文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼: A
文章編號(hào): 0258-7998(2012)02-0056-04
由電壓型逆變器和感應(yīng)電動(dòng)機(jī)組成的交流變頻調(diào)速系統(tǒng)在空載或輕載條件下運(yùn)行時(shí),一些頻段上(例如20 Hz~30 Hz)很容易發(fā)生自激振蕩現(xiàn)象。這種現(xiàn)象不僅會(huì)引起錯(cuò)誤的機(jī)械振動(dòng),而且會(huì)使電機(jī)電流大幅振蕩,轉(zhuǎn)速波動(dòng)嚴(yán)重,縮短了電機(jī)和其他電氣設(shè)備的使用壽命,大大影響了系統(tǒng)的控制精度和可靠性。隨著交流傳動(dòng)技術(shù)的不斷完善,為進(jìn)一步提高系統(tǒng)性能,如何解決自激振蕩問(wèn)題成為人們研究的目標(biāo)之一。
隨著電力電子技術(shù)的發(fā)展,人們對(duì)交流調(diào)速系統(tǒng)的性能要求越來(lái)越高。近些年來(lái),國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)感應(yīng)電機(jī)自激振蕩進(jìn)行了研究[1-10],并取得了一些研究成果。
本文對(duì)基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法三種振蕩抑制策略進(jìn)行了研究,并對(duì)三種方法的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了比較。
1 自激振蕩抑制策略研究
電機(jī)的振蕩情況可以通過(guò)相電流的波動(dòng)情況反映出來(lái),而且對(duì)于變頻調(diào)速系統(tǒng)而言,相電流的檢測(cè)也是必不可少的。可以通過(guò)檢測(cè)相電流得到準(zhǔn)確可靠的振蕩判據(jù),并采取措施抑制振蕩。該方法不需要增加硬件成本,實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)單,成為目前主要的研究熱點(diǎn)。本文研究的三種方法均以檢測(cè)相電流為基礎(chǔ)。
1.1 基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法
逆變器輸入到電機(jī)的功率包含無(wú)功功率和有功功率,而無(wú)功功率大部分用來(lái)產(chǎn)生旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng),有功功率大部分產(chǎn)生電磁轉(zhuǎn)矩。設(shè)逆變器輸入到電機(jī)的三相電流為iu、iv、iw,通過(guò)坐標(biāo)變換將三相電流變換到以定子電壓矢量為d軸的同步旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)上,從而實(shí)現(xiàn)有功電流id和無(wú)功電流iq的解耦:
通過(guò)以上分析可以看出,該方案不增加硬件成本,不受電機(jī)參數(shù)、逆變器參數(shù)等影響。由于有功電流分量是根據(jù)三相定子電流實(shí)時(shí)計(jì)算出來(lái)的,因此對(duì)穩(wěn)定性影響最大的是三相電流的檢測(cè)和濾波處理。如果檢測(cè)有誤差、時(shí)延或瞬態(tài)波動(dòng),則會(huì)引起調(diào)節(jié)頻率的較大波動(dòng),從而可能引入新的不穩(wěn)定因素。
1.2 基于合成電流的調(diào)節(jié)頻率指令法
基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法以旋轉(zhuǎn)坐標(biāo)系中的轉(zhuǎn)矩電流分量的變化率作為不穩(wěn)定度,對(duì)于以SVPWM調(diào)制方式的系統(tǒng)而言,實(shí)現(xiàn)該方法比較容易。但是對(duì)于原來(lái)不是基于旋轉(zhuǎn)磁場(chǎng)控制的系統(tǒng)而言,實(shí)現(xiàn)起來(lái)較為困難。基于對(duì)振蕩發(fā)生時(shí)定子電流變化的認(rèn)識(shí),本節(jié)討論如何以定子電流的變化率作為不穩(wěn)定度,設(shè)計(jì)PI調(diào)節(jié)器輸出頻率調(diào)節(jié)量,從而達(dá)到抑制振蕩的目的。
2 實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證及對(duì)比分析
在以TMS320LF2407A DSP為內(nèi)核的7.5 kW實(shí)驗(yàn)平臺(tái)上對(duì)基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法三種振蕩抑制策略進(jìn)行了研究,并對(duì)三種方案的實(shí)驗(yàn)結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。
2.1 基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法
圖5為采用基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法,振蕩抑制前后相電流和轉(zhuǎn)速實(shí)驗(yàn)波形圖。比較抑制前后的波形圖可以看出,電流和轉(zhuǎn)速的振蕩得到很大的抑制。抑制前,電流畸變較大,幅值跳變嚴(yán)重,周期不明確,轉(zhuǎn)速振蕩嚴(yán)重,變化劇烈;振蕩抑制算法啟動(dòng)后,電流波形畸變明顯變小,正弦度較好,周期明確,轉(zhuǎn)速波動(dòng)也明顯減小。
2.3 基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法
圖7為采用基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法振蕩抑制前后相電流和轉(zhuǎn)速實(shí)驗(yàn)波形圖。可以看出,雖然抑制后電流仍有輕微波動(dòng),但是從整體來(lái)看,該方案抑制振蕩效果是明顯的。
可以看出三種方案抑制振蕩效果都比較顯著。綜合比較三種方案,在適用性方面,三種方案均不受逆變器、電機(jī)參數(shù)影響,適用性較好;從實(shí)驗(yàn)效果上看,方案1效果最好,抑制后電流正弦度最好,但如果考慮實(shí)際應(yīng)用中的復(fù)雜工況,由于方案3的調(diào)節(jié)量是PI作用的輸出,不會(huì)造成被調(diào)節(jié)量的突變,更適合于工程實(shí)用。本文通過(guò)實(shí)驗(yàn)得出:頻率調(diào)節(jié)量控制在0.5 Hz~1 Hz為宜,電壓調(diào)節(jié)量以不超過(guò)額定電壓5%為宜。
本文對(duì)基于轉(zhuǎn)矩電流分量的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)頻率指令法、基于合成電流的調(diào)節(jié)電壓指令法三種振蕩抑制策略進(jìn)行了研究,并對(duì)三種方法進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證,結(jié)果表明三種方案抑制振蕩效果良好,并且不受電機(jī)、逆變器參數(shù)影響,可以方便地加入現(xiàn)有調(diào)速系統(tǒng)中實(shí)現(xiàn)振蕩抑制。
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