的現(xiàn)場分析調(diào)試,多次調(diào)整抗干擾電路電容參數(shù),使得其電磁兼容性能得以良好體現(xiàn),變頻器運行相當平穩(wěn)可靠。

  (8)低頻性能

  該設(shè)備設(shè)計調(diào)整范圍為0.5Hz~120Hz,恒轉(zhuǎn)矩頻段為6Hz~60Hz,在此頻段運行頻率可任意設(shè)定,遠控頻率轉(zhuǎn)換功能為6級:25Hz、30Hz、35Hz、40Hz、45Hz、50Hz,完全滿足現(xiàn)場低頻降容運行的節(jié)能需求。

 ?。?)保護功能

  通過現(xiàn)場故障顯示,證明該套設(shè)備具備過載、過壓、欠壓、橋臂主器件自保護,風機斷電保護等功能靈敏,其他如接地、電涌、過電壓因無發(fā)生此類故障,故本機無顯示。

  (10)故障率

  該設(shè)備自2004年7月1日正式投運以來,前期故障基本為抗共模電路及抗干擾電路部分元件參數(shù)的設(shè)計或質(zhì)量方面的缺陷,而導致個別保護的誤動作;截止10月24日(10月20日至24日為本礦停產(chǎn)檢修時間),廠家對抗干擾電容參數(shù)又做了一次調(diào)整,在此以后,再未發(fā)生過一次誤動作,此階段故障率為零。即是前期保護誤動作后,經(jīng)復位操作,也很快就能恢復運行,對生產(chǎn)影響甚微。

  5 現(xiàn)場試驗情況

  該套變頻設(shè)備自2004年7月1日20時投運至今,兩年多來,根據(jù)故障情況,基本可分為三個階段,各階段故障情況及處理措施如下:

  第一階段:為2004年7月1日~7月17日,為雙機運行階段。該階段主要因1號和2號柜共用的直流電抗器參數(shù)不匹配。抑制共模干擾效果不好,使1號回路和2號回路輸出互相干擾、電壓波形畸變,同軸傳動的兩臺電機有三臺次繞組絕緣因過電壓而擊穿,被迫雙機運行,以維持生產(chǎn)。后廠家增加了一個電抗器,將1號和2號單元從直流側(cè)分離,這一問題始得解決。

  第二階段,為2004年7月18日~10月20日,為三機聯(lián)運階段。此階段正處于變頻器壽命的早期失效期(三個月),此階段的故障表現(xiàn)為元器件參數(shù)或質(zhì)量引起的橋臂自保護和電干擾引起的誤動作。保護動作頻度最高時達到一天6次,最長無保護運行不超過三天,但是保護動作后,只要復位,便可重新起車,平均需時間不到5min;故基本能滿足生產(chǎn)需要。此期間的主要措施為更換故障元器件和加大驅(qū)動板上二級管容量和抗干擾電容量,將各橋臂上的保護延時電容容量由原400PF增加至600PF,運行穩(wěn)定性顯著提高。后針對保護誤動作的具體分析,于10月20日停產(chǎn)檢修后,對三個驅(qū)動單元的四個橋臂上的保護延時電容容量增加100PF,將三號柜單片機芯片予以更換,使保護誤動作問題得以徹底解決。

  第三階段,為2004年10月24日至今,無故障發(fā)生,屬穩(wěn)定運行期。試運行期(2004年7月~10月)產(chǎn)量情況如表2所示:

  6 技術(shù)經(jīng)濟效果

  6.1 兩種傳動方式運行參數(shù)的比較

  自變頻器投運以來,該膠帶輸送機的各項運行參數(shù)發(fā)生了明顯的良性變化,詳見表3。

  6.2 節(jié)電效果

 ?。?)運行節(jié)電

  根據(jù)改造前后運行的實際測量,液力耦合器運行電壓為6.2kV、電流平均為39A,變頻器輸入電壓6.2kV,電流平均為37A,每天實際運行20h,據(jù)此計算。

  液力耦合器每天的耗電量2.463萬kW·h;

  變頻器每天的耗電量2.336萬kW·h;

  日節(jié)電:2.463-2.336=0.127萬kW·h;

  日節(jié)約電費:從2004年7月份起(工業(yè)用電電價為0.75元/kW·h),則:0.127×0.75=0.09525萬元=952元/日;

  變頻器投運四個月總計:116.5 天, 已節(jié)約電費:0.0952×116.5=11.09萬元;

  年節(jié)約電費:0.0952×350=33.32萬元。

 ?。?)起動節(jié)電

  改造前,液力耦合器為電機高壓直接起動,100A量程表頭顯示滿偏轉(zhuǎn),電機額電流47.3A,以4~6倍額定電流估算,起動電流按4Ie即189.2A計算,變頻器實際起動電流1.2Ie,即1.2Ie=56.76A。

  液力耦合器起動總電流為3×4Ie=567.6A;

  變頻器起動總電流為:3×1.2Ie=170.28A;

  變頻器起動電壓為:3000V;

  每天按起動10次計,變器起動時間60s,液力耦合器30s;

  液力耦合器日起動總耗電量為:48.2kW·h;

  變頻器日起動總耗電量為:14.4kW·h;

  日起動節(jié)約電量:48.2-14.4=33.8kW·h;

  日起動節(jié)約電費:33.8×0.75=29.1元;

  運行以來起動節(jié)約電量:33.8×116.5=3937kW·h;

  運行以來起動節(jié)約電費:3937×0.75=2952.75元;

  投運四月總節(jié)約電費:11.09+0.2952=11.385萬元;

  全年節(jié)約電費:350天×(952元+29.1元)=34.3385萬元。

 ?。?)傳動效率提高

  使帶速提高:3.2-3.15=0.05m/s=180m/h

  原小時運力為780t/h,折合皮帶貨載68.8kg/m,則每小時提高運力為1.2t,全天提高運力為1.2×20=24t,若煤利潤50元/t計,則增收1200元。

  投運以來增收:1200×116.5=13.98萬元

  年增收:1200×350=42萬元

 ?。?)三臺液力偶合器配設(shè)備自身的投入

  三臺退出使用為其它在用設(shè)備備用,每套20萬元,計60萬元;

  原每月補充油費用:3×90=270kg;

  年換油兩次用油2700kg;

  月補22#透平油油費用為:270×5.2=0.1404萬元(按油價5.20元/kg計)

  年換油費用:2700×5.2=1.404萬元;

  年油料費用:1.404+0.1404=1.544萬元;

  三臺液力耦合器人工除垢,每月需人工12個,每工50元,計600元,每臺液力耦合器月維護費用為補油費用+人工除垢費,即:600+1404=2004元,投運四個月總節(jié)約費用:4×2004=8016元,年節(jié)約費用:12×2004=24048元。

  每臺液力耦合器每年故障返修一次,每臺次4萬元,3臺次計節(jié)約修理費12萬元,年更換3次,每次10h,影響產(chǎn)量23400t,每噸利潤50元,年增加利潤23400×50=117萬元。

  以上各項,以投運時間計算投資回報。

  節(jié)約電費:11.385萬元;

  提高效率:13.98萬元;

  減少維護費用:0.8016萬元;

  總計:26.165萬元。

  年增收利潤:

  節(jié)約電費:34.3385萬元;

  提高效率:42.00萬元;

  減少維護費用:2.4048萬元;

  節(jié)約返修配件費:12萬元;

  提高產(chǎn)量增加的利潤:117萬元;

  總計:207.74萬元。

  7 結(jié)束語

  該套變頻設(shè)備在運行的兩年來,確實體現(xiàn)了其優(yōu)良的技術(shù)特性,與同類產(chǎn)品相比因沒有輸入、輸出變壓器,體積較小,功率及熱容量大,運行中熱穩(wěn)定性好,調(diào)頻范圍寬,分辨率高,保護齊全而且靈敏度高,主功率器件自保護功能良好,運行平衡,通訊接口齊全,有利于上位機和遠控控制;由于功率自動平衡功能好,而使原轉(zhuǎn)動系統(tǒng)振動消除。

  由于該套設(shè)備的安全性、先進性和創(chuàng)新性,從而獲得2006年煤炭工業(yè)協(xié)會科技進步三等獎。

  馬脊梁礦正對機尾給煤機進行變頻器驅(qū)動改造,這樣可以與膠帶機一塊實現(xiàn)低頻降容運行,有利于實現(xiàn)動力調(diào)節(jié)和取得更高的節(jié)能效益。

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