摘 要: 為滿足子午線巨型輪胎成型工藝的需要,設(shè)計了一種利用三菱Q系列PLC、伺服系統(tǒng)、變頻器、上位機和溫度、壓力控制器等構(gòu)成的穩(wěn)定、實用、可靠的子午巨型輪胎成型一段纏繞控制系統(tǒng)。具體介紹了其系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、通信的實現(xiàn)、PLC編程及監(jiān)控軟件的功能,以及系統(tǒng)數(shù)據(jù)的采集和處理。
關(guān)鍵詞: 纏繞;PLC;伺服;VB6.0
子午巨胎集輪胎生產(chǎn)工藝、結(jié)構(gòu)設(shè)計、設(shè)備配備等尖端技術(shù)于一體,技術(shù)含量高,生產(chǎn)難度大,附加值也高,其生產(chǎn)技術(shù)一直被極少數(shù)國外企業(yè)壟斷,而輪胎的成型又是輪胎生產(chǎn)最為關(guān)鍵的環(huán)節(jié),部件全鋼巨胎在成型機上貼合時,因為部件尺寸規(guī)格大,超重,且形狀不規(guī)范,如果按常規(guī)的貼合法成型難度很大,并且不能滿足工藝的需要。針對這種狀況,本文開發(fā)了利用纏繞的方法實現(xiàn)部分部件的成型。成型的纏繞分為兩段:一段纏繞和二段纏繞。二段纏繞是針對胎面的纏繞,形狀規(guī)整,在斜交巨胎成型上用得很普遍,技術(shù)也相對成熟。而一段需要纏繞的部件多達三種,如圖1所示有胎肩墊膠、胎側(cè)填充膠和胎側(cè)膠,且形狀落差很大,精度要求高,講究形狀和重量的對稱性,實現(xiàn)起來相對比較復(fù)雜,目前在國內(nèi)應(yīng)該很少。結(jié)合子午線巨型輪胎成型一段纏繞的實際情況,本設(shè)計以研華工控機為控制上位機,通過QJ71C24串口通信模塊與三菱Q02H(下位機)、伺服、變頻器等組成了一個控制系統(tǒng),達到控制穩(wěn)定可靠、操作簡單、自動化程度高,實現(xiàn)對型膠部件纏繞尺寸的跟蹤、數(shù)據(jù)的采集、圖形的形成及保存。
1 設(shè)備結(jié)構(gòu)
子午線巨型輪胎一段纏繞生產(chǎn)線分供膠擠出、壓型、冷卻傳送、纏繞等4個工序。供膠擠出是把混煉成片的膠料經(jīng)過冷喂料擠出機擠出;壓型是把擠出的膠條壓成纏繞膠片所需要的膠條形狀;再由冷卻階段定型冷卻,往纏繞站輸送;最后纏繞站按工藝技術(shù)的需要求將膠片傳送、貼合在成型機的成型鼓上,完成所需部件的纏繞形狀。
2 控制系統(tǒng)的組成
控制系統(tǒng)由三菱Q系列PLC(Q02HCPU)、三菱伺服電機、工控機、變頻器、位移傳感器等組成。伺服系統(tǒng)圖如圖2所示。
該系統(tǒng)采用3套三菱系列伺服電機,分別控制纏繞站的橫向移動(X軸)、縱向移動(Y軸)、旋轉(zhuǎn)移動(Z軸)。因為需要實時跟蹤纏繞部件的形狀,再根據(jù)形狀的改變需要實時調(diào)整纏繞的速度,所以伺服的控制采用速度模式。
3 控制過程的實現(xiàn)
3.1 生產(chǎn)線速度匹配
整個生產(chǎn)線傳動部件多,每個部件都單獨控制而又能聯(lián)動,因為不同部件的速度匹配問題直接影響膠條的拉伸程度,如果在傳送過程中出現(xiàn)拉伸現(xiàn)象,將影響纏繞的準確性及纏繞部件的形狀。針對這種情況,本文采取速度跟蹤,由位移傳感器檢測纏繞的實時厚度,由模擬量輸入模塊Q68ADV將模擬量轉(zhuǎn)換為數(shù)字量,再由上一級速度的設(shè)定值進行比較,比較后的數(shù)據(jù)由模擬量輸出模塊Q68DAV控制變頻器的頻率,進而控制該部件的傳動速度,從而達到匹配前一級速度的效果,一層一層跟蹤,確保速度的絕對匹配,防止膠條的變形。如果需要調(diào)整整個生產(chǎn)線的傳送速度,只需要在聯(lián)動的情況下調(diào)整擠出機的轉(zhuǎn)速,整個生產(chǎn)線將自動匹配速度。
3.2 伺服控制
由于需要實時變更速度,本文采用速度控制模式,X軸伺服放大器在該控制系統(tǒng)中的接線圖如圖3所示。CN1A端子排6(LA)、16(LAR)、7(LB)、17(LBR)端子為伺服電機速度脈沖輸出,信號進入高速計數(shù)模塊,檢測伺服電機的實時轉(zhuǎn)度;10(SG)、19(RD)端子為伺服電機準備完畢信號,該信號有輸出,說明伺服放大器就位,準備工作。CN1B的端子10(SG)、14(RES)、8(ST1)、9(ST2)、15(EMG)分別代表X軸伺服電機的左移、右移、復(fù)位、急停信號。CN2為伺服電機編碼器專用電纜,不同模式的接線方式有所不同,圖3所示為速度模式下的接線方式。
伺服電機的速度由模擬量輸出模塊給定(-10 V~+10 V),位移傳感器將實時檢測的纏繞部件的尺寸傳送給PLC,再由工控軟件進行比較判斷,計算出合理的伺服速度,以保證纏繞形狀的完成。下面以圖4所示的X軸伺服為例,介紹三菱伺服在速度模式下的編程:PLC底板第二槽高速計數(shù)模塊(QD62)第一通道采集X軸伺服脈沖數(shù)傳送給PLC數(shù)據(jù)寄存器D770,再通過DMOV指令將實時數(shù)據(jù)傳送給寄存器D1010。由于上位機需要根據(jù)實時速度進行比較判斷,所以數(shù)據(jù)寄存器D1010數(shù)據(jù)通過通信電纜上傳給上位機,由上位機根據(jù)位移傳感器所采集的實時數(shù)據(jù)根據(jù)纏繞圖形的需要,給出當前X軸伺服電機的最佳速度。上位機將計算得到的X軸伺服電機的實時速度給定值通過數(shù)據(jù)寄存器D1028傳送給PLC,再由MOV指令將給定值存放在數(shù)據(jù)寄存器D725。[TO H5 K1 D720 K8]指令是將PLC數(shù)據(jù)區(qū)D720~D727共8個數(shù)據(jù)寄存器的數(shù)值傳送給PLC第5槽模擬量輸出模塊(Q68DAV)緩沖存儲器K1~K8,X軸伺服電機D725數(shù)據(jù)對應(yīng)模擬量輸出模塊第6通道緩沖存儲器K6,這樣X軸伺服電機就能按相應(yīng)的速度設(shè)定值運轉(zhuǎn)了。X軸伺服電機的正反轉(zhuǎn)由PLC的數(shù)字量模塊根據(jù)實際需要給定信號就可以相應(yīng)地正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)運行,Y0B2和Y0B1分別代表X軸伺服電機的正轉(zhuǎn)和反轉(zhuǎn)信號。
4 監(jiān)控軟件的功能
PLC所發(fā)的指令都是根據(jù)上位機命令執(zhí)行的,所以子午線巨型輪胎一段纏繞的質(zhì)量很大程度上依賴于上位機監(jiān)控軟件的功能是否完善,計算是否合理。本文采用VB根據(jù)子午線巨型輪胎一段纏繞的工藝要求編制了一套能保證纏繞質(zhì)量要求的監(jiān)控軟件。子午線巨型輪胎一段纏繞監(jiān)控軟件主要包括纏繞仿真實時曲線畫面、工藝參數(shù)管理畫面、生產(chǎn)統(tǒng)計畫面、系統(tǒng)畫面等。
(1)纏繞仿真實時曲線畫面:該畫面可以直觀地反映纏繞部件的形狀,根據(jù)位移傳感器傳送的數(shù)據(jù),描繪出真實的曲線,還可以現(xiàn)實纏繞的重量,及各個軸的位置狀態(tài)。操作人員可以根據(jù)形狀的變化做出不同的操作調(diào)整,比如重量,如果發(fā)現(xiàn)輕了,可以適當給予補償。除了形狀,重量也是一個重要參數(shù),輕了可能會引起輪胎露線、缺膠等質(zhì)量問題,重了會引起鋼絲彎曲,還可能產(chǎn)生沒必要的膠料浪費。該畫面還可以對曲線進行保存和打印。
(2)工藝參數(shù)管理畫面:它是針對部件形狀的一個預(yù)輸入畫面,找出部件的形狀節(jié)點,輸入坐標,在纏繞過程中就可以按設(shè)定的軌跡進行纏繞,所以部件預(yù)輸入的合理性直接就影響纏繞的實際形狀。還可以對其他的輔助參數(shù)進行輸入(如補償系數(shù)、纏繞層數(shù)等),不同配方或者不同纏繞部件,參數(shù)會不盡相同。參數(shù)還可以根據(jù)實際纏繞的情況進行調(diào)整,最終達到理想的纏繞效果。工藝參數(shù)管理畫面還有對配方進行保存、修改、調(diào)用等功能。
(3)生產(chǎn)統(tǒng)計畫面:該畫面具有班組產(chǎn)量統(tǒng)計功能,可以對不同班組的產(chǎn)量、規(guī)格進行統(tǒng)計歸類。
(4)系統(tǒng)畫面:該畫面可以調(diào)用其他各畫面,還可以設(shè)置權(quán)限保護,密碼保護分三層:技術(shù)管理層、車間層和操作層。技術(shù)管理層為最高級權(quán)限,可以對所有參數(shù)進行修改、調(diào)用參數(shù)和操作;車間層權(quán)限可以調(diào)用不同配方及正常的操作,但是不能設(shè)置參數(shù);操作層權(quán)限僅限于操作,但是可以查看當前配方的參數(shù),不能修改和調(diào)用不同配方。
通過整個系統(tǒng)的配合,充分利用直流調(diào)速器、變頻器、伺服、PLC等的功能,配以專用的監(jiān)控軟件,在實際生產(chǎn)過程中纏繞控制結(jié)果較為理想。整個控制系統(tǒng)自動化程度高,操作人性化好,操作簡單,對子午線巨型輪胎一段纏繞的控制系統(tǒng)有良好的借鑒作用。
參考文獻
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